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油田注水开发技术的应用研究

2019-04-17奥成涛

科学与技术 2019年18期
关键词:油田

奥成涛

摘要:针对油田注水开发技术的应用进行分析,以某油田为例,介绍了该油田的实际情况,同时分析注水系统运行过程中存在的问题,如注水能力受限、注水效率低、注水管网效率低、注水泵效率低等。结合这些内容,总结了如何对注水系统进行技术优化,内容包括:对注水泵工艺参数进行优化和管网效率的优化两点。希望通过对这些内容的分析,能够为注水油田的开发技术提供一定帮助。

关键词:油田;注水开发技术;注水效率;注水滚网;追水泵

石油属于我国重要工业资源,同时也被当成一种与我国经济发展息息相关的战略物资,其中分发挥着越来越重要的作用。近几年,我国经济以及工业发展速度逐渐加快,各个行业对于是有的供应也越来越多,这就导致世界范围内出现不同程度的石油供应不足现象,这在一定程度上提高了我国在油田勘探开发中的进度。对油田注水开发技术和优化措施进行分析,意义深远。

1 油田注水系统应用问题

以某油田注水系统进行查看和分析,总结出下列问题。

1.1 注水能力受限

当下,注水泵出水口压力大约在15.0MPa左右,但是实际出站压力主要是依靠阀门进行控制,通常被控制在14.1MPa左右,有0.9MPa的压差,导致压力不能提升的主要原因是,站外干线和支干线经过长期应用之后,出现线路老化问题,如果在环境相对敏感的位置漏失,对其进行修复则面临较大困难,也需要产生巨大赔偿[1]。

1.2 注水效率低

以某注水油田为例,油田一共有800口井,一共设置了11条注水干线和64条支干线,同时还准备了95座水间,其中主水管线为453.87km。该油田的年注水在402.6万m?,每年的耗电量大约在23705098万km·h,在具体运行过程中,该油田主水管平均效率大约在55.85左右,经计算显示,注水单耗在4.28Wh/m?[2]。

1.3 注水管网效率低

针对各种措施反排液、作业溢流、调驱井出液之后处理回注,对翻液成分进行研究,发现其相对复杂,同时其中存在的高分子聚合物具有较高粘度和重度,在沉降水的底部位置,存在较强的亲油性,污水系统在具体处理过程中面临一定困难,促使有系统波动,对水质进行处理难以满足规定需要。水质不合格,管线当中沉淀较多杂质以及污垢,注水过程中,会损伤较多压力,等到末端的时候,压力明显下降,对注水管网的效率产生影响,注水单耗较高。

1.4 注水泵效率低

当前,该泵站当中一共监理6座注水泵站,其中设置了18台泵,因为注水水质对其带来一定影响,柱塞泵经常发生故障,单泵维修周期多数保持在1周左右,而注水泵经常处于超负荷运行状态下,产生较高耗电量,降低了泵效,注水泵平均泵效大约在75.1%[3]。

2 油田注水开发技术的应用及效果

2.1 对水注泵工艺参数进行优化

2.1.1 使用变频节能技术

多数情况下,油气处理站注水泵的出口位置,阀门产生比较严重的节流,而泵管的压差可以达到1.6MPa,注水泵具体运行过程中,工况与高校区相互偏离,该泵站使用JZHICON-1A-250/6KV变频调速,从而获得能够调频和调压的高压交流电,通过这一技术,对交流电机进行驱动,其转矩脉冲相对较低,并不会促使机械共振,参数比较容易设定。此外,优化之后,设备能够对故障进行自动检测,同时还具备保护功能以及备份功能。对调速装置进行具体安装在会后,该油田当中的1#注水泵的实际需要功率大约为884kw,对其作出相应变频改造之后,则可以节约713kw的功率,而一年则能够节约624万度电,节约成本312.3万元。

2.1.2注水泵参数的优化

当下,多数油田的注水压力均得到升高,这就促使在具体运行过程中的能耗也随之增加,地面注水工艺和主材系统调整不适应,而电能带来较大损失。上述注水站,因为在运行过程中,钻井停注,注水量的需求和注水泵排量之间不相符,有一定的达回流情况,回流的水量大约在每天30m?,经过计算发现浪费了2450kw·h[4]。针对这一问题,技术人员经过试验,获得各种注水量需求,然后对泵压作出相应调整,促使其满足工艺压力的基础上,满足排量的基础上,对泵压极进行控制,使其保持在7.6MPa之间,最终实现最低,同时泵效这较高的区域,促使机泵更加节能,将泵管压差控制在0.3MPa左右。

2.1.3节能调速电机技术

该油田一共设置了6座注水站,其中清水站多数采油柱塞式注水泵,多数注水泵始终处于超负荷运行状态下,泵况相对较差,耗电量比较高,对于注水泵站的实际情况进行分析,决定对注水泵站更换相应的节能电机,有效降低电能。

2.2 管网效率的优化

2.2.1 优化管线冲洗和注水井洗井

当前,油田开发年限不断增加,多数管线柱上均会覆盖大量杂质,井筒的配水器水嘴堵塞,促使注水井吸水能力降低,井筒以及近井地带产生比较严重的污染,当注水管线结垢之后,被腐蚀,促使吸水能力降低。当管线运过程中,中途损失增加后,会给注水量带来影响。技术人员对其进行检查后,确定没有特殊情况,决定三个月对其进行一次冲洗,从而促使注水系统压力得到有效降低,也降低了单耗。借助泵罐和循环洗车井车,连续油管冲洗井等,能够促使注水井的测试时间、测试疑难井数量降低,提高效率。

2.2.2降低无效水循环

地质因素对其带来一定影响,导致注水井压力存在较大波动,层和层之间也存在较大差异,这就形成了无效水循环,损失大量能耗。对于这种情况而言,针对欠注井和注采关系不明显的转抽8口,能够减少大约160m?,结合单耗对节约的能耗进行计算,最后得出减少电量为50.26万kw·h。

2.2.3 高压注水井局部增加注水技术

该油田一共有65座注水建,在同一个注水间当中,注水井单井注入压力存在较大差异,注水压力一般控制在11.7-14.2之间,而对于这一实际情况进行分析,对注水工艺作出相应完善之后,分析其降低的能耗,发现如果在注水间当中安装相应的增压泵,一共使用5个注水计量间,能够促使单间满足宏观注水要求,在此基础上,还能够有效降低注水能耗,这就促使管网损失降低0.2个百分点。

2.2.4 测试工艺的优化

对水嘴进行优化配置,在具体注水过程中,因为配水器当中的水嘴调整不够合理,从而导致注水过程中产生较大的节流情况,这就增加了注水压力,提高了注水能耗。因此技术人员对分注水井进行优化,选择合适的水嘴,使用大尺寸水嘴,能够在一定程度上解决上述问题。

3 结束语

油田注水技术得到广泛应用,但是在应用过程中会存在一定问题,同时油田长时间运行,导致部分注水设备老化,管线损坏,在使用过程中,会产生大量的能耗浪费现象。针对上述问题,技术人员对注水系统各个部分进行优化,采用先进技术,降低系统运行过程中的能耗问题。对注水井洗净以及管线冲洗技术进行优化,适当调整周期,通过对注水技术的深入探讨,从而形成一套科学系统的注水系统优化方案,最终提升油田的生产效率。

参考文献

[1]李爱华,龙文达.复杂断块高压低渗油田改善开发研究与实践——以六间房油田为例[J].资源信息与工程,2019,34(01):85-86.

[2]高森.低渗透油田注水井吸水能力下降因素研究[J].化工管理,2019(03):219-220.

[3]崔硕,汤丽丽.注水开发油田高含水期开发技术经济政策研究[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(01):105-106.

[4]郭长永.开展注水井油管防腐工艺适應性评价 助力油田精细注水开发[J].新疆石油科技,2018(04):62.

(作者单位:延长油田股份有限公司靖边采油厂)

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