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“两级AO+混凝沉淀”工艺在养猪厂沼液废水中的工程应用

2014-07-19

山东工业技术 2014年10期
关键词:沉淀池沼液废水处理

王 磊

(广州华浩能源环保集团有限公司,广州 510080)

1 前言

广东温氏集团某养猪厂采用干清粪工艺,废水进行沼气池厌氧发酵,沼气池采用中温发酵工艺,停留时间为24天。所产沼气去发电机组进行资源回收利用,废热供猪场洗浴热水之用。为了提高沼气产量,定期向沼气池投加猪粪。

沼气池出水和沼渣压榨后出水(后面简称“沼液废水”)去废水处理工程进行处理,最大废水量为460t/d。

目前养猪厂沼液废水有COD高、氨氮高、TP高和SS高等特点[1]。常用的处理工艺有传统活性污泥法、A/O工艺、AF+BAF、UASB、IC、SBR、氧化塘等工艺以及其组合工艺[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]。本工程结合温氏集团其他养猪场沼液废水的废水特点和出水要求,采用“两级AO+混凝沉淀”工艺对本废水进行处理。

2 工程设计

2.1 处理规模 本工程设计处理规模为460m3/d。

2.2 进、出水水质 本项目以沼气池的沼液废水为工程进水,进水水质见表1。

表1 进水水质情况单位:mg/L

根据环评要求,废水处理站出水处理执行广东省珠三角《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613—2009)排放标准,具体见表2.

表2 出水水质要求单位:mg/L,pH除外

2.3 工艺流程 见图1

沼液废水进入调节池,进行水量调节和水质均化。废水经由提升泵提升进入二级A/O生化处理系统,在缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有良好的去除有机物、脱氮除磷功能。经生化反应池处理后的污水进入沉淀池以实现固液分离。为了进一步强化脱磷效果,特别是保证冬季水温较低的废水处理效果,在工艺最后环节设置了化学脱磷、混凝沉淀工艺作为深度处理手段,最终系统出水经消毒后可达标排放。

为了防止沼液废水中碱度不足而影响硝化反应的进行,本工程特在一级好氧池和二级好氧池投加Na2CO3,补充碱度。同时由于猪场在生产运营过程中,为了消毒加了大量的熟石灰,所以投加Na2CO3也有软化水质的作用,可防止其在管道和池体内结垢。

2.4 工程设计

1)调节池规格:长×宽×深m=11×10×3m,有效水深2.5m;

停留时间:14小时

预曝气强度:2 m3/(m2·h)

2)一级缺氧池

规格:长×宽×深=14.1×6.4×5m,有效水深4.7m;设计参数:污泥浓度3000mg/L,回流比200%,HRT=22.1h

图1 工艺流程图

3)一级好氧池

规格:长×宽×深=10.5×9.4×5m,有效水深4.6m

设计参数:污泥浓度3000mg/L,HRT=23.7h

4)一级沉淀池

规格:长×宽×深= 6.5×4.4×5m,有效水深4.5m

设计参数:平面负荷0.8 m3/(m2·h),污泥回流比50%

5)二级缺氧池

规格:长×宽×深m=10.5×8.5×4.5m,有效水深4.3m

设计参数:污泥浓度取3000mg/L,HRT=20.0h

6)二级好氧池

规格:长×宽×深=10.5×5.3×4.5m,有效水深4.2m

设计参数:污泥浓度3000m g/L,回流比200%,HRT=12.2h

7)混凝池

规格:长×宽×深=4×1.5×4.5m,有效水深4.1m

设计参数:分两段,前段混合段,后段絮凝段。总停留时间1.3小时

8)二级沉淀池

规格:长×宽×深=8×4×4.5m,有效水深4.0m

设计参数:平面负荷0.6 m3/(m2·h),污泥回流比50%

9)接触消毒池

规格:长×宽×深=4×2.2×4.5m,有效水深3.8m

设计参数:停留时间1.7小时

10)污泥池

规格:长×宽×深=4.4×3.7×5m,有效水深4.5m

3 工程调试及处理效果

3.1 调试

1)抽调河水将构筑物充满。

2)投加30t的市政污水处理厂的污泥(含水率80%左右)到生化系统接种,并进行驯化。首先闷曝半天,然后逐步进水进行驯化;驯化时,由于废水氨氮和盐分高,系统废水处理水量应逐渐加大,同时废水浓度逐渐提高,直到达到排放标准要求,培菌计划如下:

(1) 第一阶段:控制进生化池废水量60m3/d,进水时间为2天;进水时,每天投加红糖50kg;

(2) 第二阶段:控制进生化池废水量150m3/d,进水时间为3天;

(3) 第三阶段:控制进生化池废水量250m3/d,进水时间为5天;

(4) 第四阶段:控制进生化池废水量350m3/d,进水时间为7天;

(5) 第五阶段:控制进生化池废水量460m3/d,进水时间为7天;

3)调试期间,根据一级好氧池和二级好氧池的DO值控制曝气量,风机采用变频控制,一级好氧池保持在3左右,二级好氧池保持在2左右,并防止过曝而导致生物自溶。

4)混合液内回流在调试期间均保持在200%,污泥回流比保持在50%。

3.2 处理效果

经过40多天的调试,系统运行正常。限于猪场排水规模原因,每天处理水量约为380~420m3/d。生化系统MLSS达到3200m g/L左右,生化系统出现大量钟虫、累枝虫及聚缩虫等多种后生动物,出水效果稳定达标。

1)对COD的去除效果

由图2可以看出,系统对COD的处理效果明显,进水值为810~987m g/L(平均值897m g/L),略低于1200m g/L的设计值。一级沉淀池出水COD为268~428m g/L(平均值为362m g/L),出水池的COD为43~75m g/L(平均值为58m g/L),远优于380m g/L的设计出水标准。

2)对氨氮的处理效果

由图3可以看出,系统对氨氮的处理效果明显,进水值为324~630m g/L(平均值504m g/L),与500m g/L的设计值基本持平。一级沉淀池出水氨氮为95~232m g/L(平均值为148m g/L),出水池的氨氮为4.9~40m g/L(平均值为58m g/L),远优于70m g/L的设计出水标准。

3)对TP的去除效果

本项目在混凝池投加PAC来增强对TP的去除效果,投加量为30~50m g/L。由图4可以看出,系统对TP的处理效果明显,进水值为68~92m g/L(平均值83m g/L),高于60m g/L的设计值。一级沉淀池出水TP为28~50m g/L(平均值为38m g/L),出水池的氨氮为0.7~4.5m g/L(平均值为2.4m g/L),远优于7m g/L的设计出水标准。

4 结论

1)养猪厂沼液废水具有COD高、氨氮高、TP高的特点。

2)采用“两级AO+混凝沉淀”工艺对养猪场的沼液废水进行处理,出水可稳定达到广东省珠三角《畜禽养殖业污染物排放标准》(DB44/613—2009)排放标准。

3)“两级AO+混凝沉淀”工艺对COD的去除率可达92%以上,对氨氮去除率可达89%以上,对TP的去除率可达94%以上。

[1] 成文,卢平等.养猪场废水处理工艺研究[J] .环境污染与防治,2000,22(1):24-27.

[2] 周祖华,畜禽养殖污染现状及防治措施[J] .动物科学与动物医学,2005(9):58-59

[3] 宋炜、付永胜等.猪场废水处理技术研究进展[J] .养殖,2006(6),P5-8.

[4] 李淑兰,吴晓芙等.猪场废水处理技术[J] .中南林学院学报,2005,25(6):132-133.

[5] 孙小菊,潘喜平.基于厌氧处理的畜禽养殖废水处理与资源化利用[J] .漯河职业技术学院学报,2009,9(5):4-5.

[6] 喻文凯.规模化养猪场废水处理技术[J] .辽宁化工,2010,39(11):1134-1136.

[7] 方仁声,赖昭胜.猪场废水沼气发酵综合处理工程技术研究[J] .中国沼气,1999,17(3):17-19.

[8] 梁仁礼,张衍林等.规模化猪场废水厌氧处理工艺及现存问题分析[J] .可再生能源,2006(5):79-82.

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