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溶液在线净化技术在MDEA脱碳系统中的应用

2014-08-30

化工设计通讯 2014年2期
关键词:交换器贫液碱液

(阳煤丰喜集团临猗分公司,山西 临猗 044100)

0 引 言

阳煤丰喜集团临猗分公司二分厂单醇MDEA脱碳系统,处理变换气量为200 km3/h,正常添加MDEA溶液量为0.07 kg/t(氨+醇)。为有效利用资源,添加一分厂闲置的200 m3MDEA溶液,造成溶液残存物升高,吸收率下降,装置的电耗和溶液损失增大,进而加剧溶液对设备和管道的腐蚀。因此,对溶液进行净化处理十分紧迫。

经过与四川省精细化工研究设计院沟通,将溶液送检分析,溶液中热稳定性盐的含量竟然高达3.1%。四川省精细化工研究设计院最近研制出一种MDEA溶液在线吸附剂,通过小试,对我公司MDEA溶液进行处理,化学分析处理后的溶液,溶液中杂质的脱除情况令人满意,溶液残存明显降低,溶液各方面性能得到改善。然而不确定的因素是处理后溶液的吸收能力到底如何。为此,四川省精细化工研究设计院拟与我公司联合开发,将小试装置放大,建立一套工业化溶液在线处理装置。该装置建成后,可以在系统不停车的情况下对溶液进行在线处理。

1 溶液处理前的基本情况及小试效果

(1)处理前,溶液呈不透明的黑色; 溶液发泡较严重;溶液粘度增大。

(2)由小试分析数据可以得出以下结论:硫化物已累计达560×10-6,是造成溶液发泡及腐蚀的因素之一; 降解物累计含量大于5%,及形成的热稳定性盐造成溶液腐蚀性大;热稳定性盐含量过高,造成脱碳液的酸气负荷下降,净化气不达标。

脱碳液经过特有技术处理后,溶液的外观、性质等都得到了极大的改善。溶液颜色大幅度变浅,黑褐色完全去除,为浅褐色;溶液变得更加清澈透明,无机械杂质;最重要的是,脱碳液中热稳定性盐的含量从原来的3.1%降低至未检出,其去除率很高;从色谱图上看,部分的重组分峰没有了,而且其他杂质峰在一定程度上也被大幅削弱。溶液的腐蚀性也得到有效遏制,且不易起泡等,各方面性能的改善非常明显。

溶液经物理化学处理后,外观呈浅褐色透明液体(硫化物被全部去除); 溶液铁离子从240×10-6降低至50×10-6;溶液pH值从原来的9.4升高到11.1(热稳定性盐被去除所致)。

2 溶液在线净化装置的基本原理及特点

2.1 催化剂的特点

催化剂交换器内装填四川省精细化工研究设计院提供的JH-21型催化剂,此催化剂属于易再生、无二次污染的环保型催化剂;离子交换树脂采用氢氧化钠碱液来再生,再生液用量少,再生效果好,再生后用脱盐水来洗净树脂中的碱液,再生后的树脂继续处理脱碳液中的热稳定性盐;催化剂和离子交换树脂抗有机污染能力强,使用寿命长,性能稳定。

2.2 催化剂的激活

通过以下三个步骤对催化剂进行激活。

2.2.1稀盐酸激活

用约两倍于催化剂体积的4%的稀盐酸溶液来浸泡激活催化剂,浸泡时间为8 h,然后排去酸液,用洁净水冲洗催化剂至出水接近中性。

因交换器材质为碳钢,所以不能在交换器中进行酸激活,鉴于此,建议将200 L的塑料桶从中间锯开,将其一分为二地用于装稀盐酸来浸泡激活催化剂。浸泡结束后用洁净水来冲洗催化剂,至出水基本呈中性。所用塑料桶个数届时可根据进度来确定,用完后的塑料桶不要丢弃,以后对催化剂进行彻底再生时还要用到。

2.2.2食盐水激活

用泵从交换器底部打入浓度为10%的食盐水,浸泡24 h,然后放尽食盐水,从交换器上部加入清水漂洗,使排出的水不带黄色,然后用清水反洗催化剂层,直至排出的水清澈、无气味、无粉末催化剂为止。

2.2.3碱液激活

用泵从交换器底部打入浓度为5%的氢氧化钠碱液,浸泡6 h,然后排去碱液;再用碱液对催化剂进行最终激活(具体操作参照催化剂的再生过程)。

2.3 对脱碳液进行处理

为了能快速、高效、稳定地处理完200 m3脱碳液,将整个处理过程分为三个阶段来完成。每个阶段都是由若干个处理周期组成,而每个处理周期是由催化剂处理溶液过程、催化剂再生过程及处理液回系统组成。现对此三个阶段的具体操作步骤作一介绍(单个周期的具体操作步骤见“溶液在线净化流程”)。

2.3.1第一阶段——高盐模式

溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化剂交换器中,约3 h后停止溶液引入,催化剂再生过程开始前,用脱盐水对催化剂中残余的溶液进行清洗回收。再生完成后,引入脱碳液进行下一周期的溶液处理。如此周期性处理约5 d后,据溶液组分的变化情况对溶液的组成进行第一次调整;再次周期性处理3 d后,进行第二阶段处理。

2.3.2第二阶段——中盐模式

溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化剂交换器中,约6 h后停止溶液引入(6 h为理论计算值,可根据第一阶段工人的操作情况做适当调整),开始催化剂的再生过程。催化剂再生完成后,进行下一周期的溶液处理;如此周期性处理约6 d后,据溶液组分的变化情况对溶液的组成进行第二次调整;再次周期性处理3 d后,进行第三阶段处理。

2.3.3第三阶段——低盐模式

溶液以1.0 m3/h的流速引入到催化剂交换器中,约12 h后停止溶液引入(12 h为理论计算值,可根据第二阶段工人的操作情况做适当调整),开始催化剂的再生过程。催化剂再生完成后,进行下一周期的溶液处理;如此周期性处理9 d后,据溶液的情况,经计算后对MDEA溶液的浓度及活化剂含量进行最后一次调整。

3 溶液在线净化流程(图1)

图1 脱碳溶液在线净化系统流程示意

低于55 ℃的贫液从微孔过滤器出来,进入催化剂交换器顶部,树脂上OH-和溶液中热稳定性盐阴离子交换后,束缚胺得到释放。贫液从催化交换器出来后,回到二闪塔出口或者回到地槽。其中,催化剂再生过程如下。

(1)当催化剂和树脂运行一定时间失效后,需要对其进行周期性再生处理。关闭交换器顶部贫液进口阀,再打开氮气阀,将交换器内剩余贫液完全压入贫液地槽。

(2)交换器内贫液压空,延时5~10 min后,关闭氮气阀及交换器贫液出口阀,并打开排气阀。

(3)打开交换器顶部脱碳稀液进口阀,加稀液约2.5 m3(稀液槽液位计约1玻璃管高度)后,关闭脱碳稀液进口阀。延时10 min左右,打开交换器底部贫液出口阀,打开氮气进口阀,将交换器内稀液完全压入贫液地槽。

(4)稀液排净,延时5~10 min后,关闭氮气进口阀和交换器底部贫液出口阀。

(5)提前配好浓度4%(质量分率)的氢氧化钠溶液(需配约三槽碱液)。保证接触时间40~60 min(或者两槽浓度为6%的碱液,配烧碱约200 kg)。

(6)打开排气阀。启动碱液泵并打开碱液进口阀,此过程控制打完每槽碱液的时间为10~15 min,当碱液从排气阀处排出后,关闭排气阀,停碱液泵。浸泡30 min后(保证催化剂完全再生,恢复活性),打开交换器底部碱液排污阀及氮气进口阀,碱液排至络合铁地池(碱液一定不能循环使用,防止阴离子重新进入树脂中)。

(7)交换器内碱液排尽后,关闭氮气进口阀及交换器底部排碱液阀,再打开排气阀,卸掉交换器内压力。

(8)打开交换器顶部脱盐水进口阀,当交换器顶部排气阀排出脱盐水后,关闭脱盐水进口阀及交换器顶部排气阀(此时冲洗只能用脱盐水)。再打开氮气进口阀及交换器底部排碱液阀,将交换器内脱盐水排至络合铁地池。在此过程中,在取样嘴处取样检测pH值,要保证pH值约为8。若pH值达不到要求,则继续此步骤,直至pH值达到要求。pH值达到要求后,将脱盐水排至碱液槽。

(9)交换器内脱盐水排净后,延时5~10 min,关闭氮气进口阀及交换器底部排碱液阀,打开排气阀。

至此本周期溶液处理结束。

(10)打开交换器顶部贫液进口阀及交换器底部贫液出口阀,进入下一个溶液处理周期。

4 溶液在线净化效果

脱碳液中热稳定性盐、硫化物、铁离子的含量显著降低,溶液性能得到改善;溶液对CO2的吸收能力增强;系统的腐蚀得到遏制;系统蒸汽消耗降低。具体情况见表1。

表1 MDEA溶液在线净化前后系统运行情况

由表1可以看出,溶液残存物由880 mg/L降至424 mg/L;溶液酸值由37.5降至20.6;CO2吸收率由53.2 m3/m3增至57.8 m3/m3;吨醇蒸汽消耗由0.78 t降至0.72 t,按年产粗甲醇100 kt计,每年可节约0.5 MPa饱和蒸汽6 000 t,蒸汽按120元/t计,每年可节省72万元。

5 结 语

我公司脱碳溶液在线净化技术,能胜任MDEA溶液的净化处理,其净化效果好、效率高,操作方便、催化剂再生快捷,具有较好的推广应用价值。只要选型(包括供应商的选择)适当、工艺设计合理、操作规范,就可取得良好的经济效益。

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