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饱和蒸汽在线清洗汽轮机结垢技术应用

2017-03-04王泽国六盘水市钟山区安全生产监督管理局贵州六盘水5530002贵州鑫晟煤化工有限公司贵州六盘水553023

化工管理 2017年26期
关键词:空分单点结垢

王泽国(六盘水市钟山区安全生产监督管理局,贵州六盘水553000;2贵州鑫晟煤化工有限公司,贵州六盘水553023)

饱和蒸汽在线清洗汽轮机结垢技术应用

王泽国(六盘水市钟山区安全生产监督管理局,贵州六盘水553000;2贵州鑫晟煤化工有限公司,贵州六盘水553023)

汽轮机叶轮结垢后,在正常操作情况下,汽轮机转速提不上,轴向推力增大,位移变大,轮室压力升高,汽轮机使用效率下降。本文结合汽轮机实际运行情况,利用饱和蒸汽对汽轮机在线清洗,达到清除结垢物的目的。

在线清洗;汽轮机;结垢

某公司甲醇设计年产30万吨,空分装置设计45000 Nm3O2/ h,设备采用常温分子筛吸附预净化、增压透平膨胀机及液体泵内压缩工艺。空分装置主要为煤气化装置提供纯氧、高压氮气、中压氮气;为全厂提供中压氮气,低压氮气、合格的仪表空气和工厂空气。2014年5月,在原有设备情况下,因生产用水由新鲜水改为城市中水,蒸汽品质得不到保证,空分汽轮机调速汽阀在全开状态下,轮室压力升高至3.5MPa,轴向位移0.18mm,进汽温度420℃,进汽流量125T/h,汽轮机转速达不到设定转速,分析认为汽轮机通流面有积盐、结垢现象,拆开速关阀检查,确定汽轮机积盐、结垢严重,但积盐、结构物不坚硬,是粘附的粉末状态,根据公司实际情况,决定用饱和蒸汽对汽轮机结垢、积盐进行清理。

1 汽轮机参数

1.1 汽轮机设计参数:

型号:NKS63/80/32进汽量:133.2T/H

进汽压力:4.1MPa排气压力:0.015MPa

进汽温度:430℃排气温度:46℃

轴功率:37409KW转速:4812r/min

1.2汽轮机蒸汽品质要求:

蒸汽压力:4.1MPa蒸汽温度:425℃-435℃

钠离子:≤15μg/kg电导率:4.2μs/l

总硬度:无铁离子:≤20μg/kg

二氧化硅:≤20μg/kg铜离子:≤5μg/kg

2 清洗步骤

2.1 清洗准备

(1)确定汽轮机蒸汽进口取样分析点和出汽轮机蒸汽冷凝液分析取样点。

(2)查找饱和蒸汽物性数据表,确定满足汽轮机相对安全运行状态下蒸汽控制参数。

(1)根据直流系统接地报警,关键是尽快查出接地性质与接地支路。正常运行时,正极对地电压为110V,负极对地电压为-110V。当发生单点非金属性接地时,相应正极或负极对地电压降减少,另一负极或正极对地电压升高,例如:当正极对地发生单点非金属性接地时,则U+﹤110V、U-﹥110V,据此,判断故障性质为正极单点接地。当发生单点金属性接地时,相应正极或负极对地电压为零,另一负极或正极对地电压为220V,例如:当正极对地发生单点金属性接地时,则U+=0V、U-=-220V,据此,判断故障性质为正极单点接地。

(3)对清洗指挥长对操作人员进行清洗技术进行培训,确保操作人员掌握操作要点、控制参数、紧急状况处理。

2.2 汽轮机启动升速

(1)按空分操作规程汽轮机部分正常操作步骤进行启动汽轮机,此时蒸汽参数与汽轮机正常运行参数一致。

(2)汽轮机转速设定调整至700r/min,低速暖机3h,逐渐将汽轮机转速上升到正常运行转速。

(3)降低蒸汽压力稳定在3.45MPa,蒸汽温度控制在430℃,此时,蒸汽是过热状态。

2.3 降低蒸汽温度进行汽轮机清洗

(1)联系蒸汽供应车间降低按3℃/min的速度降低蒸汽温度,随着蒸汽温度下降,过热蒸汽逐渐转为饱和蒸汽,汽轮机积盐、结构将逐渐脱落。因为蒸汽参数发生变化和结构脱落,汽轮机的轴位移和轴振动将会发生变化,此时,必须密切监视汽轮机轴位移、轴振动、轮室压力、排气温度以及其他参数。

(2)蒸汽温度开始下降时,中控每5min对汽轮机、空压机、增压机的监测点进行记录,现场人员随时盯守现场,发现异常,立即汇报。

(3)清洗过程中严格监测汽轮机轴位移及振动情况的变化,如有突然增大情况必须紧急停车。

(4)蒸汽降温的过程中,打开主蒸汽管路导淋,加强排除冷凝液,防止发生水击。

(5)蒸汽温度降至243℃,蒸汽压力稳定在3.45MPa(饱和蒸汽温度压力对应表),此时,稳定进行清洗。

(6)汽轮机清洗时间从蒸汽降温开始至结束控制12h左右。

3 汽轮机清理分析以及记录

清洗过程中效果判定主要通过轮室压力、进出汽轮机蒸汽冷凝液成分分析确定,通常情况下,随着清洗进行,轮室压力逐渐降低,蒸汽冷凝液电导率先上升后下降。每小时对进汽轮机蒸汽品质和汽轮机蒸汽凝结水的品质进行分析,主要分析电导率、钙离子、镁离子、二氧化硅、铁离子、钠离子、铜离子。分析结果如下。清洗前:进蒸汽压力3.8MPa,实际转速4420r/min,标转速4550r/min,轮式压力3.5MPa,调速汽阀开度100%;清洗后:进蒸汽压力3.8MPa,实际转速4645r/min,标转速4640r/min,轮式压力2.2-2.35MPa,调速汽阀开度83%。

4 饱和蒸汽在线清洗汽轮机风险

带负荷清洗汽轮机,关键是控制蒸汽从过热状态转变到饱和状态的操作,即用饱和蒸汽对汽轮机进行清洗过程的控制,温度稍微控制不当或操作变化过大,减温水过多,蒸汽带水,就会对汽轮机叶片产生水击,对汽轮机产生致命的损伤。

5 应急保障措施

(1)清洗必须在白天进行,设专人指挥,严格控制各项工艺参数,严格监视各项工艺参数,从中控工艺参数和现场运行状况共同判断汽轮机组是否安全运行。

(2)蒸汽降温速度严格按降温速率进行操作,不可大幅变化进行操作。

(3)汽轮机中控操作人员时时进行机组各参数监测,如参数突然增大必须中控紧急停车。

(4)空分汽轮机现场操作人员时时对机组进行监测,如有异常声音必须现场紧急停车。

(5)加强对4.0MPa清洗蒸汽导淋疏水,防止发生水击。

(6)饱和蒸汽清洗的过程中,由于蒸汽不能充分做功,导致棑汽温度逐渐升高,注意监控好温度,过高时根据清洗结果确定继续清洗或是终止清洗。

6 汽轮机清洗效果判定

汽轮机进汽蒸汽冷凝液品质和汽轮机出口凝结水的品质基本一致,可以判定终止清洗。

7 饱和蒸汽在线清洗汽轮机结果启示

本次使用饱和蒸汽对汽轮机清洗,效果明显,达到预期目的,虽未完全清除汽轮机机组结垢,但是缓解了轮室压力增高、汽轮机效率下降、空压机打气量不足而制约空分装置正常生产问题,同时节约了清洗时间,为公司争取了更多的生产时间。从分析结果判定,本次汽轮机结垢主要成分是钠盐和硅酸盐。要从根本上解决汽轮机结垢的问题,唯有从源头抓起,提高蒸汽品质,消除汽轮机结垢。

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