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氯乙烯合成转化器的使用与维护探析

2018-03-29新疆天业集团天域新实化工有限公司石河子市832200程利锋

石河子科技 2018年3期
关键词:列管触媒氯乙烯

(新疆天业集团天域新实化工有限公司,石河子市,832200) 程利锋

作为大型的换热设备,氯乙烯合成转化器是电石法生产氯乙烯的重要设施之一,笔者所在企业当前每年的PVC生产规模达到80万t,总计有n台转化器,它的列管都是通过无缝钢管和管板胀接形成的,其中的催化剂是HgCl,载体是活性炭,乙炔与HCl两种气体混合物即在上述列管里面在HgCl催化之下生成了氯乙烯,这是一个强放热反应,反应温度大概处于130~180℃范围内,反应以后产生的热量利用壳程中的循环水(其温度处于95~100℃范围内)带走。

氯乙烯合成单台转化器的结构形式包括以下几方面:上下锥封头,转化床,热电偶;其中,对于前者来说,它的上面设置着介质进、出口,上锥封头还配备着测温计口,对于转化床来说,它是列管换热器结构,列管主要是利用胀焊连在上下管板上,外边包围着圆形壳体,同时和上下管板焊在一起,壳体与列管构建起彼此隔绝的2个腔体:壳程、管程,在转化床壳体的上面配备着热水进、出口,排汽口以及排净口,它们都与上下管板紧贴在一起,和壳体呈径向分布;列管的里面填上HgCl催化剂,它的外部壳体里面用于热水的循环,它的下部配置了相应的支撑座来为催化剂提供支撑;为防止壳体之中的循环热水发生短路,其里面配备多个旁路挡板,都和壳体呈径向分布,有显著的优越性,例如工艺气流均匀分布,较高的传热效率,较小的阻力,乙炔空间流速高,设备与催化剂寿命相对较长等。

1 转化器的使用

首先,操作工进行认真检查,确定水路管线、设备物料都已经完成了复位,同时没有泄漏问题。将强制循环热水进水阀门慢慢打开,将水路排气阀门开启进行排气,等到设备里面完全充满水(判断的标准是排气阀门向外边流水),接着将强制循环回水阀门开启,然后仔细观察确定整个水路循环通畅无阻。第二步,自物料进口管部位接上N2管线对触媒,利用这种方式来实现热吹置换,等到热吹没有水被吹出来同时置换样达标以后,接着将热吹停止,联系投用活化装置,从物料进口管线接活化管线来活化触媒,旧、新触媒活化过程持续时间不同,前者大约持续8~10h,而后者大约持续10~12h,一直到HCl纯度与进口纯度大致相当才停止,联系准备投用该转化器,将物料进出口盲板拆去,将其出口阀门完全开启,按照流量与温度将进口阀门打开(稍微),根据相应的技术标准对进口阀门进行调节,将反应温度与流量控制住。

2 投用转化器之前需要注意的问题

它的全部法兰密封面都必须确保严密性,避免有漏气问题存在,放酸玻璃视镜应当干净,间隔两小时认真巡查一次,检查若看到发生淤堵,需及时打扫干净,防止当转化器发生泄漏时而无法尽快觉察到。

一定保证它的上盖的气体分配盘完好无缺,如果发生脱落或者发生倾斜,那么就应当尽快进行维修。

3 转化器触媒抽翻的主要依据

前台应用后台转化器用过的触媒,即后台设备在使用触媒大约三千至四千小时以后,然后把触媒转到前台设备,继续利用;使用大约达到6 500h或者前台设备具有相对偏低的转化率;现场操作的技术工作者按照实际的生产负荷、转化率情况、触媒使用时间长短等诸多指标进行分析,确定其是否进行抽翻;如果情况特殊,例如后台设备用后的触媒不能符合前台设备触媒倒翻时,现场技术工作者负责做出妥当安排。

4 氯乙烯合成转化器发生外泄的具体根由分析

4.1 混合气脱水效果相对较差

乙炔、HCl中存在着一定的水分,由此将导致有些氯化氢变为盐酸,这样就会造成酸性腐蚀。经工作经验可知,当混合气体里面的水分大于0.06%的时候,管中将引起比较严重的氢去极化反应,这样就会使得钢管严重受蚀,进而使得触媒发生结块而丧失作用。

到现在为止,笔者所在企业在实践中主要是使用混合冷冻脱水法,也就是一、二级冷冻两段过滤脱水,具体的步骤基本上和同样其他公司大致相当,然而,却没有取得相对较好的效果,最高含水量竟然达到0.6%(按照相关工艺标准,应当是该指标保持在≤0.06%)。

4.2 转化反应温度不均匀和反应带温度过高

转化器反应带的温度控制,旧、新催化剂控制反应温度存在着一定的差异,前者不超过180℃,而后者则不超过150℃。合成反应发生的场所是列管(它的内径为40mm),列管外边的传热介质是沸水,具有偏大的给热系数。然而,其内部气相反应场所是固相活性碳(导热系数小),所以,使得反应温度沿列管横截面存在一个径向分布,中心位置具有最高的温度,这个部位和循环水进水具有较高的温差,这样就使得循环水在上升的时候,汽化反应比较迅速,对列管形成严重冲击,这样使得列管的腐蚀速度加快,同时还将导致温差电池的作用有所提高,如果管内反应温度太高,列管外壁腐蚀速度提高,长此以往,将造成穿孔而引发泄漏。

4.3 循环水质的影响

从那些发生泄漏的转化器里面,随意选择其中的几个列管,然后进行分析,结果表明,所有的转化器列管泄漏都不是管内腐蚀造成的,同时还发现列管外表具有非常明显的凹凸部位,特别是在转化器两端部位的泄漏情况在整体之中的比例为最高,超过95%。在循环水里面,基本上存在着氧去极化腐蚀,同时,受到氯离子的影响,推动了局部自催化作用,最终造成列管被腐蚀而引起穿孔。根据上文的研究结果可推测,转化器泄露关键原因是电位差与电化学腐蚀造成的列管穿孔。

5 合成转化器外泄的控制方法与策略

5.1 自动控制混合冷冻温度

主要是采用自动调节的方式来进行,这降低了温度滞后问题,避免了人工手动调节的滞后现象,以及错误的问题。当前,其控制的达标率都超过99%,所以,乙炔和氯化氢混合气中水分都保持在0.10~0.15范围内(重量法)。

5.2 合理控制转化反应温度

通过大约2年的跟踪操作发现,如果要真正提高转化率,且有效避免由于温差电池所造成的列管穿孔,应确保转化器反应带上的温度不大于130℃,使最低温度保持在100℃。

5.3 循环水质保证

如上述,电化学腐蚀是导致外泄的一个关键原因,所以,在循环热水里面加入相应的缓蚀阻垢剂,使得循环水可以在金属表面形成保护膜(不溶),以此来隔离循环水,避免它侵蚀到金属,另外,还能够减缓钙离子与镁离子在传热面上的积累。

利用上述的几个方法与策略,特别是加入了缓蚀阻垢剂以后,企业的泄漏率大幅度减小,也减小了企业的生产成本,并降低了停产现象以及生态环境条件的破坏,优化了工人的工作环境,同时实现良好的经济与社会效益。

6 结束语

总之,生产氯乙烯过程中,合成转化器属于其中的重要设备之一,其运行质量决定着其顺利生产与原料的生产。氯乙烯合成转化器发生外泄的具体根由包括乙炔、氯化氢混合气脱水效果相对较差、循环水质的影响等,为防止上述问题发生,应当把握以下策略:自动控制混合冷冻温度;合理控制转化反应温度;循环水质保证。

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