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350 MW超临界机组空气预热器停转故障分析

2017-09-04王林陈锁群郭三虎李文军张亚夫王红雨

综合智慧能源 2017年8期
关键词:保持架预器预热器

王林,陈锁群,郭三虎,李文军,张亚夫,王红雨

(1.西安热工研究院有限公司,西安 710054; 2.华北电力设计院有限公司,北京 100120)

350 MW超临界机组空气预热器停转故障分析

王林1,陈锁群2,郭三虎1,李文军1,张亚夫1,王红雨1

(1.西安热工研究院有限公司,西安 710054; 2.华北电力设计院有限公司,北京 100120)

以建投承德热电有限责任公司350 MW机组为例,分析了回转式空气预热器主轴停转故障的原因,对空气预热器内部转子、支撑与导向轴承等进行了异物检查,调取分析了进出口烟气温度变化曲线,确认空气预热器本体转动部件无异常后,结合故障前后主辅电机电流变化趋势,认定传动装置故障为主因。对减速机进行拆机检查,发现末级齿轮轴承内圈断裂,保持架损坏,丧失传动能力,在对失效轴承实施更换后,空气预热器恢复正常运行。结合设备监视数据及现场轴承损坏情况,还原了轴承失效导致空气预热器停转的故障发生过程,并给出了预防建议。

350 MW机组;超临界机组;空气预热器;主轴停转故障;轴承失效

0 引言

空气预热器(以下简称空预器)是火力发电厂的重要设备[1],一旦停转,将会引起转子变形、脱硫设备部件损坏等问题[2],给机组的稳定运行带来严重威胁[3]。建投承德热电有限责任公司配置2台350 MW超临界热电联产机组,#1机组在锅炉蒸汽吹管结束后,A空预器空转期间发生主轴卡停故障,无法再次启动。现场检查确认了本体轴承、内部转子无异物卡堵,调取分析烟温变化情况排除元件热胀卡停的可能,结合电机电流情况最终断定传动设备故障为主因,经减速机拆机检查,发现主轴轴承发生内圈断裂,保持架损坏,经更换后空预器恢复正常运行。

1 设备概况

建投承德热电有限责任公司#1机组选用了哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司生产的30.5-VI(TY)-2600-QMR型空预器,该空预器采用三分仓回转式设计,旋转方向为顺转,即换热元件依次转过烟气、一次风、二次风侧,其整体布置如图1所示。热端传热元件为碳钢,配有蒸汽吹灰器,冷端传热元件为搪瓷钢板,配有蒸汽/高压水双介质吹灰器。

图1 空预器结构

空预器配有主、副2台电机作为动力源,采用中心传动方式,驱动力通过减速机最终施加到转子上,各电机带有变频器。转子导向轴承为双列同心球面滚子轴承,支撑轴承为推力向心滚子轴承。空预器热力计算参数见表1,表中BMCR为锅炉最大连续出力工况,TRL为额定工况。

表1 空预器热力计算参数 ℃

驱动电机型号为Y200L1-6-B5,供电电源380 V,额定转速970 r/min。减速机采用硬齿面齿轮空心轴结构形式,速比1 072.69,正常工作时输出轴转速0.904 r/min,采用变频调速慢速挡时,输出轴转速为0.250 r/min。超越离合器型号为FSO600/ø50,采用润滑脂润滑。主辅电机与减速机及空预器主轴的安装关系如图2所示,图中1为主电机,2为辅电机,3为减速机,4为空预器主轴。

2 故障与检查

#1机组锅炉蒸汽吹管完成后,A空预器维持空转状态,期间突然发生停转事故。主电机跳闸后连锁启动辅电机,运行数秒后辅电机亦跳闸,驱动电机无法再次启动。

图2 传动形式

2.1 本体转动部件检查

结合锅炉吹管刚结束的现场情况,初步推测空预器转动部件可能发生异物卡塞,遂开启空预器人孔门进行实地检查。经确认,空预器内部转子、各密封片均无焦块、杂物等附着,主轴的支撑轴承和导向轴承密封良好,冷却水及润滑油正常,未见异物。

2.2 进出口烟温分析

空预器停转前后1d左右,进、出口烟气温度变化趋势如图3所示。停转发生时间为2017-01-24T00:55:00。从图3中可以看出,停转发生之前,空预器进口烟温已降至20 ℃以下(此时为冬季),出口烟温低于10 ℃,且二者均呈缓慢下降趋势,1月25日后烟气温度下降至环境温度,保持稳定。温度变化趋势平缓,各转动元件未经受剧烈的冷热变化,因此,排除部件热胀冷缩引起主轴卡停的可能。

图3 烟气温度变化趋势

2.3 电机电流趋势分析

利用分散控制系统(DCS)调取了2017-01-24T00:45:00停转故障发生前后驱动电机的电流情况,其趋势变化如图4所示。从图4中可以看到,主电机在00:43:00出现第1次电流增大,由20.2A小幅跃升至35.7A,数秒后电流恢复正常水平。空预器继续稳定运行12min后,00:55:22主电机电流突然迅速升高,超过量程后电机跳闸,电流变为零。而后辅电机联锁启动,运行电流在16.5A附近上下波动,持续约132s后辅电机亦发生跳闸,且2台驱动电机都无法再次启动。

图4 电机电流变化趋势(2017-01-24)

分析认为,主电机电流第1次小幅增大时,表明空预器某一转动或传动部件发生了轻度损坏,而在电流回落至正常值、空预器继续运行的过程中,该缺陷部件遭受破坏的程度进一步加剧,并有可能引发与之接触部件的损坏。最终,相关部件的损坏达到了无法支持设备转动的程度,此时转动阻力突增,电机电流飙升,引发空预器跳闸。辅电机随之联启后,其电流长时间维持在正常运行电流的80%左右,并不能正常驱动空预器转动。据此推断,此时就地空预器已经停转,实际仅辅电机及减速机部分仍在转动。因故障部件丧失功能,电机至减速机或者减速机至空预器主轴部分的传动被切断。为确定传动切断的具体位置,需对减速机进行拆解检查。

2.4 减速机拆机检查

在排除掉异物卡堵、元件热胀等可能性后,借助电机电流分析,认为减速机发生传动故障的可能性较大,遂进行了开盖检查。

依次查看1轴至5轴(主轴)的轴及轴承,发现主轴的轴承润滑油集中在轴端,未均匀分布到滚道内,且润滑油颜色黄中带黑,检测表明其已变质失效。轴承保持架有断裂迹象(图5中白线框所示),需进一步拆解确认。

轴承拆卸后零件分离,保持架如图6所示。由图6可知,该轴承保持架已经严重变形,上端发生撕裂,中间框架则受到圆柱滚子的强力挤压,沿转动方向呈薄片状,并发生材料剥落。

进一步检查轴承内外圈,发现外圈完整,而内圈已经断裂为两部分(图7所示),断口平整,上部有明显条状疲劳裂纹(圆圈所示),断面微观组织细小,呈现脆性韧窝形貌。轴承下部有不规整缺口,发生了大块材料崩落。据此推测轴承内圈先是存在疲劳损坏,后又受到过载负荷冲击或剧烈振动,最终发生了脆性断裂。

3 原因分析

综合前述分析,推测此次空预器停转故障发生过程如下:一方面由于润滑油涂抹不均,滚子滚道内润滑不良;另一方面,轴承内圈的工作表面在交变应力作用下,较早出现了疲劳裂纹。上述因素叠加,使得轴承内部的微小裂纹扩展延伸到表面,形成了内圈的浅层剥落。因未能及早发现剥落现象,内圈继续参与工作,浅层剥落最终发展成深层剥落,引起较大材料崩落[4]。

图5 轴承拆解前检查

图6 保持架变形

图7 轴承内圈断裂

内圈剥落的大块材料随润滑油进入到圆柱滚子和保持架之间。由于剥落材料为轴承钢材质,具有较高的硬度和较大的耐磨性,其在轴承转动过程中从内侧挤压圆柱滚子,使得滚子离开正常位置进而挤压保持架,保持架因此发生严重的扭曲变形,最终发生断裂。轴承内混入剥落材料将使转动阻力增大,此时刻正对应电流第1次小幅增大。

磨损过程中产生的热量加剧了润滑油的变质和损耗,使得润滑条件进一步恶化,导致轴承的破坏过程更快速地进行[5]。

保持架断裂后,圆柱滚子已处于无序工作状态,转动的滚子会追赶上前面已经停止的滚子,滚道内发生严重堵塞,转动阻力迅速增大,直至转动停滞。此时对应电机电流飙升,主电机跳闸。

轴承管道因多个滚子挤压,轴承已无法转动,此时辅电机突然联启,形成的冲击载荷作用到本已受到严重挤压的内圈上,导致内圈发生脆性断裂,主轴与轴承之间的传动关系彻底解除。随后辅电机以低于正常工作值的电流运转了近10min,这段时间内空预器主轴(5轴)就地已不转动,减速机1至4轴正常转动,由于检测不到空预器转动信号,辅电机也发生跳闸。另外,辅电机的运行导致轴承保持架发生了更严重的破坏,形成的转动阻力超出了电机的驱动能力,因此后期无法再次启动电机。

4 改进建议

经逐项排查和综合分析,最终确认此次空预器停转故障主因为减速机轴承失效。在对破损轴承实施更换后,空预器恢复正常运行。为避免类似故障再次发生,生产过程中需注意以下事项。

(1)加强轴承安装过程的监督指导。轴承安装时要避免杂质侵入,改善密封装置,确保安装精度。轴承润滑油要确认牌号正确,品质合格,添加涂抹时足量均匀。

(2)加强设备运转过程中的监视监测。落实点检人员职责,强化对设备振动、轴承温度、轴承噪音、润滑油液位、冷却水温度等的循环检测,及早发现异常,避免更严重的破坏。

(3)手动盘车要适当。在主辅电机均跳闸的情况下,强行手动盘车有可能扩大损坏范围,使得与故障轴承相接触的上一级正常轴承发生连带损坏。

(4)轴承润滑油需定时取样检测,发现油质不合格或变质应及时更换[6]。设备故障后避免频繁启停,防止冲击载荷造成更大损坏。

[1]段小云.锅炉空气预热器堵灰原因分析及处理措施[J].华电技术,2015,37(5):50- 52.

[2]郭正东.600MW超临界机组三分仓空预器停转危害及处理方法探讨[J].现代制造,2015(36):86-87.

[3]张林,李阳春.空预器堵灰的原因分析及处理措施[J].热力发电,2008,37(10):43- 45.

[4]王晓青,夏水华.滚动轴承失效影响因素与影响机制[J].轴承,2010(11):18-22.

[5]彭朝林,谢小鹏,陈祯.润滑因素与滚动轴承失效的关系研究[J].润滑与密封,2015,40(8):26-30.

[6]邵长暖,孙维菊.1 000 MW超超临界机组空气预热器下轴承损坏原因探析[J].华电技术,2015,37(7):27-28.

(本文责编:白银雷)

2017-05-22;

2017-06-30

TK 229.2

B

1674-1951(2017)08-0036-03

王林(1989—),男,山东莱西人,工程师,工学硕士,从事大型火电机组启动调试与运行优化方面的工作(E-mail:wanglina@tpri.com.cn)。

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