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稠油化学降粘在电热杆井中的应用

2013-04-15王玲

科技致富向导 2013年3期
关键词:节能降耗

王玲

【摘 要】河口采油厂采油二矿有电热杆井45口,分布在沾18块、沾27-10块、义东沾4区、罗321-1块稠油区块,电热杆伴热生产耗电大、成本高。本文详细论述了采用井筒加破乳剂降粘措施辅助开采稠油,有效节电、减轻抽油机负荷、延长抽油机设备使用寿命等,从而达到了降低开发成本的目的。

【关键词】化学降粘;替代电热杆;节能降耗

河口采油厂采油二矿共有电热杆生产井45口,分布在太平油田沾18块29口油井,沾27-10块3口油井、义东沾4区10口油井、罗321-1块3口油井,原油密度0.975-1.01g/cm3,粘度2210-90344MPa.s,凝固点200C,属于稠油油藏。

1.破乳剂的作用机理及应用背景

1.1破乳剂的应用背景

沾18区、沾4区、沾27-10、罗321-1块油井原油粘度高,相对密度大,所以在开采过程中存在以下困难:(a)原油流动性差,回压较高,盘根易刺漏。(b)抽油机负荷重,皮带磨损严重,电机、控制柜等电器设备容易烧坏。(c)光杆下行困难,冲次低,生产参数不合理。(d)冬季管线易发生堵塞、穿孔现象。(e)根据沾18-3-14井的温度粘度曲线可知:温度每升高10℃,原油的粘度就会下降一半,所以对低含水油井采用单芯电热杆伴热生产,但耗能大、电费高,电加热控制柜价格高,井筒电缆维修费用高,且盗电缆现象时有发生。

以1口电热杆理论上为例:1口电热杆井日耗电费50KW×24h×0.68=816元;1口电热杆井月耗电费816×30=2.448万元。在全厂实施精细化管理的情势下,二矿把稠油井化学降粘管理作为实现降本增效的科学管理措施,指定专人专车加药,努力提高投资回报率和经济效益。通过调查分析,全矿17口皮瓦封,6口因日液高、含水较高直接停电热杆,其它23口油井可考虑采取化学降粘辅助生产替代电热杆。

1.2破乳剂的作用机理

破乳剂脱水的机理:目前公认的破乳机理是当破乳剂运行到油水界面后,破乳剂的结构导致其表面能增大,是一个不稳定的状态,其形成比较稳定的状态就是形成水包油的介稳状态。由于外力作用,使破乳剂在水珠中形成水包油状态,增大了水珠的直径,使原先的小水珠形成较大水珠,增大了水珠下沉速度和碰撞机会,从而达到了原油脱水的目的。当原油破乳以后极易形成水包油的乳化状态,即形成以水为流动相的状态,使油水混合态由油包水转化成水包油,达到降粘目的。

油井稠油降粘机理:当破乳剂从套管到井底与乳化油接触后,由于破乳剂是一种不溶于油的助剂,特别是稠油,由于井筒原油流速较慢,破乳剂被原油排挤在油的外围,即在油管壁上。由于破乳剂是富含氧的聚醚类的表面活性剂,对铁表面有极强的吸附作用,同时破乳剂是一种效率很高的清洗剂,对管壁油垢有很强的清洗作用,使原油对管壁的摩擦力减少,降低原油流动阻力。

破乳剂的使用可以大大降低井筒内的流动阻力,井口回压也得到显著降低,动力消耗减少,油井采收率得以提高,而且对后期的原油破乳也能带来一定的促进作用。

2.破乳剂的选择及浓度的确定

2.1破乳剂的选择的原则

具有适宜的HLB值,要求选用的乳化剂的HLB值要大些,一般要求HLB值在7-18之间,有利于形成O/W型乳状液;要具有一定的乳化稳定性和易破乳性,此乳状液在油管和集输管道中要保证不破乳,始终保持以水为外相、低粘度下流动;要具有很好的适应性和配伍性,适应性主要考虑地层温度及其吸附损失;成本要低、效果好。

河口采油厂工艺所在2006年用DEAW-25破乳剂做实验结果显示,该型号破乳剂对沾18块有较好效果,所以我矿选择了DEAW-25破乳剂。DEAW-25破乳剂降粘实验效果:沾18-1-16井,药剂混合后测定时间3小时,原油含水60%,降粘率94%;沾18-9-12井,药剂混合后测定时间3小时,原油含水50%,降粘率86%。

2.2破乳剂室内试验与破乳剂浓度的确定

胜利化工河口分公司通过多次室内试验,用破乳降粘取代电热杆,试验数据表明:当加药量0.2%时降粘效果最明显;当加药量超过0.3%时粘度再下降幅度不大。根据以往工艺所室内试验研究,确定最佳降粘剂浓度为0.43%时,原油的粘度下降幅度很大。当药剂浓度为0.45%,原油的粘度下降幅度减小。因此从降粘效果和经济角度来看,药剂浓度为0.43%最为合适,即原油日液的0.43%为最佳药剂浓度。该实验现场应用时,降粘剂的药剂用量按每日的最高液量计算,使加药效果达到最佳。

2.3电热杆日加药量的确定

结合以上数据:现场药剂量按每口井产液量的0.1%-0.5%添加,另外根据油井含水及原油粘度情况进一步细化日加药量,先加药3-5天等药剂沉入井筒中,停电热杆,根据电流情况观察效果,逐渐摸索合理加药量。(a)含水低于30%,原油粘度在1万MPas以上:药剂量加到最大0.30-0.5%,日加药量控制在40-50kg,共7口油井。(b)含水30%-60%,药剂浓度接近0.3%,日加药量控制在35kg左右,共11口井。(c)含水60-80%,药剂浓度0.1-0.2%,日加药量控制在20-30kg,5口井。

3.实施效果评价

3.1现场效果评价

2010年4月以来相继23口电热杆井实施破乳剂井筒降粘,取得了较好效果。加药有效井23口,有效率100%,加药前后对比,电流有所下降,生产参数正常,产量基本稳定,部分功图显示油稠的情况有所缓解,降低了抽油机负荷。

典型井分析:(A)沾18-5-18:2010年4月下旬开始加药,加药量30kg/d,后含水持续下降,从加药初期的62%下降到55%,日产油量稳步上升,示功图显示正常且动液面也在逐步回升,动液面250m,日液13.1t,日油5.9t,综合含水54.5%。加药一段时间后井口回压下降明显,盘根不再刺漏,上、下行电流都大幅度下降,由前期的48A/36A下降到31A/24A。(B)沾4-平44:2010年5月26日新投,光杆不同步,6月9日加药降粘,采用降粘剂型号NAT-61,未见效,冲次0.7,日液9.6t,日油6.2t,含水35%,负荷重,7月2日电热杆生产,日液16.5t,日油9.5t,综合含水42%,生产参数6.0*1.0,回压2.2Mpa,原油密度0.9971,地面原油粘度6193Mpa.s,结合沾18块加药井的情况,7月15日该井加破乳剂,每天30kg,7月26日停电热杆,目前生产参数冲程6m,冲次1次,日液14.7t,日油9.4t,综合含水36%,电流30/31,井口回压1.0mps。从电表表数可知:2010年3月,沾18块、27块油井所属赵王南北线及下河线电量合计140.16万千瓦时,4月电量为115.01万千瓦时,5月电量为84.37万千瓦时,6月电量69.2254万千瓦时,2010年6月对比3月电量减少70.9346万千瓦时,节电效果明显。

3.2经济效益评价

2011年全年实施加药井23口,平均单井日加药量36Kg,消耗药剂279.1t,药剂单价1.28万元,发生药剂费用358万元。

电热杆井单井日耗电量:采油二矿曾在沾18块实施KD-6冷采降粘增产剂加药试验,在12口电热杆井进行了电热杆效率测试。单口电热杆井平均日耗电量1174量kwh/d,通过单井计算合计节约900万度电,每度电按0.68元计算,节约电费0.68×900=612万元。加药替代电热杆产生效益612-358=254万元。

4.结论与建议

实验证明:稠油化学降粘替代电热杆辅助生产的管理模式,优化了生产成本、油井产量稳定,套管加破乳剂相当于把破乳剂由集输站向前放置,延长了药剂的作用时间,从现场效果来看,沾18块义西接转站的破乳剂用量明显下降。

油井加药应当与控躺井工作紧密结合,针对每口油井展开层层剖析,把加药治理电热杆、油井腐蚀、结蜡作为培育长寿井工作的目标,严格执行加药分析制度,每月定期组织一次药剂效果及费用分析,评价药剂对油井的适应性,无效井停止加药,避免不必要浪费。

【参考文献】

[1]王秉海等.胜利油区地质研究与勘探实践.石油大学出版社,1992.

[2]刘艳杰.稠油冷热采技术.胜利油田开发管理部,2004.

[3]王彪.原油破乳剂研究新进展.油田化学,1994,11(3):266-272.

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