采空区CO泄漏事故分析及防治煤层自燃措施
2012-11-17罗利
罗 利
(淮北杨柳煤业公司, 安徽淮北市 235034)
采空区CO泄漏事故分析及防治煤层自燃措施
罗 利
(淮北杨柳煤业公司, 安徽淮北市 235034)
介绍淮北杨柳煤业公司10414综采工作面采空区CO泄漏原因及防治煤层自燃的有效措施。通过底板抽采巷钻场抽采管路向工作面采空区注入三相泡沫,同时加快工作面推进速度和对底板抽采巷、采空区进行注浆封堵,可有效地减少CO产生和外泄,从而达到防治采空区煤层自燃的目的。
综采工作面;CO泄漏;煤层自燃;防范措施;三相泡沫
淮北杨柳煤业公司矿井由中煤南京设计院设计,采用立井开拓方式。矿井于2005年兴建,设计生产能力定为180万t/a,设计服务年限为55.8a。矿井主要开采煤层有3煤、8煤和10煤,根据《安徽省濉溪县杨柳井田地质勘探地质报告》,矿井在详查期间用集气法采集利用瓦斯样12个,其中31煤、32煤、71煤、72煤、81煤各1个,82煤2个,10煤5个。10煤层9-10-2孔在-634.70m处测得瓦斯含量(可燃基)为13.01cm3/g。原设计为高瓦斯矿井,现已鉴定为瓦斯突出矿井。
1 10414工作面概况及CO泄漏事故
10414工作面走向长平均1095m,倾向长180 m,煤层倾角为2°~11°,平均5°;工作面标高为-564.7~-598.3m。采场结构如图1所示,该工作面为杨柳煤矿首采工作面,位于104采区东翼,上为10416工作面,下为10412工作面,目前2个工作面正在施工底板抽采岩巷。左为东翼回风大巷,右以小沈家断层保护煤柱为界。工作面可采煤层为10煤,平均厚度为3.1m,10煤为突出煤层,具有自燃性。
10414工作面于2010年11月开始回采,工作面原设计为“Y”型通风,后来对工作面贯通前原尾部联巷回风一段进行砌墙封堵,改为了“U”型通风。经过回采一段时间后,发现在尾部联巷的密闭墙附近有大量CO泄漏。
10414综采工作面所采煤层为10煤,煤层本身具有自燃倾向性,且综放工作面回采率低,采空区浮煤多,采空区冒落空间充填物少、间隙大,具有漏风供氧条件,增加了采空区自燃带的深度。在工作面回采的同时,底板巷、封闭墙受采动影响而破裂变形漏风,造成煤层的氧化带不断变化,容易造成自燃发火。根据现场监测发现CO2量不是很大,而CO的出现量有所增加,可知采空区内CO主要来源于煤层的不充分自燃,初步判定CO出口源在尾部联巷封闭墙。
图1 10414工作面结构
2 煤层自燃防治措施
经底板抽采巷钻场穿层钻孔的CO测试及尾部联巷封闭墙内温度测试分析,发火位置在切眼上部或组装硐室内。处理方案及措施如下。
(1)调整系统,减少采空区漏风。该区域通风系统调整原则为:保持系统风流、风向稳定,供风量适当减少,降低采空区漏风。具体方案为:在104边界专用回风道内设置控风设施,控制该区域总体风量,将104边界巷回风量由3000m3/min调整到2800m3/min,以10416切眼局扇不喝循环风,10414风巷抽采巷、10416机巷抽采巷风向不变为原则,如10414风巷抽采巷风量太小或风流逆转时,则增加供风量。控风设施保留的通风断面积由总工程师负责确定,在通风区带领封闭工运送材料,若控风设施处CO超标,则调量工作由救护队负责施工。
(2)先利用10414风巷抽采巷36#钻场、10414切眼抽采巷5#钻场原有抽采管路注二相泡沫;待钻孔施工完成,视处理情况决定是否注三相泡沫,由中国矿业大学专业人员在现场指导施工,机电副矿长组织人员配合。
(3)利用36#钻场打钻注二相泡沫或三相泡沫。36#钻场打钻设计、钻机安装及打钻准备工作同步进行,总工程师负责钻孔设计,机电副总负责钻机搭火,生产技术部负责钻孔送线,防突区负责打钻施工。钻孔参数见表1,方位角以左帮钻场方向为0°基准角。钻孔直径为94mm,每个钻孔必须按设计施工,打钻过程中必须详细记录钻孔资料。钻孔布置如图2所示,施工注水钻孔时,防突区要把以前施工的抽放钻孔的软管去掉,并用黄泥封堵严实,去掉时要有救护队人员现场监护。钻孔施工顺序为:2#→3#→1#→4#→5#→6#→7#→8#→9#。
表1 钻孔参数
3 结 论
(1)煤层具有自燃发火倾向的矿井,工作面推进前,必须检查采空区四周通道是否封闭严实,严禁出现漏风现象,同时设计好防治煤层自燃发火措施;工作面推进时,加快工作面推进速度,可以缩短采空区自燃带发生期时间;工作面推进后,必须对采空区四周通道进行封堵,防止漏风进氧,同时必须对底板抽采巷加固补强和注浆、封堵,防止CO的外泄和氧气的进入。
图2 钻孔平剖面布置
(2)三相泡沫可以有效地防治采空区煤层自燃,此项技术的应用保证了具有自燃发火煤层的安全开采。
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2011-08-12)
罗 利(1986-),男,安徽淮北人,助理工程师,从事矿山技术方面工作。