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空分装置氩区上移故障分析与处理

2015-05-30王亚生陈和林

中国机械 2015年5期

王亚生 陈和林

摘 要:简述了空分装置氩区上移的故障现象和处理方法。

关键词:空分装置;精馏;氩富集区

1.概述

邯钢气体厂2#35000Nm3/h空分设备,由川空有限责任公司设计制造。在2013年4月3日,空分检修启动后,粗氩Ⅱ塔的含氩量较少,氩气一直不能达产。经过对空分装置工艺参数分析和研究,发现氩馏分分析仪指示偏高,造成提馏段氩区上移,导致馏分中的氩含量减少,精氩产量不能达标。通过校正氩馏分分析仪,重新调整空分塔工艺参数,增加了氩气产量,消除了氩气产量不达标的故障。

2.空分工艺流程简介

空气分离设备中,空气经过脉冲过滤器过滤压缩后,在空气预冷系统中洗涤冷却,然后送入分子筛系统吸附水分、CO2等杂质,经吸附器净化后的空气(水含量在-65℃露点以下,CO2≤1PPm)分成两股:一股空气直接进入空分装置的主换热器,被返流气体冷却后变成接近饱和低温气体,进入主塔精馏,实现氧、氮、氩等气体的分离;另一股相当于膨胀量的空气进入透平膨胀机的增压端增压,增压后经(增压后)冷却器两级冷却后进入主换热器,与返流气体换热,降温至约-108℃左右,从换热器的中部抽出,进入膨胀机的膨胀端膨胀做功,变成低压低温的气体,送入主塔进行精馏。

3.故障现象

2#35000制氧机空分加温后启动,氧气、氮气正常后,氩气一直不能达产。粗氩Ⅱ塔出口含氧量只能降到2~3PPm之间,提取的粗氩量只能维持在600~800NM3/h。为了氧、氩更好分离,增加粗氩塔上部冷凝器蒸发器的热负荷,加大蒸发量和返回主塔的液空量,增加粗氩Ⅱ塔回流液,粗氩Ⅱ塔的工作阻力比正常时大1KPa,控制氩馏分的含氩量维持在11%,但是粗氩Ⅱ塔含氩量始终表现比较少,这可以从出粗氩Ⅰ塔含氧量高(40%O2左右)表现出来,也可以从粗氩Ⅱ塔底部氩循环泵的出口压力(0.69MPa)比较低表现出来。

4.故障分析与处理

根据现象分析,如果氩馏分的含氩量控制在11%左右,粗氩塔的氩积累一般在20个小时。本次启动空分粗氩塔工况稳定后,氩积累时间超过48个小时,还不能达标。从粗氩塔上部冷凝蒸发器的蒸发负荷看,蒸发量维持在48000 NM3/h,比正常时的蒸发量46000 NM3/h较大,粗氩塔上部冷凝蒸发器的液空回流量也增大了开度,粗氩塔下部的回流液也比正常时大,阻力为11.5KPa,正常时为10.0KPa。说明粗氩塔精馏工况正常,问题应该出在主塔上。

在下塔污液氮和液氮节流阀开度基本上和以往一样,下塔的液空纯度控制在35%以下,检查校验液空纯度分析仪,指示正常。说明下塔的工况基本正常。在上塔,氩富集区与上塔压力、氧气纯度有关。液空进料口以下的提馏段,氩富集区随氧气纯度的高低会变化,当氧气纯度高时,会造成氧区上移,氩的富集区也上移,使氩馏分的含氩量减少。上塔的氧纯度比较好,污氮纯度波动,正常时能够维持在0.6%左右,波动时瞬间能够达到2.1%,上塔的氧区上移,造成污氮气纯度不正常的波动。但是在提馏段氩馏分的抽口处氩馏分含氩量指示(12%Ar)比较高,是氧区下移的表现,这两者是矛盾的。检查污氮气纯度分析仪和氩馏分纯度分析仪,发现氩馏分分析仪指示偏高,实际的含氩量仅为5%。即实际工况是氧区上移的表现,这也是造成上述矛盾的主要原因。

校正后的氩馏分分析仪指示5%,提高氩馏分的含氩量,采取减少空气量,增加膨胀量的常规调整方法,使氩的富集区下移。将氩馏分维持在9%~11%Ar,粗氩塔的氩积累在调整后的7个小时达到正常值。粗氩量达到1200 NM3/h以上,粗氩中含氧量也达到1PPm以下。上塔的污氮气纯度指示在0.3%左右,不在波动。

通过调整主塔氩馏分,空气流量降低了约4000 NM3/h,下塔压力也降低了6KPa。下表是故障处理前后的参数对比。

5.小结

在空分装置内,馏分的含氩量与控制氩区分布密切相关。氩区分布与氧气纯度和上塔压力紧密联系。氧气纯度较好时(大于99.9%),上塔的氧区上移,馏分中的含氩量减少。上塔压力低时,易于氧氩分离。但是仅采取增加污氮提取量来降低上塔压力,易造成主冷负荷增加,氧区上移,馏分的含氩量反而降低。一般控制馏分的含氩量在9~11%。如果长期控制在12%时,对于35000Nm3/h制氧机,每小时可以增加氩产量约50Nm3/h。但是这样会增加“氮塞”的发生机率,以及操作难度。

空分装置工艺流程是一个长流程,当出现问题时,应该从全局考虑,不仅从工艺自身的前后关系考虑,还要从不同专业的角度考虑,去解决问题。尤其装置停运检修重新启动后,要对各个工艺参数变化进行分析,参照以往正常的参数进行比较,综合分析问题。

作者简介:

陈和林(1971-),男,1991年毕业于河北冶金工业学校自动化系,高级工程师,学士学位。现从事制氧机工艺、仪表控制系统技术管理工作。

王亚生(1978-),男,1998年毕业于河北冶金工业学校自动化系,工程师,现从事仪表控制系统技术管理工作。