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可靠性技术在锅炉制粉运行及检修中的应用

2014-01-01陈富珍

通信电源技术 2014年5期
关键词:杂物磨煤机筛分

陈富珍

(酒钢集团宏晟电热公司,甘肃 嘉峪关735100)

某电热公司两台300 MW机组采用正压直吹式制粉系统,但由于原煤中存在杂物,机组运行一段时间后就会出现制粉系统堵塞、出力降低等问题,最终导致两台机组等效可用系数降低,严重影响了机组的可靠性。

为解决此问题,通过对磨煤机定期清扫的时间与频次进行跟踪分析,最终确定在输煤皮带上安装两台旋转勾齿式除杂物机的解决方案,此设备投运后不仅推迟了分离器的清扫时间,而且还延长了制粉系统的利用小时数,真正提高了机组等效可用系数。

1 磨煤机除杂装置的特点

某电热公司目前所用电煤品种多而杂,性质不一,煤种杂质也是各种各样,原煤的储藏、运输、破碎等工作均由储运部承担,而储运在输煤的过程中只有一次原煤筛分,只能进行原煤的初步破碎而不能实现杂物的清除。发电用煤在生产及运输过程中,大量的石块、木块、破布、稻草、炮线及纤维等杂物会掺杂在煤炭中。虽然在燃煤输送系统中设有多种筛分设备,但是由于这些筛分设备本身结构和工作原理不完善,无法克服杂物堵塞、卡滞的现象发生,筛分很难达到理想的效果。

某电热公司300 MW机组磨煤机为钢球滚筒式磨,杂物进入制粉系统的磨煤机后,会严重影响磨煤机的工作效率,造成磨煤机经常卡滞,严重时还会损坏磨煤机,甚至使杂物被磨煤机内的热风吹入机体,进入煤粉分离设备,将分离器的热风挡板堵塞,影响煤粉分离效果,并造成风粉压力不稳定,煤粉在炉内不能充分燃烧,使锅炉的飞灰及炉渣含量上升,降低燃烧效率,直接导致发电成本增加。

2 原磨煤机除杂装置对机组可靠性的影响

酒钢集团宏晟电热公司300 MW机组现使用磨煤机共计6台,每台锅炉配两套分离设备。为避免煤中杂物堵塞分离器,平均每20天就需停运磨煤机进行人工清扫。单台磨煤机每次清扫用时6 h,期间共影响机组发电负荷300 MW(相当于主机停运1 h),直接导致主机等效可用系数下降,经济效益降低。2012年磨煤机实际清扫时间统计见表1。

表1 2012年磨煤机实际清扫时间统计表(单位:h)

以新#3机组3台磨煤机为例进行分析计算:

等效停用小时:

式中,D为机组降低出力数;T为降低出力状态持续小时数 ;GMC为毛最大容量。

新#3机组的等效可用系数(全年)=(机组全年可用小时-等效停用小时)/统计期间小时。

新#3机组主机的等效可用系数:

EAF= (8 760-23.56)/8 760×100% =99.73%

计算可得新#3机组全年的等效可用系数约为99.73%(不考虑机组大、小修,只考虑新#3炉B煤辅机定检磨煤机分离器清扫的因素)。

由于磨煤机分离器的清扫,影响新#3机组等效可用系数0.27%,相当于主机停运23.56 h;所以磨煤机分离器的清扫是影响机组可靠性的薄弱环节,必须集中力量进行研究和改进。

3 旋转勾齿式除杂物机的安装

3.1 可行性分析

为有效提高机组利用率,宏晟电热公司运用了某公司生产的旋转钩齿式筛分除杂物装置,能够很好地解决火力发电厂制粉及燃煤系统的卡堵问题。该设备对最小粒度大于有效分离间隔的块状杂物分离效率达到85%以上且不发生阻煤,对于细长软性杂物,长度大于钩齿间隙的除杂物分离率达到90%以上。

在充分考虑了原煤的输送过程和设施布置后,最终将此设备安装地点选在储运二号转运站,其加8A、8B两台皮带机系皮带托辊角度为25°、带速20 m/s,胶带宽度B=1.2 m,胶带滚筒直径Φ1 000 mm,滚筒中心距地面高度为820 mm,安装钩齿式除杂物机空间较宽松。同时皮带下方有较大空间,交通也很方便,清出的杂物通过落料管输送到底层后能够方便清运,保证不影响输煤系统环境,满足企业文明生产的要求。

3.2 安装调试

2012年11月,钩齿式除杂物机按照计划在二号转运站开始安装,年前主体工程已经安装完毕,之后又经过一个多月的调试,目前该装置已经可以投入运行。安装调试期间遇到了一些困难,但经过公司相关技术人员的讨论研究,最终成功克服困难,顺利投产。遇到的主要问题及解决方法如下:

(1)除杂装置安装完毕准备接线时,发现两台装置的驱动电机铭牌不一致,无法核准容量,电源开关的选取和MCC容量能否满足需要得不到验证,因此无法接线,设备不能投入运行。解决方法:技术人员判断为驱动电机铭牌安装错误,并及时更换为正确铭牌,最终将电源就近接至燃油段MCC。

(2)除杂装置安装完毕进行调试时,时常发生堵煤信号误发,造成输煤皮带停止,影响正常上煤。

解决方法:在经过仔细研究后,发现+8皮带下料口装有一个用以防止煤流四散的罩壳,在罩壳的一侧有开口,用铁制挡帘遮挡,当下料口发生堵煤时,煤通过开口溢出堆积在堵煤信号传感器的下衬板上,当煤量足够多,将挡帘顶到一定位置触碰到旁边的堵煤信号传感器,皮带就会自动停止。正常运行中,由于勾齿与煤流运动方向相反,煤块碰到勾齿时会四散开来,一部分动量较大的煤块可能会碰到挡帘,而后堆积在堵煤信号传感器衬板上,进而造成皮带停运。原因找到后,公司及时与储运部进行联系,协商将堵煤传感器的固定衬板位置进行移动,在此之后再也没发生过堵煤信号误发,皮带停运的事件。

(3)除杂装置投入运行后,发现杂物箱每隔两三个小时就被装满,除杂装置被迫停运,否则将造成杂物管道堵塞,甚至影响原煤运输。

解决方法:究其原因,除杂装置的勾齿间距为80 mm,而储运部的筛分器间距为80 mm×150 mm,因此造成原煤中部分尺寸较大的煤块被当做杂物除去,造成杂物量增大。经过分析认为,储运部的筛分装置间距过大,若减小间距则有大量原煤经过碎煤机,将造成碎煤机过负荷,因此需要将碎煤机更换为较大型号,此事难以实现。在与厂家进行交流后决定将除杂装置的勾齿间距由80 mm放大至120 mm,经过一周的改造,目前除杂装置运行良好。

4 效益分析

4.1 经济效益

除杂装置投入运行后,预计每台磨煤机每三个月进行一次分离器清扫,每年减少14次,节约的发电利润损失:

生产三作业区发电成本价0.30元(平均),售出的电价0.36元(平均)。

6台×14次×6 h×50 000(kWh)×(0.36-0.30)元=151.2万元。

节约人工费:按每次用工3人,人工工资每人130元计算,可节省人工费:3人×14次×130元=5 460元。

合计直接经济效益为151.2万元+0.5万元=151.7万元。

本次安装两台旋转钩齿式除杂物机,费用每台82万元,两台合计164万元。其中包括土建工程3万元,设备费152万元(含落料管及运杂物车),安装费6万元,运杂费3万元。

由以上经济效益分析可得1.07年可收回改造成本,之后节约的发电利润全部为经济收入。

通过本次改造,不但解决了磨煤机分离器清扫机组降负荷,而且降低了厂用电率,减轻职工劳动强度,更重要的是达到了提高机组的运行可靠性、保证职工人身安全的目的。

4.2 其他效益

(1)由于大量掺烧高挥发份的劣质煤,安装除杂物机既有效减少磨煤机的启停次数,还可避免制粉系统爆炸,降低锅炉受热面汽温变化幅度,防止锅炉受热面因应力变化导致的漏泄,最终提高了机组运行的可靠性。

(2)原煤中含有部分尺寸过大的煤块、石头、铁块等,容易造成给煤机堵塞,尤其当给煤机被大块铁块或有锋利棱角的煤块或石头堵住时,极有可能造成给煤机皮带被划破,影响磨煤机出力,还对检修工作造成极大的不利。

(3)原煤中的木头、石头等进入磨煤机后占据磨内空间,由于其质量轻、强度小,不能进行原煤的破碎和研磨,因而只是减小了磨煤机的出力,甚至有大块铁、石头等卡在磨煤机绞龙处,造成堵煤,绞龙着火或者支撑杆断裂的事故发生。

(4)分离器被杂草破布堵塞后造成磨内憋压,入炉煤粉严重变粗,引起送粉管堵塞、煤粉运行下降等。粗细不一的煤粉进入炉膛后由于着火时间不一致容易造成火焰闪烁,燃烧失稳,同时过粗的煤粉难以燃尽,造成灰渣含碳量增加,锅炉效率严重降低。

5 结束语

旋转勾齿式除杂物机已在某电热公司2×300 MW机组安装投运,事实证明:改造的目标完全达到,机组的安全性和经济性明显提高,对实现公司节能降耗、挖潜增效的生产目标拓展了思路,意义深远。

[1] 周家启,蒋锦峰,孙渝江,谢开贵.电力可靠性基本名词术语(中华人民共和国电力行业标准)[S].北京:中国电力出版社,2004.

[2] 郭永基.电力系统可靠性分析[M].北京:清华大学出版社,2003.

[3] 冯俊凯.锅炉原理及计算(第二版)[M].北京:科学出版社,2005.

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