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节能水泵在唐钢循环水系统中的应用实例

2018-07-05王亚美

冶金动力 2018年7期
关键词:蜗壳节电水力

王亚美

(河钢唐钢能环部,河北唐山 063016)

前言

唐钢近年来一直积极响应节能减排的号召,先后进行了多次水泵节能技改,本次唐钢首次与江西某节能公司合作,经过缜密的前期现场调研、数据采集,研究确立水泵技改方案,节能水泵安装后,节电效果显著。

1 改造前水泵高能耗的原因

由于设计能力过剩以及市场上现有的泵型与系统不匹配,导致水泵偏工况运行,远离高效区间,运行效率低下。这是很多工矿企业流体介质输送系统普遍存在“大流量、低效率、高能耗”的状况。

影响离心泵效率的主要原因在于泵内存在的能量损失,这些损失主要是机械损失、水力损失和容积损失。

2 节能泵的节能原理

通过选择优秀水力模型、叶轮出口角修正、流道打磨、泵体与泵盖的合缝修正、提高加工精度、减少磨擦、减少容积损失等方式来减少无功功率,调节水泵内水体流态,使紊乱的流体通过装置后变为平稳的层流,降低水力损失,提高系统效率,达到节能的效果,提高水泵效率。主要技术创新点如下:

2.1 高效水力模型及结构研发(见图1)

为降低各环节能耗损失,引进国际一流的水泵技术,整合各交叉行业最新的技术成果,在水力模型、材料、密封、配合精度等各环节都以当前最高标准来控制,全面提高系统效率,达到节能效果。

图1 高效水力模型及结构图

2.2 叶轮与叶片的三元流动态设计技术(见图2)

在叶轮的设计上,采用最佳的水力模型,调整叶片的扭曲度,使流面更加流畅平滑,达到最佳流体输送要求。选用高致密航空材料渗透技术,引进先进的数控机械设备进行加工,大大提高了水泵的运行效率。

图2 叶轮与叶片三元流外型图

2.3 蜗壳流道CFD设计及表面高分子涂层技术(见图3)

蜗壳内的水力损失在离心泵总损失中占有相当大的比例。结合CFD(计算流体动力学)数值计算而优化的水力模型设计的蜗壳,使流道线条更合理,并在蜗壳内壁利用双层复合技术覆盖一层高性能表面,提高内壁的光洁度,降低流道的摩擦系数,从而实现水泵的高效运行。

图3 蜗壳流道表面高分子涂层图

3 节能技改前期准备、方案及施工

经过现场数据采集、分析计算发现待改造水泵偏离高效区运行;实际运行参数与水泵额定参数相差较大;系统局部阻力偏高,扬程损耗较大三个问题。经过测算为待改造系统“量身定做”系统优化方案,方案详见表1。改造作业在现场泵站内进行,对常用泵进行改造,改造完成后切换为运行泵,对正常生产、办公、运营不产生不利影响。改造作业逐台进行。启动备用机组,设备运行正常后关停目标机组。进一步观察系统稳定后,进行下一步施工,施工完成后,不影响节能泵与原有泵型匹配使用。改造作业在原基础上进行。原目标机组设备拆除,重新安装节能设备,按国家标准进行安装工程验收。

4 节能技改效果分析与评价

4.1 针对循环水系统,技改前启动设备运行3 h(要求系统运行平衡),系统运行状况及冷却设备冷却效果良好。后用三川提供的“流体输送节能技术”操作准则操作技改设备同样运行3 h,查看系统运行状况及冷却设备冷却效果是否良好。

4.2 用功率表或电度表、累时器、流量计或压力表检测设备技改前后各3天的电机输入功率、累计流量或母管压力,计算改造前、后泵实际吨水耗电,节电率以改造前、后耗电之差来计算实际节电率。

节能技改吨水节电量计算方法如下:

节电率=(1-P改后/P改前)×100%

总年节电=年运行耗电×节电率

年节电效益=总年节电×电价

P改前—改造前系统吨水电耗(kWh/t);

P改后—改造后系统吨水电耗(kWh/t)。

节能效果分析结果见表2。

表1 节能技改方案

表2 节能效果分析统计表

年节电效益:8039287 kWh×0.50 元/kWh÷10000=401.96万元

5 结语

本次水泵节能平均节电率达到21%以上,年可节电效益400余万元,效益显著。

[1]张伟林.无负压供水设备在给水工程中节能降耗的分析86城镇排水NO.7 2009

[2]段富生等.离心泵的节能[J].山西科技.2004.4.

[3]李轶然,汪琦,敖广武,等.大涌水厂给水泵房改造节能总结[J].给水排水,2005(5):65-69.

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