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75t/h循环流化床炉电石渣脱硫实例分析

2017-11-22叶诗瑛

绿色环保建材 2017年5期
关键词:石渣脱硫剂石灰石

叶诗瑛

合肥热电集团有限公司

75t/h循环流化床炉电石渣脱硫实例分析

叶诗瑛

合肥热电集团有限公司

二氧化硫是大气主要气体污染物之一,主要来源于燃煤锅炉排放。通过烟气脱硫技术可实现二氧化硫的减排,本文通过对电石渣脱硫可行性和经济性分析的基础上,探讨电石渣脱硫的优缺点,对于电石渣的脱硫应用提供了技术支持和理论基础。

电石渣;脱硫;经济性分析

1 前言

随着国家对主要污染物减排工作的严格要求,SO2排放控制受各级环保行政主管部门的高度重视。目前,烟气脱硫技术作为我国控制SO2排放的重要手段之一,常用钙吸收法,脱硫剂一般采用CaCO3、CaO或Ca(OH)2,运行成本较高。如何开发低成本、高效率的脱硫剂具有重要的理论和现实意义。

电石渣是生产乙炔、聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯醇等过程中排出的废渣,据统计,每年我国有数百万吨电石渣露天堆放,造成了严重的环境污染问题。电石渣的主要成分为Ca(OH)2,且质量分数通常都能达到80%以上,属于中等强度的碱性物质,易溶于水,具有潜在的脱硫潜力。因此,本文以某热电厂75t/h循环流化床锅炉为例,探讨电石渣脱硫的可行性和经济性分析,为电石渣的脱硫利用提供理论支撑和技术支持。

2 试验

2.1 锅炉运行参数

试验热电厂锅炉为中温、中压循环流化床锅炉,采用旋风分离器,炉膛为膜式水冷壁结构,过热器分高、低二级过热器,中间设喷水减温器,尾部设省煤器和一、二次风预热器。锅炉额定蒸发量75 t/h,设计热效率88%,额定蒸汽压力为3.82MPa,额定蒸汽温度450℃,排烟温度135℃,含氧量3~7%,空预器出口烟气量173500 Nm3/h,钙硫比2.5。

在试验过程中,试验期间锅炉在72t/h稳定负荷运行,进煤量为12.5t/h,实验时间为120分钟,分别以石灰石、电石渣分别与煤按钙硫比2.5混合后送入炉膛。表1列出燃煤成分表,在距离位于地面30米排气筒(100米)中部利用CEMS-2000气体在线监测装置对二氧化硫浓度进行监测和记录。

表1 燃煤成分表

2.2 脱硫剂

本实验中采用石灰石和电石渣两种脱硫剂,其中电石渣样品来自某氯碱化工企业。电石渣的具体生产过程为:焦炭(C)或者无烟煤和石灰石(CaCO3)在高温下反应生成电石(CaC2),电石与水反应生产乙炔气体和电石渣。具体反应过程如下:

电石渣成分因电石来源与生产工艺的差异,可能含有SiO2、Al2O3、MgO、Fe2O3,以及P、Cl元素。通过检测分析,两种脱硫剂的化学组成如表2所示。

表2 两种脱硫剂化学组成(单位:%)

3 结果和讨论

3.1 脱硫效果比较

试验过程中,锅炉烟气排放量在153000 Nm3/h左右,出口烟气中SO2的质量浓度的最大值分别为135mg/m3和143 mg/m3左右,均符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准中燃煤锅炉二氧化硫排放浓度限值200 mg/m3标准。应用两种不同脱硫剂后,系统的各项技术指标如表3所示。

表3 不同脱硫剂的技术指标

从表可以看出,两种脱硫剂均具有较好的脱硫效果,且电石渣的脱硫效率略高于石灰石。

3.2 脱硫原理

电石渣脱硫与石灰石脱硫原理基本相同,电石渣主要成分为Ca(OH)2,温度在580℃以上时,Ca(OH)2就会发生分解生成CaO和H2O,因电石渣运输存放过程暴露在空气中,一部分Ca(OH)2与空气中CO2反应生成CaCO3,故其性质与石灰似乎相近。脱硫总反应如下:

3.3 电石渣替代石灰石经济理论分析

以单台此锅炉年运行时间按6000小时计,年耗煤量为7.5万吨,且平均含硫量0.5%为基础数据,确定Ca/S=2.5,分别计算用电石渣和石灰石进行脱硫所需物料成本,如表3所示。

CaO质量为计算如下:

再根据实验中石灰石(CaO含量52.5%)和电石渣(CaO含量50.85%)的CaO含量,分别计算得所需石灰石质量为3125.33t和电石渣质量为3226.75t。

表3 电石渣与石灰石脱硫经济分析

由上表可知,采用电石渣脱硫剂后,年节省费用约35.96万元,具有一定的经济效益,同时,提高了电石渣的利用价值,实现废弃物高值循环利用。

3.4 电石渣脱硫剂的优缺点比较

电石渣是工业副产品,价格非常低廉,每吨成本大约29元(含运费),可大大节省了降低了运行费用,主要成分为Ca(OH)2,从其物理、化学分析可以看出电石渣的颗粒小、比表面积很大,有较好的化学活性,能充分的与SO2反应,提高脱硫效率;同时由于电石渣与SO2反应的条件较低,对于运行床温要求也相对较低。

4 结论

(1)电石渣是良好的SO2吸收剂,可替代石灰石进行脱硫,具有较高的脱硫效率。

(2)电石渣作为脱硫剂可大大地节省了运行费用。

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