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循环泵节能改造

2013-05-28廖国铭冯远友

科学时代·上半月 2013年4期
关键词:真空

廖国铭 冯远友

【摘 要】介绍了我厂硫酸装置循环水系统现状,对循环水泵进行分析后,进行节能改造,切割了两台循环水泵的叶轮,运行半年多来,取得了较好的节能效果。

【关键词】循环泵;真空;扬程

1 概述

广东云硫矿业化工厂十二万吨硫酸装置自1999年建成投产,硫酸装置循环水系统,主要将冷却塔冷却的循环水输送到干吸岗位的酸冷器、净化岗位的间冷器、汽轮发电机的冷凝器进行热交换,以满足发电和硫酸生产的需要。

循环水系统主要的动力装置配有3台水泵,型号350S44,额定流量1260m3/h,额定扬程44m,转速1480rpm,长沙水泵厂生产;配套电机型号Y355-1-4/220kW/6kV/26.3A/1485rpm,西安电机厂生产。

7台冷却塔各匹配一台22kW电机。正常运转时循环水泵实行两开一备,冷却塔运转数量则视循环水温决定, 开启数量在4~7台之间。硫酸装置流程如下方框示意图。

2 设备运行现状

自建成投产以来循环水系统经一系列的设备改造和更新。2011年年终检修把循环水泵泵组供水方式由并联供水改为独立供水后,循环泵泵组供水流量增多;同时对间冷器、冷却塔等老化设备进行更新或优化,并降低了10多米高度,从而降低了循环水扬程,泵组的总流量偏大,而在硫酸实际生产中时常要用阀门来调节流量,循环泵组功率偏大,硫酸循环水系统电能消耗每年高达379万kW.h;可采取措施降低泵组流量和功率,达到降低循环水系统电能消耗的目的。循环泵泵组在阀门全开时流量可达到2500多m?。在目前工艺状态下,酸冷器段所在的2#循环水泵的出口控制阀门开度约为3/4,冷凝器段的出口控制阀门开度约1/4,循环水系统所需流量约为2100m?,所以在生产过程需用阀门来调小流量。因此循环水泵与系统不匹配,泵组功率偏大,能耗增加;循环水泵偏离最佳功况运行范围,实际效率低。

3 350 S44循环水泵节能改造的可行性

3.1 硫酸系统所需流量的估算

在目前硫酸循环水系统中,循环水系统所需流量约为2100m?,独立供水下单台循环水泵的流量为1050m?。根据这一流量来选取水泵型号,由水泵的性能曲线看出,350S44A的水泵正好匹配。如果把350S44水泵改用350S44A型泵后,在控制阀门开度相同的情况下,单个循环泵流量下降约100 m3/h,两台泵独立运行时总流量共少200 m3/h 左右,扬程平均下降了7米,控制阀全开时总流量可达到2600多m3/h 。(具体详情见图一、350 S44和350 S44A性能参数比较)

在循环泵3所在的冷凝器支路,阀门开不到2/3就可满足冷凝器所需冷却用循环水的要求,这时泵的流量小于1100m3 /h,泵的扬程为37米(3MW汽轮机负荷达3200 kW.h所需的循环水量约980 m3 /h);在间冷器、酸冷器的供水支路,非高温天气时,硫酸供水全开2#350S44A循环水泵,流量可达到1350 m3 /h,泵的扬程为31米;完全能满足当前循环水系统设备热交换的需要。如夏天最热天气时,全开2#350S44A流量仍然不够,可全开1#350S44循环水泵,在扬程在35m此时泵的流量可达到1500 m3 /h,来满足酸冷器、间冷器的热交换需要。

3.2 350 S44循环水泵节能改造的方案选择

3.2.1如把2台350 S44改为350 S44A,每台循环泵额定功率降低了60kW.h,2台达到120kW.h。但投入成本相对过高:循环泵匹配的160 kW Y315L1-4电机不能用原来的6000V的配电系统,要重新安装一套低压配电系统。一条4*120 m2 的电缆100米、一个带软启动的配电箱,350 S44A循环泵价格约2.4 万元,配套Y315L1-4电机约2.7万元(长沙水泵总厂),更新一台水泵带配套电机、电缆线、软启动的配电箱、再加上基础费用,约20万元。更换二台高效节能泵的总投资估计为40多万元。优点:能效高,性价比高,但投资大,安装时间长。

3.2.2充分利用现有设备,保持6000V电机和电缆不变,把2台循环水泵叶轮进行切割,把350S44循环泵叶轮直径切割到350S44A循环泵的叶轮直径的尺寸大小,来降低了循环泵一个等级的流量。为了证明切割叶轮降低流量的可行性,我们用2#备用泵来做试验。2012年8月6日,小组成员冯远友、廖国铭用以前更换拆下的350S44叶轮,到云硫机械厂把叶轮尺寸从Φ410切割到Φ370(350S44A循环泵叶轮直径长度),8月8日在机修员工的协助下,关闭2#循环水泵的进出口阀门,拆下2#循环水泵的叶轮,并重新安装好,向冷凝器供水,运行了两天,试验结果表明:电机电流从原来的24A下降到20A,功率从198kW下降到142kW,流量约1100m3/h ,循环泵的出口水温为29℃,能满足生产需要。所以我们选择切割循环水泵350S44叶轮。

4节能改造

我厂在8月10日-9月20日这段时间,先后对2台循环水泵的叶轮进行切割再安装。把叶轮从Φ410切割到Φ370,充分利用停机检修时间进行安装,之后投入运行。循环水的系统流量约为2200m3 /h,能满足冷凝器、酸冷器、板式换热器的热交换需要,循环水温在30℃以下,3MW汽轮机在低真空度下运行,其它各种参数指标在设计范围内。从2012年10月到2013年3月(11月停机检修,未统计),循环水泵泵组共用电量837144kW.h,比改造前的循环水泵泵组共用电量1186698kW.h,用电量下降了349554kW.h;改造后泵组的平均负荷为290.67kW.h,比改造前泵组的平均负荷408.64kW.h,下降了117.97kW.h。而切割叶轮的总成本为240元。以上网电价0.4716元/kW.h计算,活动期间(四个月)的经济效益为16.46万元。以此推算,全年的经济效益达到49.38万元,节能的效果相当明显。

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