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比德—三塘向斜煤层气井钻完井难点及对策

2018-12-06陈兴祥刘欣雨

天然气技术与经济 2018年5期
关键词:比德固井水泥浆

刘 虎 陈兴祥 吴 圣 李 雁 刘欣雨

(1.六盘水非常规天然气开发利用技术研究中心,贵州 六盘水 553000;2.贵州天然气能源投资股份有限公司,贵州 贵阳 550000)

0 引言

六盘水地处贵州西部,煤炭资源丰富,预测总储量为903.04×108t,在垂深2 000 m以上达765.44×108t[1]。比德—三塘向斜位于贵州高原中部、六盘水东部,在大地构造单元上属扬子陆块(Ⅰ级)黔北隆起(Ⅱ级)遵义断拱(Ⅲ级)威宁北西向构造变形区。该区块煤层气井钻遇地层主要为[2]:二叠系上统峨眉山玄武岩组(P3β)、二叠系上统龙潭组(P3l)、二叠系上统长兴组(P3c)、三叠系下统飞仙关组(T1f)、三叠系下统永宁镇组(T1yn)及第四系(Q)等层位。含煤地层为上二叠统龙潭组(P3l),系海陆交互相沉积为主的含煤构造,沉积物主要由碎屑岩及煤组成。含煤地层厚度为200~400 m,共含煤30~50层,该地层与下伏峨眉山玄武岩组呈假整合接触,各岩石类型在垂向上分布具较强的规律性[3]。

1 钻井难点及措施

1.1 表层溶洞发育,漏失严重

六盘水是典型的山地喀斯特地型,上部地层岩溶发育,且多与地下水、地表水连通。煤层气钻进时常发生恶性漏失,污染饮用水源。NM1井是位于比德—三塘向斜比德次向斜的西南翼中段的一口煤层气预探井,该井在钻至井深17 m时出现钻井放空的现象,导致钻井液(清水)漏失;钻至井深29 m时又发生了钻速突然加快,加不上钻压并伴随有钻井液漏失的现象。

针对比德—三塘区块灰岩岩溶分布特性,为防止钻井液漏失,一开采用空气钻穿越岩溶区,并用套管封隔漏失层,同时为降低二开钻遇溶洞的风险,防止串珠状岩溶分布,通常钻穿岩溶区50 m后完钻。一开空气钻钻进过程中,及时收集放空、返气、返渣等资料判断岩溶分布情况,并结合区域岩溶分布、电法岩溶调查、钻井资料分析,确定一开井深设计深度通常为60~120 m。

1.2 区块断层发育,漏失层位多,跨度大

区块总体呈宽缓的单斜构造,构造复杂程度为中等,地层倾角5~56°,一般10~15°。浅部地层倾角较大,一般为40°,向深部地层倾角逐渐变缓为20°左右。区块内褶曲不发育,现有资料表明区块共发育12条正断层,大多呈南西—北东向展布。北东向断层把地层切割为多条狭长的台阶状构造形态,破坏了煤层沿走向的连续性[4-5]。该区块从永宁镇组至茅口组均有断层发育,钻井时多个层位发生恶性漏失。

NM4井是位于比德—三塘向斜比德次向斜的西南翼中段的一开煤层气预探井,于2015年10月27日开钻,至2016年1月20日完钻,完钻井深1 217 m。该井自开钻以来井漏不断,共发生较大井漏15次,见表1。其中因井漏造成钻进中钻井液失返共13次,全井漏失钻井液443.5 m3,共延误工期60.48 d。

该区块断层发育,跨度大,钻井时钻遇断层或派生的裂缝导致发生裂缝性漏失。通过现场试验,该区块堵漏采用麻绳纤维架桥,注水泥浆堵漏的方法,具有成本低、效果好、堵漏效率高的特点,目前已在该区块推广使用。

1.3 煤层破裂压力低

龙潭组为该区块主要含煤地层,通过对该区块某一预探井进行微破裂测试,获得2号煤层破裂压力8.77~9.74 MPa,破裂压力梯度为0.019 21~0.019 23 MPa/m;5号煤层破裂压力9.28 MPa,破裂压力梯度0.018 80 MPa/m;6号煤层破裂压力9.73~12.81 MPa,破裂压力梯度0.018 90~0.022 44 MPa/m;32号煤层破裂压力10.32~11.74 MPa,破裂压力梯度0.013 76~0.015 65 MPa/m,破裂梯度均处于煤岩层破裂压力平均值范围内[6]。

根据设计,该区块固井时水泥返高均要求返至最上部煤层以上200 m,因此,固井施工时煤层最大承受压力均达到甚至超过煤层破裂压力,易造成固井水泥浆漏失。目前,该区块主要采用防漏水泥体系,在领浆中加入1%~3%的堵漏纤维,提高了固井质量,增加了水泥石的韧性,见图1、图2。

2 现场应用

NM6-1井是位于比德—三塘向斜牛场区块的一开煤层气开发井,设计井深945 m。通过收集分析邻井资料,对该井井身结构进行优化,优化后的井身结构见表2。

图1 纤维在水中均匀分布图

图2 纤维在水泥石中的分布图

表2 NM6-1井井身结构设计表

一开纯钻时间4.5 h,机械钻速18.33 m/h,与该区块清水钻进的9.21 m/h相比,机械钻速提高99.02%。一开中完时间为1.5 d,缩短2.5 d。该井二开钻进至235 m时发生漏失,漏速为35 m3/h。为尽可能揭露漏层,采用清水强钻的方式钻至252 m。起钻后,将10 kg 0.2 mm~20 mm长短不一的麻绳投入井筒,并用光钻杆推送至漏失层位,注密度为1.85 g/cm3水泥浆6.5 m3,关井泵入1.5 m3清水,候凝48 h后,堵漏成功,继续钻进。该井在井深354 m、370 m均发生恶性漏失,采用以上方法均一次堵漏成功。

该井钻进至井深840 m完钻,为保证固井质量,完钻后做地层承压试验,泵压上升至1.5 MPa,后泵压回零,判断地层被压漏,由此计算地层破裂压力为10.40 MPa。多次采用复合堵漏剂、锯末、综合堵漏剂、CMC配制堵漏浆进行堵漏,但均失败。为防止井壁及煤层因长时间浸泡垮塌,决定强行固井。固井数据见表3。

表3 NM6-1井固井数据表

固井施工过程中,注前置液时井口返浆正常。根据固井泵车计量,将3 m3密度为1.75 g/cm3的水泥浆泵入环空后,井口返浆流量逐渐降低至泵注排量的2/3左右,此时,井底有效液柱压力为10.53 MPa(循环压耗按1.0 MPa)。当1.85 g/cm3水泥浆开始进入环空时,井口返浆基本恢复正常,此时,井底有效液柱压力约为10.89 MPa(循环压耗按1.2 MPa,根据固井质量测井时水泥返高计算)。替浆结束时最高压力为4.9 MPa,井底有效液柱压力为13.45 MPa(循环压耗按1.5 MPa计算),已远远大于地层破裂压力,但并未出现水泥浆漏失的情况,因此采用防漏水泥浆固井,该井固井质量能满足设计要求,见表4。

表4 NM6-1井固井质量统计表

3 结论及建议

1)采用麻绳纤维架桥,水泥浆堵漏的方法可快速高效地堵住漏失层段,但因漏失层位多,跨度大,漏层判断困难,造成堵漏材料及时间的浪费。应针对该区块情况,进行钻进参数综合分析及必要的现场试验,确定漏失层位后,再进行堵漏作业。

2)在常规水泥浆中加入1%~3%的堵漏纤维,固井效果好,固井质量达标。但固井成本较高,不利于煤层气低成本高效开发。可通过调节水泥浆性能,缩短尾浆稠化时间,利用水泥浆自身堵漏作用保证固井质量,降低成本。

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