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提升空压机系统稳定运行的研究与应用

2014-12-24李昌琦徐希福

山东工业技术 2014年12期
关键词:空压机改造

李昌琦 徐希福

(山东泰山钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271100)

提升空压机系统稳定运行的研究与应用

李昌琦徐希福

(山东泰山钢铁集团有限公司,山东莱芜271100)

摘要:随着制氧机组的长期运行,配套空压机系统故障不断暴露,影响了制氧生产的安全运行及产品、产量的提升,通过对空压机设备现存的问题进行分析,制订了解决方案和措施,实现了机组安全稳定运行,取得了较好的效果。

关键词:空压机;系统运行;改造

1 前言

炼钢厂一制氧车间现配套2套6000m3/h和1套10000m3/h制氧机组,担负着炼钢厂转炉、连铸及炼铁高炉等单位所需的全部氧气、氨气等气体产品的供应。空压机作为其主要配套设备,它的主要作用是为空分系统提供合格的压缩空气,其所配备的电动机功率分别为3700kW和5200kW,是制氧生产的核心.也是主要的能耗设备。近年来,我们以节能降耗,降低成本,保证安全经济稳定运行为目标,对3台空压机机组进行了全面的研究分析,从工艺、设备、仪表、基建等方面入手,通过优化操作方法.改进工艺流程,改造基础建设,对空压机油路系统、水路系统、空气过滤器以及空压机的仪控系统进行创新改造,促进了空压机系统的稳定生产。

2 影响空压机系统稳定运行的原因分析

2.1生产工艺

由于设备安装时,安装公司未在4TYD112型空压机三级气体冷却器底部加装疏水阀,使三级气体冷却器产生的冷凝水无法排放,部分冷凝水随气体进入气体管道和叶轮,严重影响了空压机的安全经济运行。

2.2运行设备

空压机放空阀阀门故障,润滑油冷却系统效率下降,油冷却器水路系统堵塞等因素均影响着空压机系统的稳定运行。

2.3基础建设

空气过滤器位置不合适,空气含灰尘较多,增大了空气过滤器的负担,造成空压机排气量偏低,影响了空分系统的正常生产和制氧生产成本。

2.4其他因素

H750—6.O/0.98型空压机各级轴承温度输出线为普通电缆线,紧贴空压机外壳,其耐热温度只有(50~55)℃,而空压机正常运转时机壳温度高达100℃左右,普通电缆线绝缘皮极易老化而造成线路短路,导致空压机联锁停机,从而影响空分用气中断,造成严重的生产事故。

3 改进方案

3.1气体冷却器加装疏水阀

针对空压机冷凝水无法排放的缺陷问题进行改造。原三级气体冷却器底部有冷凝水排放口,在此接入DN 20内丝、DN 20闸阀、弯头和管径Q20焊管,将冷凝水引入地沟内。改造后,在夏季大量的冷凝水排出,消除了空压机风管积垢和空压机轴承振动波动的现象,稳定了空压机的安全运行。

3.2空压机放空阀阀门故障分析及处理

4TYD 112型空压机所配套的放空阀V3003为气动蝶阀,在使用过程中,多次出现阀门动作迟缓,阀门动作与输送信号不同步,特别在空压机出现紧急情况时,放空阀V3003不能迅速打开,且在打开的过程中阀门仅开一半,造成空压机排出压力高达0.51mPa超压,严重影响了空压机的安全稳定运行。针对这一故障现象,我们提出了改进措施:

①分析阀门动作迟缓的原因,很可能为气缸压力(0.3mPa)与此蝶阀的工作压力(0.49mPa)不匹配,将减压阀控制气源压力从0.3mPa调整到0.48mPa。②利用检修时序,协调仪表工对阀门机械机构进行调整,确保其灵活性。③利用检修时序,对阀门气缸进行拆解、加油润滑,并检查气缸的气密性。经过以上措施,效果良好。在每次空压机停机检修时,空压机放空阀动作灵活,达到了预期目标,保证了设备长期安全稳定运行。

3.3空压机油路冷却系统改造

H750-6.0/0.98型空压机油冷却器已使用十年,其换热性能严重下降,在油冷却器水路酸洗的情况下,其冷却效果仍很差,夏天气温最高(约37℃)时,油温可达到45℃,超出了空压机正常运行所需油温(35~40)℃,针对这一现象,确定改造方案:将原先油冷却器的并联运行方式改为串联运行。拆除两只油冷却器的部分管路及温控器,将预制好的管道再一次进行酸洗,连接好后启动油泵检查,管路无渗漏油,并调整好供油压力。

经改造后测试,供油温度明显下降,夏季由原来的45℃左右降至36℃左右(标准38±5℃),冬季需切除一只油冷却器,提高了压缩机的运行稳定性,从根本上解决了油温高而带来的安全隐患。

3.4油冷却器水路系统改造

在每次检修时,对4TYD12型空压机油冷却器进行拆检发现,油冷却器的水侧封头处积聚大量的沙石、凉水塔填料等杂物,影响了油冷却器的冷却效果和空压机的安全运行。为了保证空压机的安全运行、减少检修次数和减轻劳动强度,对油冷却器水管路进行了改造。拆除油冷却器水路末端盲板.加装DN100的闸阀两个,在每次开启水泵后,将油冷却器迸回水阀关闭,通过开关新加装的闸阀进行管道冲刷。空压机运行过程中,定期开关阀门冲刷管道中的杂物。

通过改造,在不停机检修的情况下,空压机油温控制稳定,确保了空压机的正常运行。

3.5空气过滤器周围增设挡风墙和加围呢子布

针对4TYDl12型空压机空气过滤器位置不合适,对其进行了改造:

(1)将空气过滤器走梯从东西走向改为南北走向,便于检修。

(2)在空气过滤器立柱周围垒砌厚24cm,高4米的砖墙。

(3)在挡风墙南面加装宽1米、高2米的大门,便于日常巡检和检修。

(4)在空气过滤器净气室周围加围过滤呢子布,可以阻挡大颗粒的粉尘。改造后,从西、南方向来的风顺着墙体刮走,避免了灰尘漩涡进入空气过滤器而增加空气过滤筒的负担。并且有了过滤呢子布的过滤减轻了滤筒反吹自洁的负荷,减少了滤芯粉尘膜的增厚,延长了滤筒的使用周期。采用该项措施后,在每次检修时对空气过滤筒的表面进行检查,未发现大量的颗粒粉尘吸入过滤筒而影响空压机的吸入压力,稳定了阻力并节约过滤成本,保证了空压机的安全运行。

3.6H751—6.0/0.98型空压机轴承温度输出线路改造

针对空压机轴承温度输出线老化,易造成空压机联锁停机故障缺陷,提出改进措施:

(1)空压机轴承输出线共计36根、约60米。由仪表工将原普通电缆线路逐一拆除并做好标记。

(2)将耐高温电缆线根据标记逐一接好,并在耐高温电缆线外串金属软管加以保护。

(3)输出线接好后,在主控室电脑“空压机系统”图中逐一确认对号接入,在现场仪表柜轴承温度数显仪中逐一确认对号接入。(4)两路输出线确认正常后,再对各轴承温度联锁试机确认正常。通过改造,轴承温度线投入正常运行,确保了H750—6.0/O.98型空压机的正常生产。

4 技术创新点

(1)针对安装公司遗留的安装缺陷问题,提出对空压机三级气体冷却器底部加装冷凝水放水阀的改造,提高了空压机转子的稳定性,确保了空压机系统运行的稳定。

(2)针对存在的设各缺陷,提出了解决空压机放空阀动作滞后的方法,优化了空压机油冷却器系统管路,对油冷却器水管路改造等措施,提高了设备的运行稳定性。

(3)通过对空气过滤器周围增设挡风墙和加围呢子布的改造,有效解决了空气吸入压力偏低而造成空压机排气量偏低的问题,提高了空分系统的氧气、氮气产量。

(4)通过对轴承温度输出线路的改造,确保了空压机的稳定运行。

5 结束语

通过对空压机系统的各项改造,确定了制约空压机系统稳定性的因素,并采取了有效的措施加以解决。目前空压机的生产能力、安全性、经济性、稳定性等指标均有了较大的提高。

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