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EBNER辊底炉气动执行器活塞结构改进

2018-05-30冯广明

设备管理与维修 2018年3期
关键词:蝶阀齿条缸体

王 福,冯广明

(广西南南铝加工有限公司,广西南宁 530031)

0 引言

广西南南铝加工有限公司现有1台EBNER辊底式淬火炉,设定工作温度为540℃,炉温均匀性要求在±1.5℃。采用气动执行器驱动蝶阀开启冷风管送风来调节温度。新设备在使用半年后,陆续出现气动执行器不工作,蝶阀不能开关的情况,导致炉区温度异常,辊底炉不能正常工作。将气动执行器拆卸后,研究分析气动执行器的原有结构及损坏原因,制定解决方案并付诸实施,很好地解决了气动执行器易损坏的问题。

1 改进前状况

齿轮齿条式气动执行器主要由铝合金缸体,两端的端盖,带齿条的左、右铝合金活塞和贯穿缸体的齿轮轴组成(图1)。2个活塞与齿轮轴连接,齿轮轴外部连接蝶阀,蝶阀控制辊底炉的进风量。活塞推动齿轮齿条的啮合运动带动轴的旋转,实现对蝶阀的控制。在使用一段时间后,辊底炉控制系统检测出气动执行器不工作。将气动执行器拆卸后发现缸体内壁有擦划伤(严重时胶合),活塞卡死,导向环脱落和O形密封圈严重磨损等现象。辊底炉有10个炉区,每个炉区有4个气动执行器。辊底炉投入使用了4 a,40台气动执行器陆续损坏(报废),全部换新。增加了维护工作量和维护费用,给辊底炉的生产和维护带来严重影响。

2 原因分析

(1)齿条不在活塞的中心,活塞运动时,作用在活塞上的压力不均匀、产生弯矩并使活塞倾斜。由于辊底炉工作时的温度需要维持在一定范围内,气动执行器要频繁动作驱动蝶阀控制冷风进风量来调节温度。长期频繁的活塞往复运动,使得活塞工况恶化。

(2)活塞与缸体内壁的间隙过小,当活塞出现微小倾斜时,就使得活塞边缘与缸体内壁接触、摩擦,缸体内壁出现严重擦划伤,严重时发生胶合。

(3)活塞密封圈槽宽过小,密封圈受到两侧槽壁挤压变形。密封圈变形后外径过度增大,造成密封圈与缸体内壁之间的摩擦力过大。长期的往复运动使密封圈急剧磨损,失去密封作用,气动执行器发生内泄。

3 改进措施

改进实施参照图1、图2。

图1 气动执行器结构

图2 活塞

(1)活塞外径单边减小1 mm,增大活塞和缸体的间隙,避免活塞发生微小倾斜时与缸体内壁摩擦。

(2)减小导向环内径,增加导向环的厚度来消除原导向环易脱槽的缺点。

(3)密封圈槽宽增加0.8 mm,达到规范要求宽度。消除密封圈的过度变形,使密封圈与密封面接触压力适中。

4 改进效果

改进前辊底炉投入使用了4 a,更换40台气动执行器,花费48万元人民币。通过对活塞结构的改进,彻底根治原外方的设计缺陷,避免铝合金缸体擦伤后难以修复、气动执行器陆续损坏(报废)的情况发生。改进后,每半年更换1次导向环及O形圈,延长了气动执行器的使用寿命。导向环和O形圈价格低廉,相比改进前每年可节省12万元人民币,维护费用和维护工作量大幅度减少。

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