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色连二矿选煤厂低质煤洗选实践

2018-05-31丁起鹏陆空重汤元松卜学制

选煤技术 2018年2期
关键词:低质粉煤发热量

丁起鹏,陆空重,史 衍,汤元松,卜学制

(1.淮矿芬雷公司 色连二矿选煤厂,内蒙古 鄂尔多斯 017000;2.淮矿西部煤矿投资管理有限公司 色连二矿,内蒙古 鄂尔多斯 017000)

色连二矿选煤厂是与矿井配套的同等规模的矿井型动力煤选煤厂,设计能力为10 Mt/a。入选原煤为特低硫(低硫)、特低磷、中等发热量的不粘煤和长焰煤[1],显微煤岩组分以镜质组为主,杂质以粘土矿物为主;原煤水分偏高,最高在24%左右,可选性等级为易选或中等可选。该选煤厂的洗选产品主要供火电厂使用,要求商品煤发热量在18±0.84 MJ/kg之间。在洗选低质煤(质量略好于劣质煤的煤炭)时,原煤平均灰分高于45%,平均全水分在21.50%左右,发热量在11.30~12.98 MJ/kg之间,矸石易碎且易泥化,导致筛分效率低、粗煤泥质量差、煤泥水处理困难等,最主要的是商品煤质量难以满足用户要求。

为此,根据低质煤煤质和产品结构,结合市场实际需求,探索出适合低质煤洗选的方案,这样不但可以提高企业经济效益,而且可为其他选煤厂低质煤洗选提供很好的借鉴[2-3]。

1 生产现状

1.1 洗选工艺

针对低质煤水分高、矸石易泥化的特点,首次在设计中引入弛张筛深度筛分技术[4-5],实现了动力煤的3 mm干法高效筛分,并构建了3 mm深度筛分+分级分选+煤泥水三段浓缩的一体化工艺体系,其原则流程如图1所示。

图1 生产系统原则流程

低质煤采用单层、两段香蕉筛(筛孔尺寸分别为200、13 mm)筛分,>200 mm粒级大块物料通过手选排矸除杂后进入破碎机,被破碎至<200 mm;<13 mm粒级末煤采用弛张筛进行3 mm深度筛分。脱泥后,200~13 mm 粒级块煤采用浅槽重介分选机分选,13~3 mm 粒级末煤采用有压两产品重介质旋流器分选,<3 mm 粒级粉煤通过旁路排出,粗煤泥采用分级旋流器组、高频筛、离心脱水机联合回收,细煤泥经过三段浓缩后采用筛网沉降式离心机、板框压滤机联合回收。

1.2 存在问题

(1)筛分效率难以保证。由于低质煤水分高,易使筛孔堵塞,分级筛的筛分效率低下;生产中必须降低系统小时处理量,并定期清理筛面,才能保证筛分效率满足要求。

(2)<3 mm粒级粉煤提质困难。由于低质煤发热量低,为了保证产品质量合格,必须提高入选比例,在入选原煤中掺入部分<3 mm粒级粉煤,造成<3 mm粒级粉煤入选量增加。这部分粉煤的表面积相对更大,吸水能力更强,入选后其中水分大幅增加,有时增加的水分比降低的灰分对发热量的影响更大,导致部分产品的发热量出现负增长,进而无法满足客户要求。

(3)粗煤泥发热量偏低。由于矸石泥化严重,粗煤泥被污染,其发热量偏低,仅在8.37~9.21 MJ/kg之间。将粗煤泥放入烧杯中沉淀,可以明显看到大量砂岩状矸石粒。

(4)煤泥水处理系统压力大。由于入选比例偏高,生产系统煤泥数量增加,浓缩机处理压力加大,絮凝剂、助滤剂用量大幅增加。

(5)产品质量难以满足用户要求。洗选产品水分在24%~25%之间,发热量仅为17.16 MJ/kg;加之低发热量粗煤泥的掺入,商品煤出现结块的现象,严重影响销售。

2 低质煤煤质

2.1 粒度组成

煤样检测数据表明:低质煤灰分为45.10%,属于高灰煤;<3 mm粒级粉煤的产率为25.32%,累计灰分为47.97%,全水分为23.60%,发热量为10.78 MJ/kg,说明细粒级含量大,灰分高,水分高,发热量低。这部分细粒煤进入生产系统后,通过分选提质困难,且使煤泥数量大幅增加。在实际生产过程中,必须减少<3 mm粒级粉煤的入选量,以保证筛分效率,并避免其对产品质量造成负面影响。低质煤的粒度组成见表1。

由表1可知:>3 mm粒级物料的全水分为20.76%,累计发热量为12 MJ/kg,这部分物料有较大的提质空间,生产过程中应加大回收力度。0.5~0 mm粒级煤泥的产率为7.22%,对应的灰分为49.31%,高于低质煤灰分,说明矸石易碎,应通过旁路预先排出洗选系统。

2.2 密度组成

通过低质煤的密度组成(表2)可以看出:当分选密度为1.40 g/cm3时,δ±0.1含量为31.28%,其为难选煤;当分选密度为1.50 g/cm3时,δ±0.1含量为11.04%,其为中等可选煤;当分选密度为1.60 g/cm3时,δ±0.1含量为9.01%,其为易选煤;当分选密度为1.70 g/cm3时,δ±0.1含量为4.27%,其为易选煤。对于<1.70 g/cm3密度级物料,浮物累计产率为55.63%,对应的灰分为13.31%,其发热量为19.74 MJ/kg,基本满足生产需要与客户需求。考虑到实际生产中高密度重介质悬浮液配制困难,以及设备磨损、磁铁矿粉损耗的问题,将浅槽重介分选机的分选密度控制在1.65 g/cm3,并将有压两产品重介质旋流器的分选密度控制在1.70 g/cm3。

表1 低质煤粒度组成

表2 200~0 mm粒级低质煤密度组成

3 产品结构

在低质煤灰分为45.10%时,利用弛张筛进行3 mm深度筛分,在保证筛分效率的同时,减少<3 mm粒级粉煤的入选量,此时的原煤入选比例为89.80%;将浅槽重介分选机的分选密度控制在1.65 g/cm3,并将有压两产品重介质旋流器的分选密度控制在1.70 g/cm3。根据2017年9月20—30日的化验数据,洗选产品结构见表3。

表3 2017年9月20—30日的洗选产品结构

由表3可知:按照89.80%的入选比例组织生产,产品发热量为17.32 MJ/kg,可以达到用户要求;但产品水分高达24.97%,且易出现结块,严重影响销售。这可能是因为入选比例高,导致低质煤中<3 mm粒级粉煤产率高造成的。

通过水力旋流器底流的粒度组成(表4)可知:>0.25 mm粒级产率为45.87%,累计灰分为44.99%,说明其灰分较高;<0.125 mm粒级产率为34.55%,灰分均在80%以上,说明矸石泥化严重。因此,可以推测:由于矸石泥化严重,粗煤泥被污染,且矸石细泥易结块,致使高频筛脱水困难,粗煤泥水分高,掺配后洗选产品水分高且易结块。

表4 水力旋流器底流粒度组成

4 洗选方案

根据低质煤煤质,结合煤炭市场需求,制定的洗选方案如下:

(1)提高入选比例。充分利用弛张筛的深度筛分能力,以3 mm作为分级粒度脱除<3 mm粉煤,并保证入选比例在90%左右。

(2)保证原煤筛分效率。控制生产系统的处理能力,将其由1 890 t/h降低到1 000~1 200 t/h。确保六台弛张筛的供料均匀,并保证物料透筛效果,尽量减少进入洗选系统的粉煤数量,达到减少矸石泥化、降低煤泥数量的目的[6]。

(3)保证煤泥水处理系统正常运转。由于入选比例偏高,煤泥数量增加,浓缩机处理压力加大,故日常生产中要充分利用煤泥水三段浓缩一体化工艺体系,并密切关注耙压、清水层高度[7-8]。另外,要充分利用氯化钙和聚合氯化铝调控煤粒表面电位[9],并辅以聚丙烯酰胺,提高煤泥水的沉降速度[10],及时处理每天增加的煤泥。

(4)及时掌握煤质变化情况。密切关注各产品质量控制点,定时定点采样化验,随时掌握<3 mm粒级粉煤、粗煤泥、洗选产品的灰分,以及块精煤、末精煤、粗煤泥的水分变化,及时调整入选比例。

(5)粗煤泥单独销售。由于粗煤泥受矸石泥化影响严重,发热量仅在8.37 MJ/kg左右,为满足市场需求,保证产品质量,必须将粗煤泥单独销售。

5 生产效果

色连二号矿井位于高头窑矿区中部,与相邻矿井的煤种、可采煤层、开采方式、赋存条件基本相同。在同样洗选低质煤的条件下,两座选煤厂的经济效益差别较大。

5.1 产品质量

(1)相邻选煤厂产品质量。相邻矿井的配套选煤厂设计能力为8 Mt/a,采用>13 mm粒级块煤由浅槽重介分选机分选、煤泥压滤回收的联合工艺;<13 mm粒级末煤不洗选,直接与其他产品掺配。根据生产实际,该选煤厂商品煤产率为74.73%,发热量仅为15.06 MJ/kg。

(2)色连二矿选煤厂产品质量。在粗煤泥单独销售的情况下,通过色连二矿选煤厂的产品结构(表5)可以看出:由于低发热量的粗煤泥不掺入洗选产品,可直接掺入其中的<3 mm粒级粉煤数量大幅增加,商品煤产率可以达到60.70%,其发热量为17.21 MJ/kg,完全能够满足用户要求。

表5 不含粗煤泥的产品结构

5.2 经济效益

以2017年鄂尔多斯市东胜区动力煤市场平均价格为基础,在不考虑洗选成本的情况下,计算两座选煤厂的经济效益(以商品煤有关指标作为计算依据),结果见表6。

表6 两座选煤厂的经济效益对比结果Table 6 Comparison of economic performances of 2 plants

注:以色连二矿选煤厂的商品煤指标作为计算基准。

由表6可知:在洗选低质煤时,色连二矿选煤厂商品煤的产率低14.03%,但由于具有发热量和价格优势,最终吨煤收益高32.36元。

6 结语

针对低质煤灰分高、水分高、发热量低、矸石泥化严重的问题,色连二矿选煤厂在有效利用弛张筛深度筛分技术的基础上,充分发挥3 mm深度筛分+分级分选+煤泥水三段浓缩一体化工艺体系的优势,并辅以针对性的洗选方案,使商品煤质量达到市场要求,并取得了良好的经济效益。

参考文献:

[1] 方庆洲.色连二矿选煤厂深度筛分工艺的实践[J].煤炭加工与综合利用,2015(11):50-51.

[2] 蔡 斌,罗彩勇,俞海春,等.宁东矿区极易泥化难选动力煤洗选工艺优化探索实践[C]//中国煤炭加工利用协会.2014′中国选煤发展论坛论文集.北京:《煤炭加工与综合利用》杂志社,2014:147-154.

[3] 邓晓阳.我国高灰高水易泥化褐煤的分选工艺[J].煤炭加工与综合利用,2011(3):1-4,67.

[4] 方 爽,杜 杰,赵宏霞.宾得弛张筛在张集选煤二厂的应用[J].煤炭加工与综合利用,2012(2):15-17.

[5] 葛咸浩.弛张筛在红柳选煤厂的应用[J].洁净煤技术,2013,19(6):9-12,29.

[6] 谢广元. 选矿学[M]. 徐州:中国矿业大学出版社, 2001.

[7] 张明旭. 选煤厂煤泥水处理[M]. 徐州:中国矿业大学出版社, 2005.

[8] 田春晖,于学仕.论动力煤选煤厂煤泥水处理的几种工艺[J].煤炭工程,2007(9):21-22.

[9] 许 宁, 陶秀祥. 凝聚剂投入量对煤泥水Zeta电位的影响[J]. 中国科技论文在线, 2014(22):2262-2265.

[10] 冯 莉,刘炯天,张明青,等.煤泥水沉降特性的影响因素分析[J].中国矿业大学学报,2010,39(5):671-675.

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