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某联气田污水单独回注适应性分析

2017-03-06陈学刚大庆油田第八采油厂第二油矿黑龙江大庆163000

化工管理 2017年33期
关键词:机泵外输气田

陈学刚(大庆油田第八采油厂第二油矿,黑龙江大庆163000)

某联气田污水单独回注适应性分析

陈学刚(大庆油田第八采油厂第二油矿,黑龙江大庆163000)

某联气田污水预处理站目的是接收采气公司气田污水,处理后外输至某一联含油污水处理系统。在实际运行过程中,造成某联污水站工艺设备腐蚀,外输水质不达标、井口合格率低等问题。通过技术改造,使气田污水和油田污水单独运行,并对气田污水进行单独回注,使气田污水对水处理系统和注水系统的影响降至最低。

气田污水;系统适应性;过滤、反冲洗工艺;加药点优化

1 建设现状及运行情况

某联气田污水预处理站建于2013年,设计规模1400 m3/d,实际处理量为冬季400 m3/d、夏季100 m3/d。目的是接收采气公司气田污水,处理后外输至某一联含油污水处理系统。处理后水质指标:含油≤20mg/L,悬浮物≤20mg/L。

2 系统在运行中存在的问题

2.1 机泵排量与实际水量不匹配,系统无法连续运行

该站设计规模为1400 m3/d,实际运行中最大负荷率仅为28%(最小负荷率为7%)。由于单泵的排量过大,短时间内即可将调储罐内接收的气田污水抽空,如继续外输需将液位上升到规定高度,。因此,造成系统无法连续运行,机泵停运时,室外埋地管线内的污水流动性差,在冬季易造成冻堵;加药系统无法正常加药,外输水质无法达标。

由上表可知,预处理站正常运行时机泵的流量范围为6.0-16 m3/h,机泵的参数为86.6/65 m3/h。外输流量仅为机泵排量的18%。无法通过现场调控实现机泵的连续运行。

2.2 气田污水与含油污水混合后,对设备及管道的腐蚀性增大

气田污水进入含油污水处理站后,造成机泵、除油装置、和阀门及管道的腐蚀。在运的12台螺杆泵均受到不同程度的影响,其中4台泵整体更换,其余8台泵多次大修,机泵配套的阀门在运行1年后全部发生渗漏,工艺管道多处穿孔。并且还造成气浮装置的整体腐蚀,其中1套装置因因刮油机链条断停运,储水箱壁板腐蚀穿孔已无法进行修补。

2.3 气田污水温度低,影响滤罐反冲洗效果

气田污水来液水温在10℃左右,低于原油凝固点,污油和杂质凝结在滤罐内,无法通过反洗去除,影响滤罐过滤效果,并且造成反冲洗憋压。

2.4 加药点集中,加药效果差

加药点设置在一级气浮和二级气浮进口,所加药剂为混凝剂和破乳剂,药剂类型为干粉加药,在前端的调储罐和后端的缓冲水池未设置加药点,易造成菌类超标,影响水处理效果。

2.5 污水处理站外输水质不达标,井口合格率低

某一联外输水质指标采用“10.5.2”标准。2014年全年水质检测中仅1次合格,合格率为8.3%,低于公司标准,注水井口合格率为xx%,全区块200口注水井中xx口水井受气田污水影响。

3 技术对策

通过对存在问题或存在隐患的节点进行逐一梳理后,制定专门对策,实现气田污水单独回注,使气田污水对污水处理系统及注水系统的影响降至最低。

3.1 优化机泵数量及参数,提高对来水水量的适应能力,保证系统连续运行

改造前,预处理站共有各类机泵共6台,其中每节点设机泵2台,流量为86.6 m3/h,为提高水量调控范围,在每个节点增设1台机泵,并调整机泵参数,对离心泵增设变频,由于螺杆泵无配套变频工艺,对螺杆泵设置回流工艺,通过调节回流量实现外输水量的控制。改造后水量控制范围为120-1150 m3/d,实现气田污水预处理站的连续运行。

3.2 气田水预处理站接收反洗水,实现气田污水与油田污水的单独处理

在原处理流程中,含有气田污水的反冲洗水进入回收水池沉降后,经提升泵外输至新污水站缓冲水罐,造成新污水系统设备、管道的腐蚀。通过切换工艺,将反冲洗水外输至气田污水站调储罐,新系统不再接收含有气田水的反洗水,从根本上解决了新系统腐蚀的问题。气田污水和反洗水经预处理后进入老污水站过滤系统,过滤进入老系统净化水罐经注水泵入住升3区块注水井。

3.3 调整注水工艺,实现对个别区块的单独回注

为降低气田污水对升平区块的影响,在不对外网和注水工艺进行较大改造的前提下,选择某3站下辖的73口注水井作为单独回注对象,利用注水站4、5#注水泵对其单独注水(运一备一),某3站最大日注水量为650 m3/d,注水泵最大注水量为850 m3/d,因此对注水泵设置变频控制柜调控水量。

3.4 优化反洗水流程,保证反洗水效果及冬季运行稳定性

原流程中,老系统的反冲洗源水来源于老系统净化水罐的外输水,与反洗水混合后,其温度不足20℃,反洗时无法将滤料上的附着油污去除,并且由于水温较低,在冬季运行时存在冻堵的隐患。通过从新系统外输水罐新建1条反冲洗来水管线,可提高滤料的反洗效果及工艺越冬的能力。

3.5 优化加药点,提高水处理质量

为解决处理工艺中加药点单一的问题,在原有加药工艺的基础上新建2套液体加药装置,对气田水的来水及反冲洗来水增设加药点絮凝和杀菌加药点,在老系统外输罐增设杀菌剂(阻垢剂)加药点,保证流程各节点均设有加药点。并采用单泵对单点的加药工艺,保证药量的精准投加,防止由于单泵对多点造成的药量“偏流”。

4 结语

一是通过改造实现了气田污水与油田污水的单独运行,是新污水系统不受气田水腐蚀的影响;

二是实现对气田水的单独回注,对区块的影响程度降至最低;

三是提高了系统冬季运行的稳定性能,提高滤料的再生效果;

四是优化加药点,提升水处理效果。

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