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离心泵润滑方式改造与故障排除研究

2013-06-08李勇红

中国信息化·学术版 2013年2期
关键词:离心泵

李勇红

【摘 要】离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。本文结合公司情况对离心泵润滑方式改造过程做了详细介绍,并对改造后的故障排除做了总结。

【关键词】离心泵;润滑方式;改造与故障排除

【中图分类号】TH311【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2013)02-0033-01

离心泵在大多数企业别广泛应用。一些企业每天要有近千台在进行维修工作。离心泵主要易损件有机械密封、滑动轴承以及叶轮。在维修这些零部件时需要对离心泵进行不同程度的解体。而现有的离心泵的润滑方式为润滑油润滑,所以准备工作就有必不可少的一项,那就是对其进行放油,放掉的润滑油80%的被弃掉而换入新的润滑油。这就产生了浪费现象,因为有的润滑油还可以继续使用,由于未有人员的偷工减料心理,使它们没有充分发挥它们的作用就提前被宣布下岗了。这对企业的维修费用方面增加了很大的困难。这还只是一方面。在维修过程中,由于空间有限,时间也不是那么的宽松,所以在维修离心泵时润滑油是很难放干净的,所以在后来的维修过程中残留的润滑油不免会再次流出,流到了设备安装的周围。这就对环境产生了大的影响。因为药品的等级为食品级,因而对环境的要求不免会很高。环境的不好就会对生产的产品质量的好坏有影响。

为了避免以上问题即对润滑油的浪费以及对生产环境的影响。本文提出了相应的对策,即对其润滑方式进行改造,并对改造后的故障进行了分析。

1 离心泵的工作原理

离心泵的工作原理是:离心泵所以能把水送出去是由于离心力的作用。水泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出水量减少,对水泵造成损坏(简称“气蚀”)造成设备事故。

2 离心泵的机械密封

机械密封是一种旋转轴用的接触式动密封,它是在流体介质和弹性元件的作用下,两个垂直于轴心线的密封端面紧贴着相对旋转,从而达到密封的要求。通用离心泵机械密封种类繁多,型号各异,但它们的泄漏点基本上都表现在6处:①动、静环端面处;②静环与静环盒的辅助密封处;③动环与轴套的辅助密封处;④静环盒与密封泵体之间的密封处;⑤轴套与泵轴之间的密封处;⑥动环镶嵌结构配合处。

机械密封是离心泵必不可少的零部件,他的损坏是时时发生的,密封不严就是其中之一。它的泄漏会使生产的成本增加同时也对环境造成不同程度的影响。这样企业的生产成本增加了,自然所拥有的利益就大打折扣。

3 离心泵润滑方式改造方法

目前,即无泄漏又使用周期长且可靠的密封装置还没有,有的密封效果好,但是使用周期不容乐观,且价格还很昂贵,经济上是不可行的。经过调查研究,本文采用润滑脂代替润滑油来润滑。

3.1 改造方法

把离心泵原有的润滑油放干净,然后再往其轴承室内注入2/3的润滑脂,并且从轴承压盖处对轴承滚珠进行涂润滑脂。经过运行短时间后,发现多台离心泵润滑脂变质以及乳化。出现此类情况的原因是在放干净润滑油之后,没有对轴承箱以及轴承进行清洗,致使润滑油与润滑脂混合,最终导致以上事情发生。经过仔细的分析与总结,最终完善了改造方法。

3.2 具体方法

(1)把轴承箱内的润滑油放掉,并对轴承箱以及轴承进行清洗、晾干。

(2)把轴承两端的轴承压盖以及放油孔丝堵打开,加强通风,以排除轴承箱体内的空气。

(3)用黄油枪把润滑脂由加油孔向轴承箱内加注,加到润滑脂从两端盖以及放油孔挤出为止,然后上紧两轴承端盖及放油孔丝堵。随后用手盘车,使润滑脂在箱体内分布均匀。

3.3 对轴承温度以及振动情况的观测

在灌泵之后,对离心泵启动,开启出口阀门,使离心泵在正常情况下运行,对离心泵两端轴承的温度以及油脂的情况进行监控。用红外线测温仪随时监测温度。通过改造后,用测振仪对振动位移情况进行监测,数值在0.04mm左右。对润滑脂的油脂进行监控,最终结论为润滑脂油质良好、无变化,水泵运转正常,从温度监测数据和振动检测数据可以看出,用润滑脂代替润滑油是可行的,能在同类型离心泵上推广使用。并且降低了润滑油的使用量,保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。

4 改造后的故障及处理方法

4.1 发生的故障及问题

经过短期的调试以及监测,有个别的离心泵使用效果以及运行情况并没有达到预计的标准。其中包括设备本身的原因,也有里部件工作环境不满足引起的。主要有以下几个方面:

(1)改造后由于轴承箱内充满润滑脂,轴与润滑脂的摩擦大于与润滑油的,故电机的负荷增加,致使电机温度会升高5到8度。

(2)在泵运转一个半月时,对其进行检查,发现轴承内润滑油的量很小,有的甚至在发生干磨。分析得出,原因是由于润滑脂的流动性差,在轴承内部润滑脂消耗完后不能及时的补充过去。

(3)在通风不好和温度较高的区域内,轴承的温度会超出规定的标准。分析得出:原因是由于润滑脂的流动性不好,致使温度不能及时的传导出去,而发生高温。

4.2 对其故障及问题的解决方法

对上述问题,可以得出主要原因在于润滑脂的流动性差,不能及时的补充轴承内部润滑脂消耗后的缺陷。可以认为只要轴承内部有足够的润滑脂,就不会出现缺油、干磨以及温度高等现象。最好的解决方法是将轴承(6206型)换成全封闭式的。轴承内部充满润滑脂,只要在外部涂适量即可,其最短使用寿命也在两个月以上,能够达到生产以及节能降耗的要求。

5 润滑脂润滑的效果

润滑脂不易泄漏,有利于离心泵轴承的润滑,确保离心泵安全稳定运行,大大减少加油量和加油次数。不但节油,而且降低工人的劳动强度。具体来说:

(1)节省油费用。使用润滑油脂每台离心泵消耗为9kg/a,费用为63元/a。而机油消耗量在骨架油封完好情况下4kg/月,费用为200元/a。每台泵可节约137元/a,大大降低了润滑费用。

(2)减少检修费用。骨架油封平均寿命为4个月,为更换骨架油封,每年需解体检修3次左右,改为锂基脂润滑,减少人工费。材料费、机械费,并避免了在检修过程中造成设备零件的损坏。

(3)延长了设备运行周期。从振动。温度等方面监测,使用润滑脂密封性能好,轴承运转良好,延长了轴承的使用寿命。

(4)改善了岗位环境。

综述所述,用润滑脂代替机械润滑油,对这种转速低、流量不大的离心泵是切实可行的,并且有着明显的经济效益、环境效益,是使设备经济合理运行的一项有效措施。

参考文献

[1] 王颖.立式高速离心泵机械密封泄漏分析及改造[J].石油化工设备.2005(04)

[2] 赵凤岭.离心泵故障分析[J].化工装备技术.1996(03)

[3] 曹守彬,撒辉.对真空制盐设备润滑的认识[J].苏盐科技.2009(01)

[4] 王永旺,郭荣,常学峰.单级单吸离心泵轴承润滑方式改造[J].内蒙古石油化工.2008(19)

[5] 朱喜军,丁毅,梁海胜.串联式干气密封在芳烃泵上的应用[J].化工机械.2009(05)

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