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低产井高能耗原因分析及综合治理

2014-04-10陈天晓大庆油田有限责任公司第五采油厂

石油石化节能 2014年6期
关键词:口井单耗低产

陈天晓(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

随着油田进入高含水开发后期,在确保4000×104t持续稳产的情况下,投产了越来越多的扩边和加密等低产井。这部分井日耗电少,但单耗高。油田开发的最终目的是尽可能多地从地下采出原油,而机采节能工作的宗旨就是在保证一定原油产量的情况下,尽可能少耗电,因此,从井下采出单位质量的原油需要消耗的电能,即单耗,就成为评价机采井能耗水平的核心技术指标。参考有关资料,结合生产实际,单耗主要受产液量(Q)、举升高度(H)、泵径(Ap)、冲程s、冲速(n)及系统各部分损失(ΔP)的影响,且与Q呈反相关关系,与H、Ap、s、n2及ΔP呈正相关关系[1]。

1 低产井高能耗原因

结合生产实际,可以把低产液抽油机井单耗偏高的主要原因归纳为以下三方面:

1)负荷率偏低,造成单耗偏高。当机型偏大时,减速箱轴承和齿轮承受的负荷大,摩擦损失大,无效功率损失大,单耗高。抽油机载荷利用率越小,无效功损失占消耗功率的比例越大,抽油机总体应用水平越低。当电动机额定功率偏大时,电动机热损失和机械损失大,无效功率损失大,单耗高。

2)抽汲参数不合理,造成单耗偏高。一是参数偏大,对于地层供液能力不强的抽油机井,如果采用相对较大的抽汲参数生产,会导致低沉没度、低泵效,抽油泵充满程度低,此时,系统容积、水利和摩擦功率消耗相对较大,无效功消耗大,造成单耗高;二是抽汲参数匹配不合理,主要是冲程、泵径偏小、冲速偏高,使抽油杆弹性变形损失、惯性载荷增加,电量增加幅度大于液量增加幅度,导致单耗升高。

3)无效功消耗大,主要是泵容积损失大,造成单耗偏高。一是当抽油泵严重漏失时,柱塞和衬套间径向间隙大,使泵的容积损失增大,造成无效功率损失相对增加,单耗高;二是当筛管堵塞严重时,造成泵的供液不足,柱塞两端压差大,导致柱塞与衬套摩擦损失和漏失量增加,无效功率损失增大,单耗高。

2 低产井降低能耗措施及效果

2.1 换小拖动设备

针对因机型偏大造成高能耗的低产抽油机井,采取换小机型措施,共计19口井。换小机型前后对比见表1,平均额定载荷降低45.8kN,平均载荷利用率提高11.88个百分点,平均单耗降低1.08kWh/t,平均消耗功率减少1.0kW,平均单井日节电24kWh,预计年节电15.6×104kWh。

针对因电动机装机功率偏大造成高单耗的低产抽油机井,采取更换小功率电动机措施,共计320口井。措施前后对比见表2,平均装机功率降低8.5kW,功率利用率提高1.5个百分点,平均单耗降低2.0kWh/t,平均消耗功率减少1.5kW,平均单井日节电36kWh,节电率23.1%,预计年节电393.9×104kWh。

2.2 调小抽汲参数

针对正常生产时地面参数已调至最小,沉没度低、泵效低单耗高的低产抽油机井,利用检泵时机采取换小泵径措施41口井。措施前后对比见表3,平均泵径减小12.5mm,理论排量降低15.5m3,沉没度增加96.3m,泵效提高8.9个百分点,单耗降低1.39kWh/t,消耗功率降低2.23kW,平均单井日节电53.5kWh,预计年节电75×104kWh。

表1 抽油机井换小机型措施前后节能效果统计对比

表2 抽油机井应用节能电动机措施前后节能效果统计对比

表3 换小泵措施前后节能效果统计对比

针对因冲速高而造成沉没度低、泵效低、单耗高的低产抽油机井,采取调小冲速或应用减速器措施。对于地面参数有调小余地的,采取调小冲速措施178口井,措施前后对比见表4,平均冲速降低2min-1,沉没度增加220.9m,泵效提高9个百分点,单耗降低2.19kWh/t,消耗功率减少2.0kW,平均单井日节电48kWh,预计年可节电292.2×104kWh。对于地面参数没有调小余地的100口井,应用减速器进步降低冲速,措施前后对比见表5,平均沉没度增加149.4m,泵效增加16.7个百分点,单耗降低2.7kWh/t,消耗功率减少2.0kW,平均单井日节电48kWh,预计年节电164.2×104kWh。

表4 调小冲次措施前后节能效果统计对比

2.3 优化供排关系

针对沉没度低、泵效低、地面参数已调至最小而单耗仍然偏高的低产抽油机井,采取间抽措施317口井。间抽前后对比见表6,平均沉没度增加131.1m,泵效增加10.9个百分点,单耗降低7.6 kWh/t,消耗功率减少1.06kW,平均单井日节电25.4kWh,年间抽时间按7个月计算,预计年节电97.4×104kWh。

表5 应用减速器措施前后节能效果统计对比

表6 间抽措施前后节能效果统计对比

针对沉没度低、泵效低、地面参数已调至最小、功图反映供液不足的高能耗低产抽油机井,采取压裂措施,在提高油层渗透率和采液指数的同时,通过调大抽汲参数提高产液量,实现单耗的降低。措施前后对比见表7,平均单井日增液12.8t,综合含水降低2个百分点,平均日增油1.6t,平均泵径增加9.1mm、冲程增大0.3m,平均泵效提高14.6个百分点,单耗降低3.72kWh/t,消耗功率增加2.84kW,平均单井日增加电量68kWh。30口井压裂调大参数后,预计年增加产液13.31×104t,年增加产油量5548t,年增加耗电70.74×104kWh,相同液量年减少电量增幅87.07×104kWh。

表7 压裂措施前后节能效果统计对比

2.4 改变举升方式

针对9口高耗能抽油机井采取转螺杆泵措施,措施前后对比见表8,平均泵效提高27.4个百分点,单耗降低3.13kWh/t,平均单井日节电97 kWh,预计年节电29.8×104kWh。

表8 抽油机转螺杆泵措施前后节能效果统计对比

针对产液量低于4t/d、含水低于50%的高单耗抽油机井共采取提捞措施19口井,提捞前平均单井日耗电106.8kWh、单耗48.5kWh/t,采取提捞措施后,预计年节电69.4×104kWh。

3 结语

影响抽油机井能耗的因素有很多,特别是低产液井,造成高能耗的原因更复杂。针对低产液高能耗抽油机井,应综合考虑地面设备和参数、井筒工具和地下油层发育等诸多因素,对症下药,才能有效降低单耗,取得好的节能效果。

[1]胡博仲.大庆油田机械采油配套技术[M].北京:石油工业出版社,1998.

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