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J37-315压力机加热设备改造

2013-10-11李丽波刘建伟

哈尔滨轴承 2013年2期
关键词:棒料操作者坯料

李丽波,刘建伟

(哈尔滨轴承集团公司 锻压分厂,黑龙江 哈尔滨 150036)

1 前言

J37-315压力机组原配置由一台315t压力机和一台Φ250扩孔机、一台天然气加热炉组成,是加工圆锥轴承外套锻件的主要生产设备,在生产实践中存在以下问题。

(1)箱式天然气加热炉加热不均匀,炉温难以控制,大量棒料同时加热,多次加热,氧化皮层较厚,给后续生产带来困难。由于脱碳层超出工艺要求,使得锻件的车加工留量加大,进一步浪费了原材料,并增加了车加工难度。

(2)该机组加工用的原材料(棒料)直径多为 ф50~65mm左右,棒料长度为6m,每根料重达 111.33 kg。以6026.02为例:ф50mm下料重1.9575kg,操作者的劳动强度高,体力消耗很大,一般情况下需3个操作者交替工作,而且一根棒料要反复加热三次才能完成,使热损耗增加。

(3)锻件最容易出现的问题:锻件变形、脱碳层过深等缺陷。

2 结构的改造

改造前的天然气加热炉示意图见图1 所示。

图1 改造前的天然气加热炉示意图

2.1 改造方案

针对上述问题,制定的改造方案如下。

(1)采用自冷却循环的中频感应加热炉取代原天然气加热炉。

(2)采用自动上料机构和步进电机进给系统,与主机滑块运行速率相匹配,确保上料均匀、准确,一人即可方便地操作设备,节省了人力资源。

(3)料架自动翻转,棒料准确就位。

(4)切料长度准确精度在0.05mm,稳定性有了本质的改善。

(5)如有特殊情况时,向后退料速度快,进给速度也快,以最快的速度处理解决生产中出现的问题,即节省时间,又方便快捷。

经过改造后使老设备仍能高效率地工作。

图2 中频感应加热炉示意图

图3 改造后的中频感应加热炉图片

2.2 改造后的主要优点

改造前原天然气加热炉钢料加热不均匀,坯料辗扩力不匀,导致辗压辊、辗压轮容易磨损,加工大约2000锻件左右,就需要重新修复辗压辊及辗压轮,这样频繁调整,给工作带来不便,从而降低生产效率。

中频感应加热的原理为电磁感应,其热量在工件内自身产生,操作者开机后10min即可进行锻造生产的连续工作,不会存在由于停电或设备故障引起的炉中已加热棒料的浪费现象。感应加热是电加热炉中最节能的加热方式,由室温加热到1100℃的吨锻件耗电量小于360kWh。

改造后中频感应加热使钢料加热均匀,加热后的坯料辗扩时环形坯料快速旋转,变形既快又稳,使坯料迅速变薄,变形阻力适中,经过辗扩的轴承套圈组织致密,提高锻件的内在质量,加工锻件3500左右,容易获得较高的锻件质量,减少调整时间和修复模具的次数,提高生产效率,扩孔原理示意图见图4 所示。

图4 扩孔原理示意图

在锻造方面还大大地增加了锻模的使用寿命,锻件留量比用天然气加热炉减少 2% ,温控精度高 ,感应加热其热量在工件内自身产生,所以加热均匀,应用温控系统可实现对温度的精确控制,提高产品质量和合格率。

由于该加热方式升温速度快,所以氧化极少,每吨锻件与天然气炉相比至少节约钢材20~50kg,其材料利用率可达95%,此机组每年可节约原材料350.5t,可再锻锻件379195件,创造产值600万元。

3 结束语

中频感应炉加热装置具有体积小、重量轻、效率高、热加工质量优及有利环境等优点,正迅速淘汰燃煤炉、燃气炉、燃油炉及普通电阻炉,是新一代的金属加热设备,在锻造行业得到普遍推崇。

采用上述中频感应加热炉加工的锻件,符合锻件工艺质量要求,加热温度均匀,棒料加热连续,杜绝了棒料加热不均匀产生弯曲的现象。节约了资金,缩短了加热时间。

J37-315电加热炉改造的成功,改善了工人劳动环境和公司形象,无污染、低耗能 。感应加热炉与天然气炉相比,操作者不会再受加热炉的烘烤与烟熏,可达到环保部门的各项指标要求,同时美化了公司的外在形象。

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