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300 MW汽轮机组喷油试验故障分析

2015-09-11李绪瑞

科技与创新 2015年17期
关键词:电磁阀断电汽轮机

李绪瑞

摘 要:随着电力行业的快速发展,人们对汽轮机质量的要求越来越高。通过对300 MW汽轮机组喷油试验中存在的故障问题进行分析和研究,提出了相应的解决对策,以提高汽轮机组的使用性能。

关键词:300 MW;汽轮机组;喷油试验;故障问题

中图分类号:TK267 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.17.146

在新机组首次运转或大修以后,为了验证危急保安器动作是否正常,通常需要进行喷油试验来预防卡涩、活动部套,以达到保护的目的。另外,在超速试验前,也经常会进行喷油试验,判断超速试验失败的原因。当前,在电力行业的所有构成要素中,汽轮机组属于主导要素,它的正常运行直接关系到整个机组运行的安全。为了验证机组能否正常运行,相关人员通常采用喷油试验方式对机组存在的问题进行检测。而在喷油试验过程中,往往会由于自动断闸而对试验结果造成不良影响。因此,本文主要对300 MW汽轮机组喷油试验中存在的故障问题进行分析,并提出有效的解决措施。

1 喷油试验原理及工艺流程

1.1 试验原理

在机组正常运行时,向危急遮断器飞环腔室内注入低压透平油,飞环在离心力作用下被击出。危急遮断系统是汽轮机组重要的构成部分,由隔膜阀、油门和遮断器等部件组成,直接连接主油泵。该系统的主要特点是敏感性较高,因此,为了确保喷油试验的安全,在运行过程中,汽轮机的实际转速要比设定的转速高。隔离遮断器以后,泄油口就会打开,汽轮机组将会在被动的作用力下停止工作。

1.2 工艺流程

以某300 MW汽轮机组为例设计喷油试验。将“喷油试验”按钮按下,遮断系统隔离阀组的隔离控制阀4YV带电;截断高压保安油的排油工作,断开遮断隔离阀组行程常开触点开关ZS4,闭合常开触点开关ZS5,发出信号;在DEH接收到该信号以后,喷油电磁阀2YV带电,向危急遮断器飞环腔室内注入透平油压力油,飞环在离心力作用下被击出,危急遮断器装置撑钩被击中并断开,试验完成。

2 喷油试验存在的故障问题

汽轮机组喷油试验的首要条件是保证其他设备运转正常,这样才不会对试验结果造成影响。按照相关操作要求,试验开始后,观察隔离电磁阀中电流的实际流过情况,确保阀门断开,然后闭合开关,保持电流畅通。试验机组接收到汽轮机组飞环脱位信号后,隔离电磁阀自动中断,断电后,设备停止运转。操作人员重新设定设备的转速后,机组喷油试验依然不能正常进行。

通常情况下,危急遮断系统误动的情况比较少见,但当汽轮机组处于工作状态下时,受试验时间、机组运行情况等因素的影响,危急遮断系统误动,造成试验机组断电。本文重点对这一故障进行分析。通过研究发现,发生断电的原因主要有以下几个:①人为因素。在试验机组运行中,如果某些操作人员不知情,手动关闭电源,那么喷油机组就会停止运转。②时间和转速因素。试验过程中,如果汽轮机组的转速比试验前快,危急遮断系统会收到信号并作出反应,切断电源。此外,如果喷油试验持续得时间较长,在长时间的磨损下,隔膜圈润滑油油量越来越少,从而影响到喷油电磁阀的通电状态,导致断电。③危急遮断系统过度保护。危急遮断系统收到其他系统发出的断电保护信号或危险信号后,就会自动作出反应,降低系统故障造成的风险。但是,如果危急遮断系统过度保护,就有可能导致汽轮机组喷油试验时出现断电情况。④节油孔不合格。节油孔是汽轮机组非常重要的构成部分之一,其孔径大小会对喷油试验的结果产生直接影响。如果节油孔孔径与机组预留孔径不符,那么隔膜阀会受到通过孔径的油量的冲击,导致大量润滑油流失。⑤危急遮断系统封闭不严。如果危急遮断系统封闭不严,机油就会从缝隙中渗漏,导致喷油管内的油压不足,隔膜阀发生误动。

通过对上述几种原因进行分析和排查,当试验机组出现故障时,相关人员没有手动断电,重新对机组转速进行设定后开始试验,结果显示故障依然存在,此时需要对机组设备进行检修。通过检修发现,危急遮断系统未复位,造成管内机油从系统中流出,油管内的油压较低,发出危险信号,危急遮断系统收到信号后立即作出反应,中断了喷油试验。

按照相关操作说明对危急遮断系统进行复位操作,保证系统与封闭圈紧密连接,检查密封情况。如果检查结果显现密封情况良好,可重新开始喷油试验。再次试验后,设备未出现异常运转情况,表明故障已经排除。

3 喷油试验故障处理方法

当喷油试验出现故障后,首先要分析发生故障的原因。汽轮机组中危急遮断系统存在未复位、润滑油渗漏及电磁阀套筒小等问题都有可能导致喷油试验故障。针对这些问题,本文主要介绍了以下解决措施:①不断加大检修力度。在检修300 MW汽轮机组的过程中,要确保检修工序的全面、系统;认真清洗滑阀、活塞,并擦拭干净,防止油污堆积对机组的正常运行产生影响。②机组在运行中,其油质可能会将大量杂质吸附进去。一般情况下,可以通过过滤网或磁石对油质中的杂质进行阻拦或吸附,最大限度地减少此类影响因素。③在喷油试验过程中,不仅要检查危急遮断系统的复位情况,还要检查系统的密闭性,避免因油管内压力不足导致喷油试验无法进行。

针对300 MW汽轮机组在喷油试验中出现的故障问题,相关人员要对设备的运行情况进行控制,及时改进危急遮断系统,改善机组运行状态。设备改进后,机组故障发生率明显降低,从而提高了机组运行的安全性。

4 结束语

在电力行业中,喷油试验被越来越多地应用于300 MW汽轮机组中,但随之而来的因汽轮机组转速过快而造成的安全事故也呈上升趋势。因此,相关部门应该加大对汽轮机组危急遮断系统运行情况的检查力度,做到定期检修。一旦发现运行故障,及时分析故障原因,整修或改进机组设备,确保危急遮断系统正常运行,防止故障进一步扩大,从而充分保证系统的安全运行。

参考文献

[1]闵为进,曹维平.危急遮断器喷油试验故障分析及改进措施[J].华东电力,2012(05).

[2]李富云,严正波,沈发荣.300 MW汽轮机低压缸抽汽温度偏高的经济性分析[J].电站辅机,2011(02).

〔编辑:刘晓芳〕

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