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西铭矿煤层气资源安全高效开采利用研究

2011-01-17许永将

山西焦煤科技 2011年9期
关键词:钻场封孔采空区

许永将

(西山煤电股份公司西铭矿,山西 太原 030052)

西山煤电股份公司西铭矿属国有大型矿井,开采2#、3#、8#、9#煤层,经过多次改扩建后核定生产能力为3.60 Mt/a。近五年产量均保持在360万t/年左右,采用走向长壁式采煤方法,综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板,矿井采掘机械化程度为100%。冀家沟建立地面永久抽采泵站,安装3台2BEC72-1BG3型水环式真空抽采泵,额定功率为560 kW,排气量450 m3/min。目前单台运行,2台备用,抽采负压为0.04 MPa左右。在井下回风巷敷设D800 mm和DN630mm抽采管为矿井主系统,在回采工作面和预抽工作面、采空区敷设DN315 mm抽采管。现主要采用本煤层(底抽巷、底抽钻场)预抽、区域预抽、顶板裂隙带高低位孔(高抽巷、顶板钻场)抽采、采空区密闭抽采。2#煤层采用上邻近层高低位钻孔抽采,3#煤目前未进行抽采(未开采),9#煤采用上隅角埋管抽采,8#煤采用多种方式综合抽采(本煤层+上邻近层高低位+底抽钻场+采空区)。

1 煤层气开采方面所面临的问题及效益分析

高抽巷布置在8#煤上覆顶板炭质页岩层中(厚2.82 m),距8#煤垂高38 m,内错平行于距皮带顺槽27 m(水平投影)沿煤层顶板布置。该巷从48207皮带顺槽内13 m位置垂直于48207皮带顺槽水平掘进5 m,然后以10°向上掘进70 m,再以 13.2°向上掘进80 m进入炭质页岩层后水平送巷,巷道全长565 m。高抽巷采用半圆拱形断面,断面尺寸:高3.2 m,宽3.4 m,墙高 1.5 m,断面 9.6 m2,巷道支护形式采用锚网支护(锚杆、锚索加钢筋网)。施工结束后,采取密闭措施,在距巷道口45 m处,岩石顶板较稳定段施工双层充填水泥砂浆密闭,巷道口砌筑1道永久密闭,并对密闭外5 m范围内巷道及墙体喷浆加固。在密闭墙上安装1趟DN630 mm聚乙烯抽采管路,抽采管口位置距离密闭里墙体2 m,高度1 m,接入南二盘区瓦斯抽采系统。在高抽巷抽采管路上安设规格为开孔2/3的孔板流量计,用于抽采数据测量。

1)经济性分析。开拓施工高抽巷巷道工程费用:人工费和材料费需442.53万元;从经济性上分析,高抽巷费用与送底抽巷费用差不多,相比之下,高抽巷送道时间长,全岩巷道送道难度大,经济上不合理,施工专用回风巷布置裂隙带孔经济性次之,在皮带顺槽施工钻场布置裂隙带孔最为经济。

2)适用性分析。通过对高抽巷数据进行连续性检测,其抽采量基本保持在19 m3/min左右,与以往抽采方法相比,高抽巷效果稳定,技术上可行,利用时间长;底抽巷同样具有利用时间长、效果稳定特点,缺点是底抽巷受围岩地应力影响容易产生巷道变形;采用专用回风巷布置裂隙带孔效果一般,从总体上来说难以根治采场空间瓦斯涌出;在皮带顺槽布置钻场效果不错,但利用时间短。

3)优点分析。高抽巷具有抽采浓度大、抽采量稳定的特点,特别适合高瓦斯区域瓦斯治理;抽采出的高浓度瓦斯不经过采煤及回风巷区域,安全可靠性高,属本质安全型抽采方法;有效控制采空区瓦斯涌向支架采场范围内,较大程度上减轻了回采期间风排瓦斯压力;能够在支架后侧的采空区形成较强的负压场,改变采空区瓦斯流经路线,驱使高浓度瓦斯流向高抽巷;高抽巷布置在煤层顶板裂隙发育带范围,使用寿命较长,可以在工作面推进较远距离后,仍能从采空区内抽采大量高浓度瓦斯。

4)不足分析。该矿高抽巷掘送时未端只送到切眼位置,未超前切眼长度;若超过切眼位置20~30 m距离可能初采初放时期抽采效果更好;高抽巷距8#煤层顶板高差为38 m,符合按5~12倍理论计算要求,经实践检验分析,取42 m左右距离抽采浓度更高,即按11倍的采高计算巷道高差;高抽巷的水平投影距皮带顺槽的距离控制在切眼长度的1/5范围内有利于上隅角侧瓦斯抽采,该矿高抽巷内错皮带顺槽距离为27 m,内错距离过大,经现场检测可知,回风隅角涡流区域瓦斯难以彻底抽排;若内错距离为17~20 m范围时,可能效果更佳。

通过对高抽巷投资费用、抽采效果分析,该矿煤层气高效开采利用手段可多方面考虑,如底抽巷、底抽钻场等可节约成本,同时解决矿井瓦斯问题,为煤层气高效开采提供保障。裂隙带抽采钻孔封孔示意图见图1。

图1 裂隙带抽采钻孔封孔示意图

2 结论及建议

1)现地面泵站抽采瓦斯浓度为24%,抽采量为52 m3/min,移动泵瓦斯浓度为4%,抽采量8 m3/min左右,从2006年至今抽采量呈逐年提高趋势,但是抽采管路放水装置效果差造成抽采气路不畅通,本煤层抽采钻孔受采动影响造成封孔段漏气,多种混合抽采方式造成瓦斯抽采浓度不稳定且偏低,上述原因都对瓦斯发电项目的利用造成困难。

2)封孔质量是提高抽采效果的关键环节。封孔采用新工艺和新材料,采用的新型矿用合成树脂封孔,封孔长度由9 m增加至12 m。及时根据地面泵站抽采量、抽采浓度变化趋势,科学合理地调配抽采工作面、采空区等气源,保证了抽采量和浓度稳定、可靠。

3)管路、钻孔积水和煤渣是影响抽采的不利因素。探索自动放水装置,改进联孔方式,每3个钻孔接1个放水器,在支管增设放水器,初步解决了积水影响。在钻孔施工结束后持续送水5 min,将孔内余渣冲净,在支管路增设除渣装置,定期除渣。

4)钻孔施工质量是提高抽采效果的根本。根据抽采参数分析经验,不断摸索适合该矿地质特点的钻孔参数,改进抽采设计。高位钻孔由8倍采高改为12~14倍,与巷道夹角由90°改为40°~45°,有效克服断孔、堵孔等弊端,低位钻孔由5倍采高改为1~2倍采高,可有效降低上隅角瓦斯。

5)冀家沟只有1套地面抽采系统,目前地面抽采以治理采掘工作面瓦斯不超限为目标,不以利用为目的。南二、南四盘区同时还抽采多个采空区瓦斯,气源不稳定会造成抽采量、抽采浓度不稳定,忽高忽低波动幅度较大。需要轮流调整抽采盘区,合理调配抽采工作面,瓦斯利用前,需提前建立地面分源抽采系统。

6)南二、南四盘区高瓦斯煤层8#煤在3年后资源枯竭,2个盘区将会转移至低瓦斯煤层9#煤中采掘。3年后北七盘区将成为高瓦斯煤层8#煤的主采掘区域,根据邻近的北五盘区8#煤瓦斯赋存量分析推断北七盘区采掘区域绝对瓦斯涌出量不会超过20 m3/min。所以,3年后全矿井瓦斯赋存总量会大幅降低,南二、南四盘区的可抽量呈现明显衰减趋势,而从北七盘区又难以抽出浓度高、气源稳的瓦斯,因此,建立高浓度瓦斯发电项目将存在困难,需要慎重考虑。

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