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空分高压板式换热器冰堵单体复热方案的应用

2017-08-12

河南化工 2017年7期
关键词:空分液氧板式

(河南省濮阳龙宇化工有限责任公司,河南 濮阳 457000)



空分高压板式换热器冰堵单体复热方案的应用

周非,郑鹏辉

(河南省濮阳龙宇化工有限责任公司,河南 濮阳 457000)

空分装置在开车后发现高压板式换热器出现换热不好现象,影响了生产的经济运行,经分析并研究解决方案,对高板进行单独复热,达到了良好的效果。

高压板式换热器 ; 冰堵 ; 复热

0 前言

公司KDON16000/16000空分装置是由开封东京空分集团整体设计制造,压缩机由沈阳鼓风机厂制造,汽轮机由杭州中能制造。空气压缩、增压机由汽轮机驱动,采用一拖二机组运行。工艺采用分子筛净化,增压后透平膨胀制冷,液氧内压缩流程。该装置是航天炉的配套装置,于2008年投入生产使用,无备用的氧气系统,因此,空分运行负荷的高低直接影响着气化及后工段的负荷运行。

1 故障现象

空分工段在短停开车生产过程中发现高压板式换热器换热不好,空气侧无液空液位显示,运行过程中氧温波动偏大;增压机三段入高压板式换热器,空气节流减压阀LV0008与以前相比,同等阀位下75.5%,高压空气入高压板式换热器的进气量为19 000 Nm3/h,且机组增压机三段出口压力高达到6.9 MPa,空分氧量偏低达到14 300 Nm3/h;日均甲醇产量520 t;制约着生产的运行,导致煤耗、电耗等单耗高,影响公司的经济效益。生产中进气量达21 000 Nm3/h,空气侧有液位显示,高压板式换热器换热良好。高压板式换热器工艺图如图1所示。

图1 高压板式换热器工艺图

如图1所示,来自液氧泵的液氧及上塔污氮气和高压空气进行换热,高压空气入高压主换热器,被冷却到-158 ℃(节流到0.485 MPa、-175 ℃)进入下塔;污氮气一部分(21 400 Nm3/h)经高压板式换热器后又分两股:一股11 800 Nm3/h复热到37 ℃去水冷塔,另一股9 600 Nm3/h经高主换复热到-106 ℃,再经低主换复热到11 ℃去纯化系统;液氧部分经液氧泵加压至5.02 MPa,温度为-176 ℃,经高主换复热到37 ℃,流量为16 000 Nm3/h,去气化单元。

2 故障原因分析

因锅炉蒸汽不足导致空分多次停运,密封气切换为空气,空气中含有水分,可进入增压机,进入增压机三段管线;增压机三段换热器内漏气侧有水分进入,进入增压机三段管线;在停车过程中虽及时关闭现场阀门,但不可完全避免水分漏入,多次停车导致高压板式换热器冰堵。

3 故障处理措施

高压板式换热器冰堵常规处理措施是对空分冷箱整体进行复热需5 d,时间长,生产不允许。结合义马气化厂及安徽昊源空分的生产运行经验,对高板进行单独吹除复热,做好隔离和升降温速率的控制,即高板升温与送氧系统隔离,同时严格控制升降温速率在10 ℃以内,并制定了详细的复热方案,以保证高压板式换热器和低压板式换热器的安全;计划增加六出切断阀,以在停车时能进行紧急切断,避免湿空气进入;对机组密封气进行脱水,阻止水进入系统。

4 故障处理步骤

空分机组按正常操作运行至正常转速,空压机组进行升压,同时预冷纯化系统一起升压,待压力至0.35 MPa投用预冷系统,开启循环水泵、冷冻水泵,启动冷水机组,保证空冷塔温度低于12 ℃;投用纯化系统,开再生气;分子筛后露点合格后,对膨胀机进行加温吹除,同时对增压机三段管线入高板进行吹除,待露点合格后,温度低于-80 ℃,冷箱充压进气,并启动膨胀机进行制冷,转速逐渐提高至20 000 r/min,流量在21 000 Nm3/h;污氮气至低板的外送阀全开,液氧泵出口手阀关闭,液氧泵送出调节阀关闭。

具体升降温调节步骤如下:①通知机组逐渐提高增压机三段压力至3.0 MPa;②保证增压机压力在3.0 MPa,调节高压板式换热器污氮气外送阀HV4029,逐渐打开高板至下塔的LV4008,根据高板至低板的温度点40 TI4024升温速率情况,升温速率确认小于10 ℃/h,如果速率达不到,可通过提高增压机三段出口压力和开大LV0008阀控制速率;③待温度升至0 ℃以上,再吹除1~2 h,以保证高压板式换热器吹除彻底;④对高板吹除后,再通过调整高板污氮气外送阀,逐渐降低六出压力和LV4008阀控制好降温速率10 ℃/h以内;⑤待温度降低至-90 ℃,对冷态液氧泵进行开大导淋阀进行预冷,降至-100 ℃启动液氧泵进行正常调纯;⑥在操作过程中,严格按照升降温速率进行操作,严禁超温;严格监控好上塔阻力及压力的变化并同时监控好其它指标的变化,若上塔阻力指标高于3 kPa,则进行主冷排液降低压差。

5 处理效果

经过24 h的处理,高压板式换热器冰堵现象得以消除,高压板式换热器进气量达到21 000 Nm3/h,同时换热情况良好,空气侧液空液位显示,空分氧量达到15 800 Nm3/h,日生产甲醇产量达到560 t,降低了生产的消耗,保证了公司的经济运行。

6 结束语

通过对高压板式换热器的单独复热,有效地解决了高压板式换热器的冰堵现象,从而保证了生产装置正常满负荷生产。

采取不排主冷液氧的方法,大大缩短了空分复热时间,减少了能源消耗,取得了较好的经济效益。单体换热的复热方案的应用,延长了空分设备的运行周期。与整体复热相比,可有效减少复热时间,减少生产消耗,提高生产效率。

TQ050.2

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:1003-3467(2017)07-0046-02

2017-04-26

周 非(1982-),男,助理工程师,从事化工生产与设备管理工作,电话:18903939935。

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