陕西渭河电厂三期工程扩建降水对二期地基土的影响
2014-01-06董双田
董双田
中国电力工程顾问集团西北电力设计院
本文以“陕西渭河电厂三期扩建降水对二期地基土的影响问题研究”为例,通过分析地质勘测资料,现场取样,进行地基土的室内模拟试验、沉降计算等方法,论述渭河电厂三期扩建施工降水后,使二期地基土产生附加变形。此变形值是否在允许值范围内,是本专题要解决的主要问题。
地质概况
厂区位于渭河Ⅰ级阶地,地形开阔平坦,地面标高374.42m~375.77m。该区第四系沉积厚度大于400m,主要为河湖相。地下水埋深较浅,埋深5.70 左右。
地层从上而下分布为黄土状粉质黏土,层厚3.03m,2 细砂、层厚2.44 米,为可液化砂层,3 中砂、层厚4.60m中~密实,为主厂房基础之天然地基持力层,粉质黏土,层厚0.73m,7 中砂混园砾,层厚8.45m,为较好的下卧层,8 粉质黏土,层厚4.4m,10 黏土层厚2.75m,11 中砂园砾夹中粗纱薄层,层厚10.27m,12 粉质黏土,层厚9.5m,15 细砂,层厚7.43m,16 粉质黏土,层厚7.12m。
各层土的物理力学性质指标
为二期施工图勘测资料。见表1,表2
地基土的模拟试验
为计算因降水、引起的地基土的附加沉降量。对二期场地土在模拟实际应力变化的条件下进行固结试验,以确定各不同应力条件下的模量值,为计算地基沉降量计算参数。
地基土模拟试验的边界条件
二期施工降水、水位标高由371.00m 降到367.00m,降深4.0m,该部分土失去浮力,相当于土的自重增大,即普遍施加40 kpa 荷载,而引起降水沉降。
基坑开挖至368.50m,减去基坑上覆自重压力,引起回弹变形。
由建筑上部设计荷载逐步施加引起地基沉降。
建筑完成后停止降水,由地下水位恢复到原水位,该部分土的浮力恢复,发生卸荷,减去40 kpa,而引起回弹变形。
表1 黏性土常规物理力学性质指标
表2 砂土常规物理力学性质指标
表3 地基土模拟试验加卸荷值过程表
表4 固结试验成果汇总表
三期施工降水,再次引起二期主厂房等地段水位下降,地基产生沉降。此沉降值及相应沉降差,应满足有关规范的容许变形值。
为了模拟地基土的应力史,现场取样,对砂样按现场标贯63.5 击数,根据N63.5 与相对密度Dr 的关系,查出相应的Dr 对天然持力层第3 层中砂标贯63.5 击数取值按30~38 击,相对密度Dr 取值为0.8~0.85,重度rd(KN/M3)取值16.4~16.8;第7 层中砂混园砾标贯63.5 击数取值按60 击,Dr 的取值按0.9。
根据实验数值绘制成压缩~回弹曲线,并分别求出与各阶段相应的Es,Ee 值。
试验成果
见表4,固结试验成果汇总表。
地基土的沉降计算
一)计算模型的建立
计算模型主要考虑地基土的应力史
二期施工降水,由于降水先于基坑开挖,故降水相当于一个预压荷载,其作用只使地基土中应力增大,产生的变形使各土层压密,地基土的强度提高。
大面积开挖后,由于地基卸荷,基坑底部发生隆起现象,即产生回弹变形。它大部分是由于地基土的不排水畸变引起的,对于密实的中砂来说,其回弹变形应该很小。
根据基础荷载图,把各单独基础荷平均后近似的得出各建筑的荷重。用角点法计算上部荷载所产生的附加应力,考虑相邻基础的影响,用分层总和法计算其沉降量。
由于地下水位的恢复而引起的回弹变形。
三期施工降水时,假设水位降深为2m,3m,4m 三种情况,分别计算三种情况对地基土产生的变形,预估二期两端的沉降差。
表5 二期主厂房沉降计算点沉降值
二)计算成果及其评价
二期施工降水、由原水位标高371.00m 降至标高367.00m,故计算时按40KPa 的大面积均布荷载考虑。
降水引起的沉降按《岩土工程勘察规范》附录七(7—1)(7—2)公式:
黏性土及粉土层按(7—1)计算
砂层按式(7—2)计算
式中:Sa—土层、砂层最终沉降量(MM)
Sj—第j 层沉降量(MM)
aj—压缩系数(KPa_1)
e —原始孔隙比
△P—水位变化施加于土、砂层上的平均荷载(KPa)
Hj—第j 层厚度(MM)
Esj—第j 层压缩模量(KPa)计算深度若按降水引起附加应力等于土的自重应力20%考虑,其压缩层的深度是很小的,为6.6m,但为了与上部荷载引起的地基变形的压缩层深度取得一致,计算深度按勘探最大深度60.72m,即标高为314.00m。
按上式计算结果:降水引起的标高367.00m 处的沉降为85.3mm。该变形对地基土的影响较小。
大面积基坑开挖,基坑底部产生回弹变形。根据《基础工程手册》中(4—5)公式计算回弹变形。
计算结果:基坑开挖的回弹变形量为23mm,对地基土沉降变形的消减作用不明显。
上部荷载引起的地基沉降,计算根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)公式(5.2.5)。
计算结果见表5。
从上表可以看出,煤仓间中部的沉降量最大,为141.40mm,但低于《火力发电厂土建结构设计技术规定》规定的变形允许值。
从模拟试验的结果分析,三期降水时,在40KPa 的压力下,地基土的压缩模量与二期施工降水时相比提高了5 倍以上,地基土的刚度已大大提高。假设按水位降深4m,3m,2m 三种情况分别计算地基土沉降量。计算公式为《岩土工程勘察规范》附录七(7—1)(7—2)公式,计算结果见表6。
表6 三期降水(不同降深)引起二期地基土沉降量计算结果
按不利水位差考虑,设二期西端(扩建端)水位降深4m,东端水位降深2m,仅由三期降水引起二期东西两端的沉降差为3.93mm。
由三期降水引起的沉降与上部荷载引起的沉降迭加后,二期各建筑地段东西两端的沉降差见表7。
表7 三期降水与二期上部荷载迭加引起二期各建筑地段东西两端沉降差
从表7 中可以看出:二期主厂房各建筑段,东西两端的沉降差均很小,均在《火力发电厂土建结构设计技术规定》表4 中,所允许的范围值内。
结语
通过对三期降水产生的附加应力和附加沉降计算结果的分析,三期降水对二期地基土影响很小,其沉降量及沉降差均满足《火力发电厂土建结构设计技术规定》所允许的范围值内。