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汽动给水泵前置泵电流偏大的原因分析及处理

2012-04-24闵承勇

综合智慧能源 2012年6期
关键词:车床密封面给水泵

闵承勇

(云浮发电厂,广东 云浮 527300)

0 引言

云浮发电厂三期2×300 MW机组配置2台容量50%的汽动给水泵和1台容量50%的电动给水泵。其中,汽动给水前置泵为 YNKn300-200-20Y/J型单级双吸卧式涡壳式泵,壳体垂直分开。该泵设计流量为670 m3/h,扬程为44.6 m,转速为1450 r/min;采用Y3 315S-4型电动机驱动,电动机功率为110kW,转速为1487r/min,额定电流为196.4A。

1 前置泵电流偏大

自2010-11-29 T 15:26:24以来,#6机组#1汽动给水前置泵电流值较之前偏高,查分散控制系统(DCS)历史曲线,得出其平均电流高于180.00 A,运行中电流最高达196.65 A(2011-02-07 T 10:10:43),超过了电动机额定电流196.40 A,而之前最高电流只有183.00 A。#1汽动给水前置泵运行DCS曲线如图1所示。

2 原因分析

(1)怀疑#6机组#1汽动给水泵再循环调整门内漏大造成前置泵偏离正常流量运行。2011-03-07 T 17:15:00,关闭#6机组#1汽动给水泵再循环前、后手动隔离门,以观察参数的变化;19:50:00,经过观察,#1汽动给水泵参数无变化。可见,#1汽动给水泵再循环调整门运行情况良好,不是引起汽动给水前置泵电流偏大的原因。

图1 #1汽动给水前置泵运行DCS曲线(截屏图)

(2)2011-03-17—04-12,#6机组B级检修期间,解体#1汽动给水泵前置泵。

1)检查汽动给水泵前置泵动、静部件,未发现碰磨痕迹,排除了动、静摩擦造成电流过大的可能。

2)测量叶轮口环与密封环间隙,在0.30~0.80 mm之间,符合厂家技术要求,因此,叶轮出口的压力水漏至叶轮进口不是造成电流过大的原因。

3)检查前置泵壳密封面,驱动端端盖密封面和非驱动端端盖密封面冲刷磨损(密封面位置如图2所示),测量密封配合面得出的数据见表1。

通过咨询前置泵生产厂家,正常密封面配合间隙应在0.02mm左右。由表1可知,该泵配合间隙远远超标,因此,泵出口的高压水从泵壳和端盖密封面泄漏至泵进口侧,是造成前置泵电流偏大的直接原因。

3 处理过程

针对泵壳密封面和端盖密封面冲刷磨损,密封面配合间隙远远超标,拟采用喷涂修复,方案如下:

(1)初加工。以端盖的另一不加工密封面和端面为基准,将配合间隙对称调整至0.02 mm,上车床加工。以泵壳两端的密封面为基准,将配合间隙对称调整至0.02 mm,上立式车床或镗床加工内孔。

(2)保护非喷涂面。

(3)修复面喷砂。

(4)喷涂。喷涂NiAl合金底层,厚度0.10 mm;喷涂高铬合金工作层,喷至加工余量大于1.00 mm;涂层硬度为42~45 HRC。

(5)后加工。以端盖的另一不加工密封面和端面为基准,将配合间隙对称调整至0.02 mm,上车床加工,表面粗糙度为Ra1.6。以泵壳两端的密封面为基准,将配合间隙对称调整至0.02 mm,上立式车床或镗床加工,表面粗糙度为Ra1.6。

经喷涂处理后再次测量密封配合面,数据见表2。

表2 喷涂修复后测量数据 mm

4 处理后设备运行情况

采取上述喷涂措施处理后,#1汽动给水前置泵运行电流最高为173.8A,比处理前最高电流值降低约23.0 A,电流回归正常。喷涂修复后运行DCS曲线如图3所示。

图2 密封面位置

表1 密封配合面数据mm

图3 喷涂修复后运行DCS曲线(截屏图)

5 结束语

本文对#6机组#1汽动给水泵前置泵电流偏大的问题进行了分析,针对泵壳密封面和端盖密封面冲刷磨损、密封面配合间隙远远超标的问题,进行了喷涂修复。#1汽动给水泵前置泵处理后,电流回归正常值。事实证明,以上的分析及所采取的措施是正确的。

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