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余热利用锅炉在烧结球团环冷机的应用

2018-06-11屈秀忠

设备管理与维修 2018年5期
关键词:锅筒翅片管球团

屈秀忠

(太原钢铁集团有限公司峨口铁矿,山西忻州 034207)

1 现状分析

太原钢铁(集团)有限公司峨口铁矿球团球厂于2004年年底建成投产,生产工艺为链篦机—回转窑—环冷机生产工艺。球团矿生产过程产生的大量高温气体排放于大气中,该气体不仅含有可以再加以利用的能量,而且含有大量的硫、磷、氮氧化物等易生成PM2.5的物质,对周边空气和环境产生一定污染。另外,环冷三段热废气(350~450)℃以上送到鼓干段,由于鼓干段风温要求250℃左右,期间采取兑冷风等措施降温。同时,峨口铁矿一直采用燃煤锅炉供暖,不仅浪费资源,而且还污染环境。如果将该能源回收产生饱和蒸汽,利用余热所产生蒸汽可用生活用汽、取代燃煤锅炉,可以达到节能增效的目的。因此,球团厂在回收利用所产生的高温气体、减少排放、改善环境等方面存在很大空间。

2 改造方案

翅片管式余热锅炉系统是为球团厂回收环冷机废气余热而设计。系统主要由翅片管式余热锅炉(包括余热锅炉、连接管路、烟气调节阀等)等组成,其中蒸发器受热面均采用螺旋翅片管,有强化传热的作用,因而整套装置传热效率高,工作安全稳定,寿命长,设备结构紧凑。全套设备运行可靠,操作简单,维修方便。

2.1 余热回收设计及锅炉布置

烧结球团是热工艺生产,生球经过链篦机—回转窑干燥及高温焙烧后,成品球进入环冷机,经过三段冷却后排出,环冷三段烟气进入鼓干风机循环利用。由于鼓干风机入口温度要求250℃左右,而环冷三段热废气温度(350~450)℃,以前采用兑冷风降温。本方案采用抽取系统的140000m3/h的(350~450)℃热废气,经过余热锅炉吸收部分热量产生饱和蒸汽后,废气温度降为250℃,送入链箅机鼓干段(图1)。

图1 工艺流程及余热锅炉布置

2.2 余热锅炉方案流程(图2)

翅片管式余热锅炉蒸发器的传热是空气通过管壁传导,将热量直接传递给饱和水,进行相态换热,属一次性换热。同时,由于管内是水汽混合物而管外是空气,管内的换热系数较管外大的多,因此总的传热系数主要决定于管外的换热系数。通过在光管外表面焊接翅片来增大管外表面积,强化管外的换热条件,达到强化传热的目的。翅片管式余热锅炉蒸发器由若干个联箱组构成,每个联箱组单独进出锅筒,形成若干个简单自然循环回路。水循环系统稳定可靠,热偏差小,安全性好,可达到7t/h产汽量。环冷三段烟道废气换热系统包括连接管道、膨胀节、烟气调节阀等,保证经换热系统后热废气到鼓干风机温度≥250℃。

图2 余热锅炉方案流程

2.3 软化水利用球团原20t锅炉软化水系统。

软化水系统软化后的软水,经除氧器除氧进入锅筒,锅筒内的饱和水经下降管流进蒸发器,蒸发器管程由冷却球团矿的热废气使管内的软水加热,产生的汽水混合物沿上升管到达锅筒,经二次分离后的比较纯净的饱和蒸汽送至用户(为了得到更纯净的蒸汽,该系统设有二次汽水分离装置)。锅筒由给水泵补水,蒸发器由下降管从锅筒内补水,蒸发器与锅筒之间可形成水汽的自然循环(经热力循环校核,该系统为自然循环锅炉,自身水动力足以克服系统阻力,将蒸汽送到分汽缸)。

经软化处理后,水质符合软水技术参数(低压锅炉水质GB 1576-2001)的要求:悬浮物≤5mg/L;总硬度≤0.03mg/L;pH值≥7(25 ℃);含油量≤2mg/L;溶氧量≤0.1mg/L。

2.4 自动化控制设计

在改造过程中增加了采集余热锅炉水位、温度、压力、流量等参数。如果发生异常情况,系统会自动报警,当报警后未采取措施而达到其设置极限,整个系统将安全切换至原生产系统:余热锅炉停止运行,给水管道阀门自动关闭,放散阀自动打开。待故障排除后,锅炉水位正常后,系统方可正常生产。

考虑到鼓干风机入口温度≥250℃的要求,将余热锅炉设置在旁烟道上。当温度低于设置参数时,主烟道阀门和换热器烟道阀自动调节,降低系统换热能力,达到鼓干段风温的要求。

3 实施效果

2017年9月余热锅炉安装完成,10月进行试运行,产汽量7t/h,压力达到0.4MPa,满足了厂区采暖要求,取消了锅炉采暖,达到节能减排的效果(图3)。

图3 改造后的余热锅炉

改造完成后,该项目还在经济效益和社会效益方面取得收获。

(1)经济效益。项目建成可为太钢峨口铁矿回收余热(4 138200~6860700)kCal/h,可为(55000~91000)m2标准住宅供暖,节约燃煤(690~1143)kg/h(平均 916kg/h)。按 150d采暖期,煤650人民币元/t(包括储运、人工、排渣)计算,可节省214.34人民币万元。

(2)社会效益。该项目可以减少排放二氧化碳2482kg/h,二氧化硫及氮氧化物28.4kg/h。

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