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超临界机组低低温省煤器反冲洗方式应用分析

2018-03-21魏东

综合智慧能源 2018年2期
关键词:电动阀省煤器凝结水

魏东

(黄冈大别山发电有限责任公司,湖北 麻城 438304)

1 低低温省煤器设备概况

黄冈大别山发电有限公司(以下简称大别山发电公司)一期工程2×640 MW超临界燃煤发电机组分别于2016年、2017年完成#1,#2机组超低排放改造,改造包括低氮燃烧器深度优化改造、脱硝脱硫系统增容改造、增设低低温省煤器、静电除尘器升级改造、“引增合一”改造、烟囱防腐改造等。投入运行后总体效果良好,环保排放指标全部达到或优于改造目标,一次性通过环保验收[1]。本文就低低温省煤器反冲洗方式及其应用进行分析。

采用低低温省煤器+低低温静电除尘器方案,在原静电除尘器入口增设低低温省煤器,将除尘器入口烟气温度由140 ℃降低到90 ℃,在原四电场范围内重新设计布置电场、提高比集尘面积和除尘效率,使除尘器出口粉尘质量浓度≤30 mg/m3[2]。同时,结合高效脱硫装置,使脱硫装置出口烟尘质量浓度≤20 mg/m3[3]。脱硫装置出口新建立式玻璃钢湿式除尘器,除尘效率为75%,使烟囱入口烟尘质量浓度达到≤5 mg/m3的要求。低低温省煤器系统通过烟气冷却设备对烟气进行冷却,以降低烟气温度,提高电除尘效率,同时对余热进行回收利用[4],以达到节能减排的目的。

低低温省煤器串联在#6低压加热器(以下简称低加)和轴封加热器(以下简称轴加)之间,由轴加出口及#7低加出口引水至低低温省煤器系统,经过烟气换热加热后[5],回水至#6低加入口,通过烟气换热加热凝结水,提高机组综合效率,将排烟温度由137(+15) ℃降低到90 ℃[6]。低低温省煤器布置如图1所示。

图1 低低温省煤器系统布置示意

2 #1机组热力系统冲洗存在的问题

(1)根据#1机组设计的低低温省煤器热力系统,在冷态或热态情况下,均受到凝汽器补水的限制而无法实现大流量冲洗。

(2)#1机组小流量冲洗时间长、冲洗效果极差并且耗费大量的除盐水。

(3)由于除尘器设计为低低温电除尘器,低低温省煤器投不上将直接影响环保指标的验收。

(4)#1机组A修后启动,在并网后才投运低低温省煤器,冲洗时耗用大量除盐水。

3 #2机组加装反冲洗阀分析及改造方案

(1)#2机组超低排放改造后正逢迎峰度夏及气温偏高季节,若#2机组低低温省煤器仍与#1机组那样长时间冲洗,将导致低低温省煤器不能正常投运,会影响#2机组的环保验收。

(2)#1机组A修完成启动并网后,脱硫、脱硝系统投入正常,由于系统限制只能逐个对#1机组4个低低省煤器模块进行冲洗,单个冲洗时为控制锅炉整体水质,低低温省煤器流量控制受限,进一步限制了冲洗效果。考虑改造成本和效果,利用凝汽器再循环管道作为低低温省煤器反冲洗的路径,低低温省煤器上水正冲洗完成后,利用反冲洗阀对低低温省煤器模块循环冲洗,不另外消耗除盐水;当低低温省煤器水质不再变化时,整体换水继续进行反冲洗,并反复冲洗直至合格。总体来说,利用反冲洗阀可以循环冲洗,而未改造前正冲洗时必须边冲边排,工质损失较多。

(3)#2机组反冲洗阀加装在低低温省煤器进口阀后,冲洗水排水管道与凝结水再循环管路连接排至凝汽器热井,如图2所示。#2机组低低温省煤器反冲洗管道采用凝结水再循环管路,反冲洗管路较短,易于布置,反冲洗管路设置两道手动阀;#2机组凝结水泵的再循环管道直径为219 mm,再循环流量达到510 t/h,如果利用再循环管道布置反冲洗管路,可以达到冲洗单台换热器冲洗水量要求。

图2 现场反冲洗阀加装位置

(4)机组等级检修或长时间停运再启动时,可提前启动凝结水系统对低低温省煤器系统进行冲洗;#2机组加装反冲洗阀后,低低温省煤器热力系统可实现循环冲洗。在机组启动前即可实现冲洗合格,可将低低温省煤器冲洗和低加冲洗合并。

4 反冲洗改造后机组启动前的冲洗

4.1 凝汽器及低低温省煤器启动前正冲洗

低低温省煤器在机组大修后(机组等级检修、长时间停运后)首次启动,由于低低温省煤器无有效的保养措施,污染较严重,为有效利用除盐水,此时低低温省煤器可随凝结水系统一起冲洗。根据大别山发电公司规程要求,凝汽器、除氧器冲洗水质标准见表1、表2。

表1 凝汽器冲洗水质要求

(1)启动除盐水泵向凝补水箱补水到正常水位,启动凝汽器补水泵向凝汽器进水,同时打开凝汽器放水阀排水,凝汽器排水澄清后停止排放,关闭放水阀。

表2 除氧器冲洗水质要求

(2)冲洗流程:除盐水→凝汽器(凝汽器热井水位补水至2 000 mm)→凝汽器热井→凝结水泵→凝结水处理大旁路→除氧器上水调节阀→低低温省煤器混温调节阀(关闭低低温省煤器进口电动阀)→低低温省煤器进口管路(低低温省煤器充水并冲洗放空气、放水、取样、流量、压力测量等管路)→#1~#4换热器→低低温省煤器回水管路→低低温省煤器放水管路(低低温省煤器回水电动阀关闭)→锅炉疏水扩容器→排放。

(3)注意事项: 1)保持凝汽器的补水量; 2)凝结水泵再循环阀投自动;3)冲洗水质全铁>500 μg/L 直接排放;4)每个换热器至少冲洗1 h或冲洗至冲洗水质全铁<500 μg/L。

4.2 低低温省煤器循环反冲洗(投前置过滤器)

(1)条件:低低温省煤器清洗回水全铁<500 μg/L。

(2)根据图3操作以下阀门:低低温省煤器进水电动阀关闭,#6低加进口电动阀关闭,#6低加旁路电动阀关闭,#7,#8低加进出口电动阀关闭,#7,#8低加旁路阀开启,精处理装置投旁路,低低温省煤器旁路调节阀、电动阀、手动阀开启,低低温省煤器混温调节阀、进出口手动阀及旁路手动阀关闭,低低温省煤器进水电动阀关闭,低低温省煤器冲洗手动阀关闭。

(3)冲洗流程:除盐水→凝汽器补水管→凝汽器热井→凝结水泵→凝结水前置过滤器→轴加→#7,#8低加旁路→低低温省煤器旁路电动调节阀及旁路阀(全开)→低低温省煤器回水电动阀(开启)→低低温省煤器回水管路→#4~#1换热器(根据水量情况可安排单台或2台换热器冲洗)→低低温省煤器进水管路→低低温省煤器反冲洗阀→凝结水泵再循环管路→凝汽器热井。

(4)注意事项:1)除氧器上水调节阀退出自动并全开;2)凝结水泵再循环阀投自动,调节反冲洗手动阀开度,调节凝结水流量大于再循环开启的流量要求;3)当凝结水全铁<500 μg/L时,投前置过滤器,循环冲洗;4)当凝结水全铁<50 μg/L 时,投精处理装置,继续循环冲洗直至合格。

图3 低低温省煤器反冲洗系统

5 改造后运行效果

与#1机组A修相比,本次#2机组A修改造中低低温省煤器增加了反冲洗回路,从实际应用情况来看,#2机组A修后低低温省煤器冲洗比#1机组A修后冲洗少15 d左右。按冲洗流量100 t/h来算,节约除盐水约15×24×100=36 000(t),除盐水按8元/t计算,大概节约29万元[7]。按临修、小修启动算,#2机组低低温省煤器冲洗方式下较#1机组少5 d,每次大概比#1机组节约8万元。合理运用反冲洗回路,可以大幅缩短低低温省煤器冲洗时间,大量节约冲洗用水。 提前投入低低温省煤器更好配合低低温除尘器,满足环保要求,避免出现环保风险。2017年9月,利用#1机C修进行低低温省煤器反冲洗改造,改造后效果明显。

[1]大别山电厂运行规程:Q/DBSFD.107.01—2017[S].

[2]黄冈大别山发电有限责任公司.大别山工程低温省煤器技术规范书[Z].2016.

[3]陆万鹏,孙奉仲,史月涛.电站锅炉排烟余热能级提升系统分析[J].中国电机工程学报,2012,32(23):9-14,143.

[4]马金祥,陈军.低温省煤器在火力发电厂中的优化设计[J].华电技术,2016,38(7):15-19,24.

[5]付玉玲,孙继国,蔡巍,等.利用低压省煤器回收电站锅炉排烟余热技术分析[J].华电技术,2013,35(8):64-66,79.

[6]胡松如,吴斌,韩,等.大型火力发电厂低温余热利用的研究与应用[J].电站系统工程,2014,30(1):1-3,6.

[7]徐顺喜,吴志祥.1 000 MW机组低温省煤器项目的技术经济性分析[J].上海电力学院学报,2014,30(1):94-100.

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