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脱碳单元送尿素装置CO2气体超温分析及对策

2014-08-30

化工设计通讯 2014年2期
关键词:脱碳酸洗大修

(中海石油化学股份有限公司,海南 东方 572600)

中海石油化学股份有限公司一期合成氨装置采用ICI-AMV工艺,以天然气为原料气,生产能力为1 000 t/d。装置自1996年10月投产以来,总体运行稳定,能耗低。其脱碳工艺采用本菲尔特低热专利技术,利用热碱法(K2CO3溶液)脱除工艺气中的CO2。CO2经过两次换热后送往尿素装置,作为尿素生产的原料之一。CO2的温度是否达标,会直接影响CO2压缩机的稳定运行及系统的能耗。

1 脱碳单元流程(图1)简介

从再生塔05C002顶部出来的CO2(111 ℃),经过脱盐水预热器05E004A/B/C降温到98 ℃(TI05019),冷凝液在05F005中分离,CO2则进一步在冷却器05E005A/B中冷却到40 ℃(TI05020);冷凝液在05F004分离,分离后的CO2作为中间产品送往尿素装置CO2压缩机,加压后与氨反应生产出最终产品尿素。

2 存在的问题

自2006年以后,脱碳单元送往尿素装置CO2气体温度逐年升高。以TI05020为例,正常生产报表统计如表1所示。

表1 2006~2007年CO2温度季度统计表℃

由表1可以看出,TI05020在2006~2007年,有一个逐渐上升的趋势,超标越来越严重。

脱碳单元送尿素装置CO2气体超温后,最直接的影响就是,CO2压缩机做功效率降低,透平蒸汽消耗量增加,影响CO2压缩机的稳定运行。其次,脱碳单元低压蒸汽消耗量、药品消耗量会升高,外送工艺冷凝液量降低。

3 原因分析

3.1 直接原因

从工艺流程看,从再生塔05C002再生出的CO2经过了板式换热器05E004A/B/C、05E005A/B两次换热。直接原因肯定是其中一个换热器换热效率不佳。

查阅相关报表,统计了2006~2011年05E004A/B/C出口温度(TI05019)的变化情况,如表2。

图1 脱碳单元流程简图

05E004A/B/C出口温度(TI05019)在2006~2011年变化不大,平均值为98 ℃,与设计无异,由此排除掉05E004A/B/C出口温度超标而引起脱碳单元送尿素装置CO2气体超温的可能性。确定是板式换热器05E005A/B换热不佳引起的。

3.2 根本原因

其确认过程,有的是在正常生产时查阅记录报表,有的是在大修或停车时打开换热器查看内部情况予以确认的。

3.2.1换热器老化

锁定CO2超温的直接原因是05E005A/B换热不佳后,查阅05E005A/B使用维护记录,板式换热器使用寿命一般在6~8 a,此换热器已用了16 a之久。查阅历次大修记录,结合板式换热器密封条、换热板本身零件的使用寿命后得出,换热器老化可能是导致CO2超温的主要因素之一。

3.2.2循环水中有杂物

2009年大修,拆开05E005A/B发现,内部存在塑料碎末等杂物。塑料碎末来源于循环水凉水塔填料。由于05E005A/B间隙只有2 mm,这些杂质夹在间隙中不能随循环水带走,必然导致换热器换热效果不佳。

3.2.3换热器结垢

大修时,打开换热器后发现,换热片上结垢。05E005A/B自1996年原始开车运行16 a以来,热端CO2温度为98 ℃,高温使循环水中的钙镁离子析出,在换热片上结垢,导致换热效果不佳。

4 对 策

经历了一个大修周期,我们确定了CO2超温的直接原因和根本原因,并采取了一系列的措施。

4.1 正常生产时的对策

4.1.1增加再生塔塔板冲洗水量

适当增加再生塔塔板冲洗水量,不仅可以降低再生塔顶部出口CO2温度,同时也有利于维持系统水平衡,减少CO2气体中碱液的夹带。但此办法只能在一定程度上降低出口CO2温度,并且需注意两点:① 冲洗水不能过量,否则会影响富液的再生效果;② 保持正常的再生塔塔底温度,从而维持好再生度。

4.1.2适当关小脱盐水预热器旁路

适当关小脱盐水旁路,导致更多的低温脱盐水与热的CO2换热,有效降低CO2最终换热器05E005入口温度,有助于进一步降低送尿素装置CO2气体温度。当然了,也存在操作极限,据工艺流程,关小脱盐水旁路,会提升入吸收塔工艺气温度,影响CO2的吸收。

4.1.3降低最终冷却器05E005入口循环水温度

据气温变化,调整循环水冷却风机开机数量,降低05E005入口冷却水温度,从而降低送尿素装置CO2气体温度。

在正常生产时,通过以上三种工艺调整措施,CO2气体温度有所降低,但效果不明显,尤其是在夏天时,循环水温度较高,造成CO2气体温度相对冬天有明显的回升。

4.2 停车或大修时的对策

4.2.105E005A/B酸洗

在不更换换热器的情况下,对其循环水侧进行酸洗(68%的硝酸加水,硝酸浓度2%左右,并加缓蚀剂)。

酸洗原理为,硝酸与垢层主要物质碳酸钙反应,消除垢层,其废液用氢氧化钠中和后排放。

2007年、2009年和 2012年11月6日,TV03023故障,借着停车的机会,对05E005A/B进行了3次酸洗,其流程如图2所示。

图2 05E005A/B酸洗流程简图

在配药槽中用水配制2%~3%的硝酸溶液,并加适当缓释剂,启动泵进行循环,每小时由中化分析酸度、浊度、铁离子含量,时间控制在6 h左右。循环清洗前在槽内不同部位各挂3个不锈钢挂片和3个碳钢挂片(挂前要称重),当铁离子含量和浊度稳定在某一值不再下降时认为酸洗结束。酸洗分析数据如表3。

表3 2012年11月10日05E005酸洗分析报告单

随着酸洗的进行,槽内的溶液逐渐变浑,且有块状物出现;结束后挂片称重并计算,腐蚀余度在指标范围内。废液用氢氧化钠中和后达标排放。

酸洗过后,CO2气体温度有所下降,由50 ℃下降到38 ℃。而且能维持1 a左右的时间,效果明显。

4.2.205E005A/B循环水通道进行反冲洗

每次大修或有停车机会,关05E005A/B循环水进出口阀,拆入口短节,打开出口阀,进行反冲洗。每次反冲洗后,CO2气体温度都会下降5 ℃左右。

4.2.3冷却水入口增设机械过滤器

为彻底解决循环水中杂质堵塞板式换热器,提高其换热效率,经咨询厂家,在冷却水入口管线上增设管道过滤器(可在线清洗)可有效解决这一问题。我们于2012年大修期间予以落实。在需要时可随时在线清洗入口过滤器,不影响工况,效果较好。该过滤器采用水平安装,其接管采用法兰联接(接口尺寸12″;1501b,RF ASME B16.5);由人工定期操作。

其设计参数如下:

过滤介质密度 1 000 kg/m3

过滤精度 8目 设计压力 0.6 MPa

操作压力 0.4 MPa 设计温度 50 ℃

操作温度 33~43 ℃ 设计流量 758 m3/h

过滤流量 800 m3/h 壳体材质 20#

滤网、滤框材质 304

该过滤器可在线运行,无需接旁路,反冲洗时无需停机,过滤及反冲洗效果好;滤筒采用不锈钢楔形条或不锈钢冲孔板制造,进出口水流方向呈直通布置,使用寿命长,可用20 a。

4.2.4更换05E005A/B

因酸洗效果只能维持一段时间,且多次酸洗对设备本身存在伤害,后经技术人员研究分析,决定分两次更换两台换热器,其参数如表4。

表4 更换的05E005A/B设备参数

5 实施效果

(1)加装机械过滤器及更换05E005A/B后,

送尿素装置CO2气体温度降至35 ℃左右(见表5),优于设计指标40 ℃。本着节能降耗的目的,生产中适当关小冷却水蝶阀,减少冷却水用量。

表5 送尿素装置CO2气体温度

(2)方案完全实施后,CO2压缩机转速下降110 r/min左右、蒸汽消耗降低约1 t/h(见表6),有效稳定了CO2压缩机的运行,起到了节能降耗的作用。此外,脱碳系统节能降耗也较明显,主要体现在工艺冷凝液的回收、药品的消耗降低等方面。

6 结 语

脱碳单元送尿素装置CO2温度重新满足设计指标,对装置的稳定运行、节能降耗,有着重要的意义。

表6 CO2压缩机功耗统计

CO2气体超温的分析及处理过程,也给我们带来了一些启示:大的隐患是从小的隐患开始的,日积月累,由量变到质变,往往发生质变后才会引起我们的注意;如果一开始就精心操作,防止杂物进入换热器,提前加装机械过滤器,定会延长该换热器的使用寿命,取得更好的经济效益。

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