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LNG装置与CNG装置关联工艺优化探讨

2010-09-11张相兵张修申武瑞霞张建华马慧明

河南化工 2010年19期
关键词:分液塔内闪蒸

张相兵,张修申,武瑞霞,张建华,马慧明

(中国石化中原油田分公司天然气处理厂,河南濮阳 457162)

LNG装置与CNG装置关联工艺优化探讨

张相兵,张修申,武瑞霞,张建华,马慧明

(中国石化中原油田分公司天然气处理厂,河南濮阳 457162)

根据天然气处理LNG装置和CNG装置关联时出现的实际问题展开研究,提出了解决方案并进行工业应用,工业应用实践证明,该项目所开发的LNG装置与CNG装置关联优化工艺设计先进、性能可靠,具有节能、高效等特点。

LNG装置;CNG装置;关联;工艺优化

天然气具有资源丰富、利用广泛、使用方便、排放清洁等特点。在全球能源需求持续增长、石油产量增长缓慢、CO2排放加剧的大背景下,近些年来世界天然气产业呈现快速发展的态势。随着对天然气不断增长的需求,我们必须加大对天然气的处理与利用,液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)的生产和应用是天然气加工中一个比较重要的部分,随着我国天然气工业的发展,应对LNG、CNG的发展给予一定的重视。

1 LNG装置和CNG装置工艺简述

LNG生产工艺如图1所示:LNG装置是以天然气为原料气,经二氧化碳脱除、二氧化碳解吸、天然气脱汞、脱水、脱苯等工艺净化天然气;通过一系列换冷生产液化天然气的成套装置。在正常生产时,进料为油田伴生气,含量较高。进界区原料气组成(物质的量分数)如下:二氧化碳,0.4901%;氮气,2.6520%;水蒸气,0.0600%;甲烷,69.0309%;乙烷,14.5395%;丙烷,9.5018%;异丁烷,0.9608%;正丁烷,2.1956%;异戊烷,0.2318%;正戊烷,0.2904%;正己烷,0.0456%;正庚烷,0.0043%;辛烷,0.0002%。

CNG生产工艺如下页图2所示。自联合站来的原料气(0.15~0.25 MPa)进入分离罐,脱除夹带的少量轻油、水(游离水)和机械杂质。气相进入原料气压缩机进行二级压缩,再进入压缩机出口分离器进行气液分离。原料气通过干燥器干燥之后,露点降至-60℃以下。依次进入三个冷箱阶梯降温,气相经膨胀机膨胀,节流降温后呈气液混合物进入脱乙烷塔塔顶。从脱乙烷塔顶出来的干气经换热进入CNG装车系统。脱乙烷塔塔底的液相进入液化气塔分离成液化气和稳定轻烃产品。

图2 CNG生产工艺示意图

2 存在问题

LNG工厂液相重烃因C2和含量超标(见表1),无法作液化气商品出售,原设计将这股重烃与CNG工厂分离器底部的液相混合后自脱乙烷塔中下部进入;但由于LNG自身冷量的需求,重烃进入CNG时温度往往只能控制在-15℃左右,且携带相当多的轻组分,造成CNG脱乙烷塔内的热平衡及气液相平衡被打破,脱乙烷塔顶温降不下来,收率下降,严重影响了液化气及稳定轻烃的产量和质量。

表1 重烃组分组成

3 改造思路及理论依据

改造思路:利用现有的重烃分液罐作为一个闪蒸罐,闪蒸出的气相进入CNG原料气入口管线,管线上加装调节阀和单向阀。这样重烃分液罐的气相不再进入LNG装置进行重复做功,富气进入膨胀节流过程,以提高制冷量。LNG重烃分液罐的底部液相管线增加一条管线,直接进入CNG脱乙烷塔底,管线上加装液控调节阀和单向阀。

改造理论依据:由于LNG制冷温度较低,重烃里面含有大量的轻组分。由于LNG自身冷量的需求,经换热后重烃进入CNG时往往温度只能控制在-15℃左右,重烃进入脱乙烷塔后,轻组分由于温度升高迅速汽化,气体上升过程对塔上部的低温液体进行加温使其汽化,破坏了脱乙烷塔的温度梯度平衡。膨胀机制冷不足以提供足够的冷量来满足塔内回流,造成上升气速过大,而上升气速的平方与塔压差成正比,所以造成塔压差增大。最大压差为4.5 kPa,平均压差为3.4 kPa。

要想改善塔内的热平衡及气液相平衡,第一是增大膨胀机的制冷量,使塔内的回流足以冷却塔内中下部的大量温度较高的轻组分。第二是降低进入脱乙烷塔内物料中的大量较高温度的轻组分,改善塔内的气流流速,从而改善塔内的热平衡及气液相平衡,降低脱乙烷塔的塔顶温度,提高天然气的收率。为了改善重烃的组分,在重烃进入脱乙烷塔之前加装一个闪蒸罐,把轻组分闪蒸出一部分,以减轻塔的负荷。这样就改善了重烃的组分,从而改善了脱乙烷塔的物料配比和气液相平衡,为脱乙烷塔顶部提供相对较多的冷量,从而提高天然气的收率,增加产量。

4 改造效果

工业应用实践证明,该项目所开发的LNG装置与CNG装置关联优化工艺设计先进、性能可靠,具有节能、高效等特点,提高了脱乙烷塔操作稳定性。其先进性和经济效益如下:①重烃分液罐的气相不再进入LNG装置重复做功,减轻装置的负荷,节约用电。②由于重烃分液罐的气相中含有大量的轻组分,把重烃分液罐的气相引入CNG可以增加膨胀机的制冷量,降低脱乙烷塔的顶温,提高的收率。③重烃分液罐闪蒸后的大股物料进入CNG脱乙烷塔内,其气相负荷会降低,从而避免了脱乙烷塔的气液相平衡的破坏。④由于LNG进入CNG的管线为碳钢管,温度要求控制在-15℃以上。改造后重烃分液罐的液体温度一般控制在0℃左右,将不存在因温度过低造成管线冻裂的安全隐患。⑤改造后可以大幅提高液化气和稳定轻烃的产量,脱乙烷塔顶干气中的含量由73 g/m3下降至46 g/m3,增加了可观的经济效益。

TE64

B

1003-3467(2010)19-0050-02

2010-07-14

张相兵(1975-),女,工程师,从事天然气处理工作,电话:13839321620。

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