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合成循环气压缩机蒸汽轮机振动分析及处理

2017-08-12

河南化工 2017年7期
关键词:调节阀汽轮机蒸汽

(1.濮阳永金化工有限公司,河南 濮阳 457004 ; 2.河南长兴建设集团有限责任公司,河南 濮阳 457000)



合成循环气压缩机蒸汽轮机振动分析及处理

高明亮1,王志云2

(1.濮阳永金化工有限公司,河南 濮阳 457004 ; 2.河南长兴建设集团有限责任公司,河南 濮阳 457000)

汽轮机组是化工装置的核心设备,振动也是其主要故障,文章分析了乙二醇装置合成循环气压缩机振动的原因及特征,采取了处理措施。

合成循环气压缩机 ; 蒸汽轮机 ; 汽流激振 ; 故障

0 前言

某厂年产20万t乙二醇装置合成循环气压缩机采用沈鼓DMCL804离心式压缩机,其驱动机采用杭州中能HS5313背压冲动式蒸汽轮机,其主要性能参数见表1。两端的径向轴承采用二油楔轴承,每个径向轴承装有互成90°的两个本特利3 300振动探头。控制装置采用SKZ-01-CM-10速关控制器,调节阀采用双阀杆结构,有4个阀头。转子采用整锻转子,材料为优质铬钼钒钢,有1个双列调节级和4个压力级。一阶临界转速4 240 r/min,二阶临界转速7 967 r/min,转子质量1 820 kg,润滑油采用46号L-TSA汽轮机油。

表1 蒸汽轮机主要性能参数

1 问题的产生

机组开车运行两年,调速机构运行正常,前轴承via163和后轴承via165振动由28 μm左右上升至38 μm。通过频谱分析,发现主要出现一倍频和半倍频幅值,判断转子本身出现一定变化,动平衡受到破坏,同时轴承出现磨损。停机后出现了异常的振动升高,解体后该转子在DH50动平衡机上做高速动平衡,在第一级叶轮修正面处增加了80 g配重,两端轴承处达到了小于1.12 mm/s的平衡精度要求。检查轴承巴氏合金有一定程度的磨损,轴承间隙超标,经调整后回装。

1.1第一次单试汽轮机情况

启动后进入1 200 r/min暖机,前轴承via163振值28 μm左右,后轴承via165振值16 μm左右,45 min后进入1 800 r/min暖机,前后轴承振值基本稳定。暖机40 min后,前后轴承振动值均出现上升,其中前轴承via163达到44 μm,降低暖机转速至1 400 r/min后,前后轴承振值下降。10 min后,前后轴承振动值又出现上升,此时转速1 600 r/min,后轴承振动达到74 μm,降低转速后振动值又显著下降,振动趋势比转速信号滞后,此时判断机组不能连续运行,停机。

停机后,高压蒸汽调节阀不回复零位,出现卡涩现象,调节阀静态试验数据出现偏差。

1.2检修处理及第二次单试汽轮机情况

复查检修资料,转子在检修期间检查转子跳动0.05 mm,符合要求,同时做动平衡合格,基本排除转子不平衡的可能;复查前后轴承的检修资料,前后轴承的瓦量和瓦背紧力符合要求,巴氏合金进行的刮研也符合要求,各个汽封间隙及转子在缸体中心的情况也符合要求。准备再次试机,在试机前采取以下措施:①针对停车时调节阀静态数据偏差问题,对调节阀阀杆和填料进行检查,发现阀杆有一定程度磨损,对阀杆和填料处理后静态调试合格。②由于该次是大修后首次启动机组出现问题,本次全面排查了蒸汽系统及缸体导淋系统,排除缸体导淋排水不畅导致水击的问题。③由于滑销系统仅有前端缸体轴向膨胀的监测,在开机前对缸体前后各架四个百分表,观察缸体横向膨胀位移情况。④为更准确分析判断原因,使用分析仪直接从本特利3300表架上采集振动数据进行振动分析评价,评判标准为相应的国家振动标准、相关等同国家标准或企业相关标准。

启动前严格控制缸体上下部的温差范围80~100 ℃,同时适当延长暖机的时间,机组在转速为1 800 r/min暖机,经过暖机前轴承via163振值由29 μm降至25 μm。通过频谱分析,主要是工频,但也有部分半频的分量。机组过临界后,蒸汽调节阀调节信号vsic151出现波动,蒸汽流量也出现波动,转速达到5 220 r/min后,后轴承via165达到71.7 μm,前轴承via163最高达到57 μm,频谱分析出现丰富的频谱特征,同时波动也很大,既有工频成分,也有2、3、4倍频及高频成分,同时低频成分超过工频幅值。检查汽机横向膨胀比较均匀,四个百分表误差在0.2 mm以内。降低转速至4 800 r/min,振动值出现下降,10 min后又出现大幅度波动上升,机组上缸有异常响声,机组停机,蒸汽调节阀未有效关闭,关闭主蒸汽大阀后机组转速降至零。

2 原因分析

汽轮机作为一种大型机械设备,其组成部件数量较多,各部件之间的联系也较复杂,与本次异常振动相关的有以下原因。

2.1机组动静碰磨

机组发生碰磨时,振动时域波形发生畸变,出现削波现象,同时在振动信号中有异常信号。同时碰磨有丰富的频谱特征,既有工频成分,也有2、3、4倍及高频成分,也有半频及固定频率等低频成分。

2.2汽流激振

汽流激振力通常来自以下几个方面:①叶顶间隙激振力。汽轮机叶轮在偏心位置时,由于叶顶间隙沿圆周方向不同,蒸汽在不同间隙位置处的泄漏量不均匀,使得作用在叶轮沿圆周向的切向力不相等,就会产生作用于叶轮中心的横向力,也称为间隙激振力。②汽封汽流激振力。由于转子的动态偏心,引起轴封和隔板汽封腔中沿周向蒸汽压力分布不均匀,产生一个垂直于转子偏移方向的合力,使转子运动趋于不稳定。③作用于转子上的蒸汽力。由于缸体进汽方式的影响,高压蒸汽产生一个作用于转子的蒸汽力,造成转子流通部分间隙的变化。此蒸汽力的大小和方向受各喷嘴开启顺序、开度所影响。汽轮机的调节级由于承受喷嘴喷出的高温高压蒸汽,该处的蒸汽温度、压力、速度和密度最大。该处是部分进汽,且在不同工况各喷嘴的汽流流量不同,该级的汽流激振力是引起汽轮机振动的重要因素。不同工况汽门喷嘴开启情况不同,本机有4个喷嘴,在均匀进汽的情况力激振力较小,在进汽不对称且不均匀的情况下,激振力的大小和方向变化剧烈,容易引起振动。

汽流激振对负荷比较敏感,发生在高压转子或高中压转子上。产生的低频振动以接近0.5倍频分量为主,严重时与转子一阶临界转速相吻合。

根据振动的特征,判断由于调节蒸汽分配造成的汽流激振,在低速情况下对转子影响不大,但在过临界之后,激振力突然增大,机组处于失稳状态,出现转子碰磨,加剧了机组振动。

3 检修处理

解体机组高压调节阀后,4号喷嘴阀头脱落,阀蝶螺纹损坏,该阀头由螺纹固定在阀蝶螺栓上,同时用销钉铆牢,由于该阀头处于蒸汽进口,受到冲击较大,由于长期运行销钉松动脱落,该阀头从阀蝶螺栓上松脱。汽阀配置示意图如图1所示。

图1 汽阀配置示意图

由图1得知,查机组资料得知该汽轮机调节阀共有4个阀头,其中1号阀头阀径50 mm,2号阀头阀径56 mm,3号阀头阀径56 mm,4号阀头阀径45 mm。1号阀头升程3 mm(即调节阀行程达到3 mm时该阀头开始动作,以下同理);2号阀头升程12 mm;3号阀头升程18 mm;4号阀头升程23.5 mm。随着负荷的增加,阀头顺序打开,在汽轮机单试过程中,由于负荷较小,根据汽阀配置图我们得知仅有1号阀头打开,而4号阀头脱落失效,导致调节级配汽严重不平衡,随着转速的提高,轮室内的压力升高,不平衡力矩越来越大,转子失稳,出现了动静摩擦,加剧了机组的振动。

对阀头和阀蝶螺栓更换新件,并将阀头与固定销用氩弧焊点死,同时将其它三个阀头与固定销点焊处理,消除了隐患。

由于开车进度原因,检修后开车直接带压缩机启动,暖机时前轴承via163和后轴承via165振值均在15 μm左右,过临界后各轴承振值在20~24 μm,机组进入正常运行区后,各轴承振值在23~29 μm,检修效果较好。

4 结束语

汽轮机在运行过程中,不仅要承受汽流的作用力和由叶片、叶轮本身离心力所引起的应力,而且承受着由温度差所引起的热应力等多种作用力,因此汽轮机的振动在所难免。要获得正确的振动故障诊断,要认识机组的振动特征规律,收集振动数据,进行仔细的分析和推理,才能对汽轮机振动故障作出准确的判断。

2017-04-10

高明亮(1975-),男,高级工程师,从事化工设备方面管理工作,电话:13721728230。

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