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设备管理在现代工厂的实践

2014-12-25

设备管理与维修 2014年2期
关键词:延时专业化空调

曹 军

(上海电气核电设备有限公司 上海)

20世纪80年代,状态维修理论在我国比较运用广泛,根据设备运行状态的优势,确定维修方式和时间,比传统计划维修前进了一大步,避免了过剩维修。但是,现今有些厂家在设备制造方面,由于注重产能,对设备综合性能不重视,给设备管理造成麻烦,不仅资源浪费,且阻碍生产力发展。随着现代工业技术不断发展,使工业机械内涵发生了巨大变化,机械工艺性能和安全性能有了很大提高,随之带来了如何确定设备维修合理性的问题。20世纪80年代末,我国引进了具有世界先进水平工业机械,具备机电一体化性能,结构复杂、紧凑、装配精度高。若按传统维修方法,周期性拆装,不但不会使设备恢复其精度,反而会造成损坏,降低了设备精度。因此,大部分厂家采用状态维修替代了周期性大小修,重点做好巡检、清洁、润滑保养和局部检修工作。

公司1986年从西德进口了1台KOLB深孔钻,其X轴采用静压导轨,并且在2 m×2.5 m滑座安装4个监测点,保证油膜形成并且在4个点一致情况下机床才可以移动。设备经过20年运行后,在进行大修中发现X轴导轨基本没有磨损。这一事例表明,实行状态维修具有真正意义的价值体现,但当时从定期维修向预防性维修的转变仅仅是雏形。随着新产品、新技术以及工业化和信息化的发展,现代设备管理也呈现了新的发展趋势。

一、设备的维修专业化

现代企业生产专业化程度越来越高,专业化生产必须采用高效的设备满足现代生产要求。维修专业化适应专业化生产,具有维修效率高、维修质量好、成本低以及可提高设备利用率等特点。如2008年公司从瑞典进口的窄间隙焊接操作机,设备专业化程度非常高,设备保养方面仅做好清洁、润滑工作,就能高效满足生产要求,易损件按照规定工作时间内更换,使设备管理及维护工作变得不再是企业生产的负担。

二、设备管理的信息化

把设备记录,故障排除,停机工时,修理工时,修理费用,备件库存等数据储存计算机信息系统,均可用代码随时随地调出使用,提高管理效率和质量。最近公司在设备管理信息化进行了尝试,对设备管理起到积极作用。

三、加快设备更新改造

设备更新与改造是提高设备技术素质的重要途径,充分发挥设备的作用,提高劳动生产率具有重要意义。设备由于机件老化或不能进行专业化生产时,设备更新与改造则有了重要意义。如公司生产核电专一产品,许多设备要求更新与改造,要求提高设备技术性能,满足相关需求。

如20世纪80年代的KOLB深孔钻,由于不能满足现有AP1000管板加工工艺要求,设备基本进入冰冻期。经过设备和工艺部门的共同努力,对此设备制定了蒸发器支承板加工可行性改造方案,进行技术改造后,现今该设备完全能满足支承板加工的工艺要求,使设备得到充分利用。因此说,对设备进行有针对性的技术改造,也是现代设备管理的重要工作。

2013年公司制定了行车空调遥控开关机改造的方案,经过论证后实施。方案中采用时间继电器来实现延时功能,开机延时和停机延时略有冲突。后经过改造,在设计中以延时开机优先,关机时,如果空调延时停机(10 min)未到,客户此时需要重新启动行车时,系统会停止延时计时,空调重新回到开机状态,即进入开机延时状态。相关电路见图1,由于需要停机延时等功能,因此,控制系统本身的电源取自总交流接触器的上接线桩,而遥控感应信号则取自总交流接触器的常闭触点。经过改造,免除了工人每班上下攀爬行车开关变频室空调的麻烦,也大大降低了行车运行能耗,变频室空调系统使用寿命延长,实现了从“人控”向“机控”的转变。

四、制定维修计划在设备管理的重要地位

图1 行车空调遥控开关机部分电路

维修计划的作用是巨大的、是看得见摸得着的,恰当的维修计划可使工作团队更轻松,富余的人员可以进入主动性维修并可提高维修效率,可将大部分被动维修有效转变成预防计划性维修。从而使维修成本降低,提高设备使用率,保证公司预期产能。

五、维修技能培训管理

公司高层普遍认为,维修技能培训就是设备安装后厂家进行的系统维护培训,但是这种培训往往达不到预期效果,特别是对精、大、稀设备。如遇到故障,因为维修人员没有对设备的宏观认识,维修操作比较盲目,往往延误时间。如果维修人员从设备进入公司初期,就参与设备安装调试和管理工作,将是设备维修人员最好的学习机会,也是最有效的维修技能培训。

公司的龙门移动式数控铣镗床,设备在2008年9月运行,由于系统自动化程度特别高,设备对压力、温度等参数特别敏感。2011年6月,在对龙门移动式数控铣镗床进行设备用油更换工作中,采用灵活的换油方法,打破常规换油计划,克服了极端天气造成油品黏度发生变化而影响设备运行的问题。换油后设备运行至今,不仅油品使用寿命延长,而且减少了液压报警频次。相关维修记录见表1,表1可以反映设备1年累计发生12次故障,都是由于更换油品后发生2次污染,引起10 μm过滤器堵塞造成机床报警。

表1 龙门式移动镗铣床液压故障统计

六、总结

总结多年的经验,在今后设备管理中,应该继续用不断学习的精神来巩固设备管理的理念,并逐步创新中国模式的设备管理。

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