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影响粘胶短纤维回潮率的原因及对策

2018-05-14侯佳琪

科技风 2018年3期
关键词:烘干机

摘 要:随着我公司粘胶短纤维产能的不断扩大,相继建设了8万吨、16万吨和20万吨粘胶短纤维生产线,针对16万吨烘干机特点,结合生产实践,总结了回潮率的控制措施,并取得了显著效果,希望可为同行提供参考借鉴。

关键词:粘胶短纤维;回潮率;烘干机

在粘胶短纤维生产过程中,若烘干能力不足,将会严重制约纤维的产量。我公司16萬吨粘胶短纤维生产线,产品定位为细短粘胶短纤维和无纺布用洁净高白度粘胶短纤维。烘干机是粘胶短纤维生产中核心设备,本系统采用C1 150458 RSC烘干机链板及链条烘干系统,采用长120m、宽3.8m的三节链板式烘干机,和长108m、宽2.6m的烘干机相比,该烘干系统通过加长加宽方式,大大提高产量。随着产量的不断提高,产品回潮率出现波动,成品回潮率偏高的现象较严重,从而影响纤维的纺织加工与使用性能。针对产量和回潮率间的矛盾,查找导致回潮率不稳定的原因,并采取相应的控制措施和工艺优化,基本解决了这个问题,稳定了粘胶短纤维回潮率,改善烘干机的烘干能力,减少因回潮率不合格造成的隔离返投,提高了粘胶产量。

1 影响胶短纤维回潮率的因素

1.1 回潮率偏差大的原因

机外空气通过进风口进入烘干机,加热器对其进行加热,形成烘干热风,循环风机对热风加压,把热风输送到匀风板上,经过匀风板的作用,烘干热风穿过纤维层,对纤维层进行干燥,之后这些热风一部分和进风口空气混合,经过热器加热到要求温度,重新进入该干燥循环系统,另一部分从排风口排出。但这种大型烘干机在初期烘干后,回潮率偏差常大于2%,因回潮率偏差大,使得纤维回潮率不均匀。

通过对烘干机风机侧纤维和链板侧纤维回潮率进行6组平行试验,风机侧纤维回潮率平均值为11.970%,链板侧纤维回潮率平均值为9.56%,由此可见,风机侧纤维回潮率和烘干机链板侧纤维回潮率存在较大的偏差,偏差平均差值为2.410%。主要是因为C1 150458 RSC型烘干机的宽度比原烘干机加宽1.2m,但仍采用传统的热风的输送循环方式,热风的穿越路径未改变,导致热风在穿过风机侧纤维层时,烘干热风量变小,热风从风机侧纤维带走的水分较少,但穿过链板侧纤维层时,烘干热风量变大,链板侧纤维中带走水分却较多,从而出现回潮率不均匀的现象。

1.2 产生回潮率波动的原因

导致回潮率偏高的原因如下:布丝器铺丝不均,纤维层薄厚不均匀,且有湿边;二轧车后纤维含水率超过设计值,给烘干机增加了工作负荷;烘干机链板速度慢,湿喂入平、斜帘的速度快,匹配不好,导致纤维层较厚;烘干机链板速度过快,烘干时间过短,烘不干;烘干机ABC段进风、排风量及循环风量不足;作业环境使进风的湿度大温度低。

导致回潮率偏低的原因如下:二轧车后纤维含水率过低;链网速度和湿度不匹配,使纤维在烘干机内停留时间过长,烘得过干;产量减少时,各区温度难以达到设定值,温度降不下来;停车时烘干机内遗留的尾产品。

导致回潮率波动的原因如下:纺丝、牵伸、切断、精炼工序出现故障导致非计划停车,烘干机内出现短时间无丝情况;纺丝、牵伸、切断单面产生故障,导致纤维总量产生很大的变化;升降温度时,超限度调整,使回潮率产生较大程度波动。

2 烘干纤维回潮率的控制措施

2.1 控制回潮率偏差大的措施

为使纤维层风量分配均匀,可对匀风板进行科学调整,使风机侧风量大于链板侧风量,通过调整匀风板,减小链板侧烘干热风通风率,使穿过风机侧纤维层和穿过链板侧纤维层的热风量一致,从而实现减小纤维回潮率偏差。重新设计并制作匀风板,成本高且不一定可行,增设新孔和堵孔都存在一定难度,对匀风板本身进行技术改造存在一定困难,最终研究决定,在均风板上设置一层更密集的滤网,实现对热风量的平衡。首先在烘干机的B段开展了试验,把匀风板上开孔多的一侧放在循环风机侧,在链板侧的匀风板上,加设密集滤网,设置完成后,运行观察,回潮率偏差控制效果很好。通过多次试验,根据烘干机各段风量的不同,最终确定了滤网的目数和在匀风板上滤网铺设宽度。在烘干机链板侧的匀风板上全部铺设不锈钢密集滤网,宽度为1.5m,在烘干机A段匀风板上铺设8目的不锈钢滤网,在B段铺设12目的不锈钢滤网,在C段铺设16目的不锈钢滤网。通过减少链板侧烘干热风的风量,使穿过风机侧纤维层和链板侧纤维层的热风风压和风量基本相同,从而有效控制了纤维回潮率偏差的问题。

2.2 控制回潮率的措施

针对回潮率偏高偏低及波动的情况,要分析具体产生的原因,对生产工序强化管理,严格按照操作规程作业,同时,生产中采取一些切实可行的相关措施。定期检查布丝器的铺丝情况,发现问题要及时进行调整,确保布丝均匀;根据操作规程要求,严格控制二轧车后纤维含水率,定期对纤维含水情况进行检查,及时对轧辊的压力与间隙进行调整;将ABC段温差拉开,使A段烘干更干些,减少湿块,B和C段温度低一些,起到调整平衡的作用,从而使回潮有更好的均匀性;烘干工要在每次手拣回潮情况时做好记录,烘干工要和打包工配合作业,打包工要把包重的变化情况及时通知烘干工,以使烘干工能及时进行工艺参数的调整;为保证系统具有足够的循环风量和排风通畅,对烘干机加热器滤网、风机进行定期清理。

3 应用效果评价

在链板侧铺设密集滤网后,进行了6次试验,风机侧纤维回潮率平均值为11.196%,链板侧纤维回潮率为9.576%。改造前,两侧纤维回潮率平均差值2.410%,因回潮率偏差大导致的纤维隔离包为12包/100t;改造后,两侧纤维回潮率平均差值1.620%,因回潮率偏差导致的纤维隔离包为5包/100t。由此可知,成品纤维回潮率合格率得到显著提高。

通过采取控制回潮率的上述措施,纤维回潮率趋于稳定。成品回潮率控制在911%,波动较小,隔离返烘、返投率大幅度减少,回潮率得到了明显的控制。

参考文献:

[1]王瑞利,李慧.粘胶短纤维的干燥特性及动力学模型研究[M].合成纤维工业,2014,37(6):56.

作者简介:侯佳琪(1988),女,汉族,本科,助理工程师,从事粘胶生产工艺设计工作。

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