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切焦水提升泵密封泄漏的原因分析与改造

2014-12-25辛根源

设备管理与维修 2014年12期
关键词:焦粉轴套端面

辛根源 严 政 周 现

(中国石油克拉玛依石化公司 新疆克拉玛依)

一、问题

切焦水提升泵是年产150万t延迟焦化装置除焦水单元中的重要设备,作用是从焦池中提升除焦水到切焦水罐,该泵投入运行后密封泄漏严重,维修频繁,故障率较高。

二、原因分析

1.设备简介

切焦水提升泵选用SWB270/35-55型自吸式单级离心泵,流量270 m3/h,扬程35 m,允许吸上高度6 m,转速1480 r/min,功率55 kW,效率85%,工作介质除焦水(含有大量的杂志和焦粉颗粒),介质温度10~40℃,液体沿轴向吸入,水平方向排出,蜗壳材料为铸铁,密封采用填料密封形式,间歇式操作方式,系统设计配置2台,1开1备,工艺位号P2131/1,P2131/2。

2.密封泄漏分析

(1)切焦水提升泵改进前密封状况。泵改进前轴封为传统的填料密封,主要由填料压盖、填料腔、填料盘根、轴套等组成,如图1所示。轴为2Cr13材料,轴套为304材料,密封是填料腔内壁与轴套表面之间填塞填料盘根,利用其弹性变形,在填料压盖压力的作用下,产生足够的径向压力和轴向压力,以堵塞间隙,给流体外泄造成极大的阻力,当径向压力大于等于介质的压力时,达到密封的目的。泵运行以来轴封泄漏量较大,使用周期一般都在1个月左右,而且轴套磨损严重,需频繁的停泵更换填料,造成切焦水泵故障率较高,影响除焦水单元的正常运行。

图 1 填料密封结构示意图

(2)密封泄漏原因。对密封失效泵解体后检查,分析影响填料密封寿命与造成泄漏的主要原因有:①填料密封的压盖轴向挤压而使填料产生径向扩张力,造成填料与轴套之间存在较大的摩擦,轴套磨损导致密封泄漏。②除焦水中含有大量的杂质和焦粉颗粒,为了不污染周边环境,尽量减少泄漏,填料时预紧力比较大,填料和轴套就贴合得比较紧密,当泵运转时,填料以很快的速度被磨损掉,这时介质内的颗粒附着在填料和轴套表面,加速了轴套和填料的磨损。③自吸式离心泵抽真空系统抽力较小,填料泄漏将影响泵的抽吸能力,处于半抽空状态的泵振动加剧、轴晃动增加,会使轴、轴套和填料磨损加快,密封使用寿命缩短。④测量叶轮口环与泵体口环的间隙分别为1.4 mm和1.52 mm,标准间隙为0.6~0.7 mm,最大值为1.0 mm。口环间隙超标,起不到封水节流的作用,出口介质大量回流,造成泵的效率下降和泵入口密封腔压力变大,导致除焦水从密封腔中漏出,缩短了密封使用寿命。⑤填料盘根选择和安装的方法不合适,造成填料磨损加快,产生泄漏。

三、密封改造

切焦水提升泵填料密封泄漏的主要原因是填料密封方式落后,填料密封与轴套磨损所致,为了保证生产的稳定运行,把填料密封改为带冲洗水的机械密封。

1.机械密封的选型

根据切焦水提升泵的性能参数,选用内置式多弹簧单端面密封。由于工艺介质除焦水中含有大量的杂质和焦粉颗粒,密封工况恶劣,增加了密封冲洗水系统。密封采用目前比较先进的窄端面、小端面比压设计,其优点是多个小弹簧,端面比压均匀,端面摩擦力小,密封冲洗阻止颗粒进入密封面。弹簧机械密封结构及安装尺寸如图2所示。

密封端面比压是密封设计制造所要考虑的重要指标和性能参数,选择合理的端面比压是保证机械密封长期运行的重要因素。端面比压要大于密封端面间的液膜压力,使密封端面良好的贴合,避免机泵运行时密封开启,保证机泵机械密封在工作中的稳定性,但端面比压过大也会加剧动静环磨损,破坏动静环间的液膜,因此密封端面比压需在使用范围内,符合使用要求。

2.机械密封安装调整

(1)改造泵头填料密封腔部分,使其适合安装机械密封,且密封冲洗系统接口位置有利于现场安装配管,泵其他部位不改动。

(2)机械密封动环及动环密封圈可直接安装在轴套上,调整好密封弹簧的压缩量并固定好紧定螺钉。静环座安装时应保证受力均匀,没有歪斜现象,并注意压盖与泵座结合处的密封。

(3)机械密封安装到位后,需对密封冲洗系统进行配管,选用的冲洗水为新水,压力0.3~0.4 MPa,配管完成后,进行冲洗,干净后方可连接接头。运行前投注冲洗水,防止颗粒杂质进入密封面内。

图 2 机械密封结构示意

(4)调整间隙。将磨损的泵体口环和叶轮口环更换,间隙调整至0.6~0.7 mm标准范围内。

3.密封改造后使用情况

泵密封改造后运行的1年期间,发生过一次泄漏,对泄漏的密封进行拆检发现,机械密封弹簧内有焦粉颗粒,造成密封弹簧补偿力变差,使密封失效,造成泄漏。拆检维修后,加大了机封冲洗水的注入量和压力,使密封冲洗水能及时冲走进入密封腔的焦粉颗粒杂质,再次使用后运行稳定,未出现过泄漏现象。

四、改造效果

密封改造后,1年可节省盘根费用13 700元,维修费用(包括轴承、人工、润滑油、清洗剂、工具等)20 084元。每台泵节省费用合计33 784元(填料费用+总的维修费用),在完成相同工作量的情况下,平均每台泵每天运行时间比改造前缩短2 h,1年可节电54 750 kW·h。

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