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低压省煤器再循环泵变频改造

2017-05-11孙亮

中国设备工程 2017年5期
关键词:轴功率单台省煤器

孙亮

(深圳能源集团股份有限公司东部电厂检修部,广东 深圳 518120)

低压省煤器再循环泵变频改造

孙亮

(深圳能源集团股份有限公司东部电厂检修部,广东 深圳 518120)

低压再循环泵在设计和选型时本身留有较大的裕量,工频运行中浪费了大量的能源,经深圳能源集团股份有限公司东部电厂研究决定采用“一拖一”变频节能的办法来改善系统运行状况。

低压省煤器再循环泵;变频改造;技术方案;施工流程;节能分析

深圳能源集团股份有限公司东部电厂每台机组余热锅炉有2 台低压再循环泵,一用一备,用以维持低压省煤器管束的温度高于酸露点。由于东部电厂机组主要参加调频调峰运行,机组负荷变化频繁,平均负荷率约74%左右,未能充分发挥出额定负荷下的高效率,对于低压再循环泵而言,同样未能在设计的最佳工况下运行,运行效率较低,同时考虑到低压再循环泵在设计和选型时本身留有较大的裕量,实际运行中浪费了大量的能源,因此经深圳能源集团股份有限公司东部电厂研究决定采用“一拖一”变频节能的办法来改善系统运行状况。

两台低压再循环泵电机参数如表1。

表1

1 两台低压再循环泵变频改造技术方案

对于本次变频改造将采用一拖一,开关柜仅提供电源。变频柜采用西门子原装柜式泵类专用变频器SINAMICS V50。

1.1 控制方式

(1)正常运行期间,QF1-1、QF1-2、QF2-1、QF2-2均合上,#1变频柜、#2变频柜控制方式均在远方控制,低压再循环泵一用一备连锁投入,运行泵跳闸,备用泵联启。(2)允许在就地控制方式下,单台或两台低压再循环泵运行。(3)允许在远方控制方式下,单台或两台低压再循环泵运行。

1.2 动力电缆、控制电缆接线改造(表2、3、4)

2 热控逻辑更改

(1)泵运行和停止反馈判定。原逻辑:泵工频运行/停止反馈取的是断路器合/分信号。改造后逻辑:取变频器运行和停止信号作为泵的运行和停止状态信号。(2)跳泵指令。原逻辑:泵运行反馈有效后,出口电动阀关反馈有效延时10秒发出指令。改造后逻辑:原逻辑保留,依据:①泵的最低运行频率为17Hz,变频器频率从0上升到17Hz频率所用时间为10秒;②出口门关闭状态下,在保证泵安全的前提下,可以以最低17Hz频率运行;泵运行频率从0上升到最低运行频率所需安全时间为10秒;将泵所对应的断路器开关异常变位添加到泵跳闸逻辑中。(3)泵自动运行指令。原逻辑:备用泵在自动备用条件下,当主泵运行跳闸时,将自动联启。改造后逻辑:原逻辑保留,备用泵在自动启动后,且频率控制方式在温度自动控制时将根据温度进行闭环控制。备用泵在自动启动后,且频率控制方式在手动控制时,将自动跟踪到主泵运行时频率。实现方法:两台再循环泵共用同一频率设置控制面板。(4)保留泵顺控逻辑。泵允许启动条件:原逻辑:①低压汽包水位低有效:-450mm;②任意一台凝泵启动允许;③低压再循环泵入口压力正常:大于0.1MPa;④泵没有跳闸信号。改造后逻辑:原逻辑保留,将“变频器待机信号”添加到泵允许启动条件中。(5)变频泵和出口气动阀的控制方式。变频泵启动后,出口气动调节阀全开运行,变频器频率根据低压省煤器温度进行闭环控制。(6)低压给水三通阀手动控制。

表2 低压再循环泵变频改造电缆清册

表3 单台低压再循环泵变频改造新增通道信号清单

表4 低压再循环泵施工流程及进度计划

表5 电机参数

表6 泵参数

表7

表8

3 改造前节能分析

电机参数如表5所示。

泵参数如表6所示。

表7的运行数据源于#2、#3机组DCS。

通过运行记录,低压再循环泵电机运行电流介于88A~95A之间,取92A计算电机功率:1.732×0.38×92×0.87=52.68kW。

2011.7.12 的数据,#2、#3机工况基本相同,以此为参考条件进行计算。

改造前轴功率计算:

流量Q=196.6×1000/3600=54.61 m3/s

压差P=(2.15-1.37)×100=78 mH2O

泵效率η1=0.80

电机效率η2=0.95

轴功率 N=Q·P/102/η1/η2=54.94kW

改造后轴功率计算:

流量Q=54.61 m3/s

压差P=(1.835-1.37)·100=46.5 mH2O

三通阀前压力:1.2 MPa;150%×1.2=1.8 MPa

泵入口压力:1.34 MPa;140%×1.34=1.87 MPa

因调阀后无压力测点,所以按1.5倍三通阀前压力和1.4倍泵入口压力的平均值整定为1.835 MPa,此压力足以保证调阀后压力大于三通阀后压力,从而保证低压省煤器1的热源供给。

泵效率η1=0.80

电机效率η2=0.95

轴功率 N=Q·P/102/η1/η2=32.75 kW

根据离心式水泵转速与轴功率之间的关系:轴功率与转速的三次方成正比。

故54.94/32.75=(50/H)3,H=41.9Hz,即对应32.75kW的转速为41.9Hz。

节能效果:

按照单台机组每年5000小时计算,

单台机组1年节能:

(54.94-32.75)×5000=110950kW·h

单台机组一年节约资金:

110950×0.533=59136.35元。

4 改造后实际节能情况

表8运行数据源于#3机组DCS。

经技术改造,机组低压再循环泵变频运行实现闭环控制,泵出口调门全开,三通阀开度经调试保持25%开度,电机运行电流最大不超过30A,取30A计算电机功率:1.732×0.38×30×0.87=17.2kW,改造前电机运行电流平均92A。

电机功率:1.732×0.38×92×0.87=52.68kW。

按照单台机组每年5000小时计算,

单台机组一年节能:

(52.68-17.2)×5000=177400kW·h

单台机组一年节约资金:

177400×0.533=94554.2元

通过变频改造,节能效果超过改造前节能计算结果。目前机组低压再循环泵一用一备,运行平稳,预计两年完全收回改造成本。

TK223.33;TK227

A

1671-0711(2017)03(上)-0067-03

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